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《中國(guó)資源綜合利用雜志》2014年第十二期
1傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯焙燒處理情況
山東恒邦冶煉股份有限公司原設(shè)計(jì)一臺(tái)Φ1.0×13.0m回轉(zhuǎn)窯,年處理銅陽(yáng)極泥600t,窯體材質(zhì)為20G鍋爐鋼,經(jīng)1年時(shí)間運(yùn)行后檢查發(fā)現(xiàn)窯體內(nèi)壁上有許多小坑,凹凸不平腐蝕嚴(yán)重,窯壁及絞龍結(jié)塊嚴(yán)重,硒蒸出率明顯降低。
1.1工藝原理銅陽(yáng)極泥硫酸化焙燒的目的是使銅轉(zhuǎn)化為可溶性的硫酸銅;以及使含硒化合物高溫分解,產(chǎn)出二氧化硒。二氧化硒被水吸收產(chǎn)生亞硒酸,亞硒酸與焙燒過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化硫氣體發(fā)生還原反應(yīng)產(chǎn)出粗硒。
1.2工藝流程銅陽(yáng)極泥處理流程為將銅陽(yáng)極泥與濃硫酸按1∶(0.8~1.1)比例配比漿化,經(jīng)二次漿化處理后由圓盤(pán)喂料機(jī)及喂料絞龍進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯內(nèi),分三區(qū)焙燒蒸硒。回轉(zhuǎn)窯各區(qū)溫度設(shè)定為,一區(qū):300~350℃,二區(qū):500~550℃,三區(qū):600~680℃。銅陽(yáng)極泥成分分析見(jiàn)表1。
1.3存在問(wèn)題該設(shè)備在運(yùn)行6個(gè)月后發(fā)現(xiàn),焙砂中硒含量平均為0.22%,6~8個(gè)月后分析硒含量達(dá)到0.35%,硒蒸出率由92.14%將至87.50%。分析查找原因發(fā)現(xiàn),回轉(zhuǎn)窯內(nèi)壁及絞龍有大量焙砂結(jié)塊現(xiàn)象,窯壁結(jié)塊厚度達(dá)120mm,導(dǎo)致筒體內(nèi)徑縮小,物料在窯內(nèi)焙燒時(shí)間大幅度縮短,影響焙砂的蒸硒效果,同時(shí)造成能耗增加。
1.4改進(jìn)措施研究人員針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)研究分析認(rèn)為,在各工藝操作條件(銅陽(yáng)極泥處理量,焙燒溫度、窯內(nèi)負(fù)壓等工藝參數(shù))不變情況下,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯腐蝕及結(jié)窯現(xiàn)象主要問(wèn)題為回轉(zhuǎn)窯內(nèi)筒體材質(zhì)選型不合理。因此有必要選用合適的材質(zhì),減少銅陽(yáng)極泥在漿化、焙燒過(guò)程中對(duì)設(shè)備的腐蝕,從而減少焙砂結(jié)窯導(dǎo)致硒蒸出率降低、能耗增加問(wèn)題。
2改進(jìn)后回轉(zhuǎn)窯焙燒處理情況
2.1改造內(nèi)容選用一種耐高溫、耐腐蝕(尤其是耐高溫下濃硫酸的腐蝕)的材質(zhì)MM替代現(xiàn)有20G鍋爐鋼,達(dá)到延長(zhǎng)設(shè)備使用周期,減少清窯頻次,提高銅陽(yáng)極泥處理能力,減少能耗的目的。適當(dāng)增加新型回轉(zhuǎn)窯內(nèi)徑,一方面在減少占地的前提下提高銅陽(yáng)極泥處理量,另一方面為檢修人員提供充足的檢維修空間。新型回轉(zhuǎn)窯電加熱元件用MN型發(fā)熱絲,繞制成螺旋狀,用高強(qiáng)度鋼玉襯管穿托在窯筒體的下部,對(duì)窯筒體進(jìn)行加熱;電加熱元件使用壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定。對(duì)傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯的窯頭、窯尾密封裝置進(jìn)行了改造,采用新型密封裝置及材料杜絕因窯頭熱脹冷縮導(dǎo)致漏氣漏料現(xiàn)象,同時(shí)確保窯內(nèi)熱量不損失,提高了熱能利用率。
2.2改造完成后效果對(duì)比2012年5月份恒邦股份公司定購(gòu)并安裝一臺(tái)Φ1.2×15.0m新型回轉(zhuǎn)窯,年處理銅陽(yáng)極泥1000t,窯體材質(zhì)改為MM材質(zhì)。經(jīng)過(guò)1年零4個(gè)月時(shí)間運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)焙砂中硒含量穩(wěn)定至0.18%以下,硒蒸出率達(dá)到93.57%以上。回轉(zhuǎn)窯內(nèi)壁沒(méi)有明顯腐蝕現(xiàn)象,焙砂結(jié)壁厚度少于10mm,減少了清理窯壁影響生產(chǎn)產(chǎn)能及能耗增加問(wèn)題,同時(shí)保證了銅陽(yáng)極泥中硒的蒸出率,提高了硒的綜合回收率。回轉(zhuǎn)窯改造前后硒含量對(duì)比見(jiàn)表2,回轉(zhuǎn)窯改造前后陽(yáng)極泥處理量對(duì)比見(jiàn)表3。由表2、表3可以看出,經(jīng)改造后回轉(zhuǎn)窯在硒蒸出率及銅陽(yáng)極泥處理能力方面均取得了較好效果,達(dá)到了預(yù)期提高硒收率,增加效益,減少能耗的目的。
3結(jié)論
新型回轉(zhuǎn)窯材質(zhì)具有導(dǎo)熱快,熱效率高、密封性好等優(yōu)點(diǎn),尤其是對(duì)硫酸漿化物料具有很強(qiáng)的耐腐蝕特性,極大提高了設(shè)備的利用率。經(jīng)近1年零4個(gè)月實(shí)踐運(yùn)行,新型回轉(zhuǎn)窯內(nèi)窯體沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的腐蝕、結(jié)窯跡象,提高了設(shè)備的使用效率,提高了銅陽(yáng)極泥處理能力,減少了回轉(zhuǎn)窯因窯壁結(jié)塊導(dǎo)致能耗增加影響,降低了生產(chǎn)成本,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
作者:崔家友王興侯紹彬單位:山東恒邦冶煉股份有限公司