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汽車起重機轉(zhuǎn)臺異響故障診斷范文

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汽車起重機轉(zhuǎn)臺異響故障診斷

《機械雜志》2014年第六期

1故障現(xiàn)象及原因分析

1.1故障現(xiàn)象出廠實驗中某款汽車起重機在中長臂超載10%工況下出現(xiàn)回轉(zhuǎn)異響情況,故障率高達40%,疑為結(jié)構(gòu)件開裂,存在重大安全隱患,需迅速檢修并排除故障。

1.2故障原因分析從聲音的來源看,憑經(jīng)驗感官判斷以下三個位置(部件)存在異響的可能:(1)轉(zhuǎn)臺焊接體內(nèi)部腔體;(2)回轉(zhuǎn)支承內(nèi)部;(3)車架回轉(zhuǎn)支承連接處下腔體。由于具體位置不能確定,需要用專用儀器進行測量,需對各個懷疑部件逐個分析排查,打算從“人機料法環(huán)”等要素入手,找到故障的根源,在生產(chǎn)中及時消除隱患。“人機料法環(huán)”是對全面質(zhì)量管理理論中的五個影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素的簡稱。人,指制造產(chǎn)品的人員;機,指制造產(chǎn)品所用的設(shè)備;料,指制造產(chǎn)品所使用的原材料;法,指制造產(chǎn)品所使用的方法;環(huán),指產(chǎn)品制造過程中所處的環(huán)境。大凡想要提高產(chǎn)品質(zhì)量或者排查故障產(chǎn)生的原因,無一不能從人、機、料、法、環(huán)五要素找到原因并給予解決。通過人機料法環(huán)五個方面對故障進行分析和排查,總結(jié)出各個方面的影響因素,如圖2所示。將故障因素按實施難度、重要性、緊急性、是否要因四個維度按1、3、5分進行測評處理,測評結(jié)果如表1所示,對每一個故障因素進行控制并跟蹤對策實施情況。對測評結(jié)果最重要前三位:局部強度不足、安裝面平面度達不到要求、擰緊順序規(guī)定不詳盡等進行重點分析和控制。

1.2.1安裝平面度達不到要求故障分析轉(zhuǎn)臺焊接體回轉(zhuǎn)支承安裝面采用五面體加工中心進行加工,機床的加工精度滿足設(shè)計的要求,判斷平面度達不到要求的主要原因在于轉(zhuǎn)臺焊接體裝夾位置不合理,如圖3所示。原加工回轉(zhuǎn)支承安裝面時壓緊點與支承點位置差距較遠,裝夾受力后轉(zhuǎn)臺焊接體會產(chǎn)生彈性變形,加工完成釋放預(yù)緊力后轉(zhuǎn)臺焊接體會出現(xiàn)回彈現(xiàn)象,造成平面度不足。為了避免此彈性變形的影響,將壓緊點設(shè)置在支承點正上方,如圖4所示,減少因裝夾前后引發(fā)的變形。對策實施后回轉(zhuǎn)支承安裝面的平面度由原來的0.21提升至0.06。2.2.2擰緊順序規(guī)定不詳故障分析裝配之初起重機螺栓的擰緊順序是在無序中進行的,這種無序性可能導(dǎo)致螺栓的受力不均勻。根據(jù)行業(yè)標準規(guī)定,對螺栓進行編號,重新嚴格按標準規(guī)定順序完成擰緊動作,保證螺栓受力是均勻合理的。圖5為編號螺栓,表2為螺栓擰緊順序。

1.2.3轉(zhuǎn)臺局部強度不足故障分析轉(zhuǎn)臺焊接體下部主要是箱型結(jié)構(gòu),如果存在強度不足情況,焊接體內(nèi)部筋板會出現(xiàn)較大變形,隨著應(yīng)力的釋放會引起噪聲并通過箱體放大、釋放出來。通過patran有限元分析軟件計算中長臂超載10%工況下的轉(zhuǎn)臺焊接體受力情況,如圖6所示,轉(zhuǎn)臺焊接體后下側(cè)局部應(yīng)力達到532MPa,遠大于轉(zhuǎn)臺焊接體材料HG785許用應(yīng)力[σs]=410MPa。為了引證有限元分析的正確性,用PULS彈性波測試系統(tǒng)在相同工況下進行測試,確定高應(yīng)力區(qū)域位于轉(zhuǎn)臺焊接體的后下側(cè),如圖7所示,測試結(jié)果與有限元結(jié)果分析一致。對高應(yīng)力區(qū)域進行局部加強后再次進行有限元分析,其峰值由原來的523MPa降低至280MPa,并對此處應(yīng)力用動態(tài)應(yīng)力測試儀在中長臂超載10%工況下進行起升、回轉(zhuǎn)、下落一個完整的工作循環(huán),檢測到最高應(yīng)力為216MPa。按照表1中“人機料法環(huán)”法對每一個故障因素進行控制并跟蹤對策實施情況,經(jīng)檢測,起重機在中長臂超載10%工況下仍然出現(xiàn)回轉(zhuǎn)異響情況。而對轉(zhuǎn)臺焊接體局部加強后,對車輛進行回轉(zhuǎn)發(fā)響測試,故障消除。

2結(jié)論

通過“人機料法環(huán)”法進行轉(zhuǎn)臺異響故障檢測和排查,最終確定故障是因為轉(zhuǎn)臺局部強度不足引起的,通過局部加強有效的解除了這一問題,并在后續(xù)的生產(chǎn)裝配中有效的借鑒該經(jīng)驗進行結(jié)構(gòu)改良,避免同一問題的發(fā)生。本文提出了工程機械車輛故障排除方法和故障檢查的一般方法和經(jīng)驗,對于確保工程車輛高效、安全、長周期的運行提供了些保證,避免了經(jīng)濟損失和安全事故的發(fā)生,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效應(yīng),同時對于機械工程人員及維修人員亦有技術(shù)參考價值。

作者:鄭紅李安強單位:湖南機電職業(yè)技術(shù)學院三一重工

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