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快速降低冷凝壓力試驗(yàn)
凍結(jié)站開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)以來,始終使用空氣分離器放空,每d放空時(shí)間超過12h。根據(jù)冷凝壓力與溫度的對應(yīng)關(guān)系,判斷高壓系統(tǒng)中,仍然殘留大量空氣。如果繼續(xù)用空氣分離器放空,預(yù)計(jì)還需要1周時(shí)間才能放盡。屆時(shí)蒸發(fā)器的汽化壓力將會降至負(fù)壓,低壓系統(tǒng)將很難避免沒有空氣滲入。這樣,即使空氣分離器放空源源不斷地進(jìn)行下去,冷凝壓力也不會有明顯下降。
為了快速放盡系統(tǒng)中的空氣,考慮開啟蒸發(fā)式冷凝器的放空閥,直接放空。為避免停機(jī)給整個(gè)凍結(jié)系統(tǒng)帶來不利影響,決定在正常開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下,從離空氣分離器最遠(yuǎn)的冷凝器開始,對冷凝器逐臺放空。
蒸發(fā)式冷凝器放空步驟:首先關(guān)閉離空氣分離器最遠(yuǎn)的那臺冷凝器氨蒸汽進(jìn)汽平衡管上的截止閥,再關(guān)閉氨蒸汽進(jìn)汽閥。該蒸發(fā)式冷凝器循環(huán)水泵和風(fēng)機(jī)要處于正常工作的全負(fù)荷狀態(tài),目的是充分液化冷凝器內(nèi)部的氨蒸汽,并通過冷凝器出液口,流入虹吸罐和高壓儲液罐。然后關(guān)閉該冷凝器出液閥,并同時(shí)關(guān)閉其出液平衡管上的截止閥。這時(shí),可以開啟該冷凝器放空閥,并用水管引入水池中,放出大量空氣。待該冷凝器因放空而出現(xiàn)壓力下降后,放空速度有所減慢。此時(shí)開啟該冷凝器出液平衡閥,并在出液平衡的同時(shí),迅速提升其壓力,快速放出大量空氣。放空期間,要保持該冷凝器循環(huán)水泵和風(fēng)機(jī)始終處于正常工作的全負(fù)荷狀態(tài),以充分液化氨蒸汽,使該冷凝器中殘存的空氣聚集在頂部,便于全部放出。
接下來采用相同的放空步驟,逐臺放掉所有蒸發(fā)式冷凝器內(nèi)的全部空氣。冷凝效率低下的2臺蒸發(fā)式冷凝器放空期間,雖然并不參與系統(tǒng)循環(huán)中的氨蒸汽冷凝,但并未使冷凝壓力有所上升。可見,蒸發(fā)式冷凝器中積聚過多的空氣,會大大降低其冷卻效果。
試驗(yàn)記錄與分析
蒸發(fā)式冷凝器放空完畢后,將2臺冷凝器再次投入循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)之前,記錄的冷凝壓力為1.25MPa,對應(yīng)的4臺低壓機(jī)電流分別為340,345,338,350A,平均為343A;4臺高壓機(jī)電流分別為279,275,273,282A,平均為277A,見附表。逐臺將放空完畢的蒸發(fā)式冷凝器再次投入氨制冷循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),冷凝壓力快速下降;到最終系統(tǒng)穩(wěn)定后,冷凝壓力降至0.85MPa,降幅達(dá)0.4MPa,歷時(shí)僅20min。此時(shí),4臺低壓機(jī)電流分別為301,298,302,307A,平均為302A;4臺高壓機(jī)電流分別為221,226,218,223A,平均為222A,見附表。
通過計(jì)算,4臺低壓機(jī)電流下降了164A,4臺高壓機(jī)電流下降了220A,8臺壓縮機(jī)電流共下降了384A。每h節(jié)電量按下式計(jì)算:式中:W為每h節(jié)電量;η為壓縮機(jī)運(yùn)行效率,取0.9;V為電壓,380V;I為壓縮機(jī)電流下降值,384A;cos為功率因數(shù),取0.9。凍結(jié)制冷系統(tǒng)24h不停機(jī),則每d可節(jié)電4920kW•h,節(jié)省電費(fèi)2460元(該工程電費(fèi)按0.5元/(kW•h)計(jì)算),每月累計(jì)節(jié)省電費(fèi)7.38萬元。該工程凍結(jié)期為10個(gè)月,共可節(jié)省電費(fèi)73.8萬元。主井凍結(jié)工程實(shí)踐表明,當(dāng)冷凝壓力由1.25MPa快速下降0.4MPa后,對應(yīng)的氨雙級制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)耗電量可下降18.3%;相當(dāng)于冷凝壓力由1.25MPa開始,每下降0.1MPa,氨雙級壓縮機(jī)耗電量平均下降約4.6%。反過來,冷凝壓力由1.25MPa開始,每上升0.1MPa,氨雙級壓縮機(jī)耗電量是否會平均上升約4.6%,尚未做驗(yàn)證。但根據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)判斷,其耗電量會加速上升,上升幅度可能超過4.6%。
今后其他凍結(jié)工程施工時(shí),可以借鑒本工程經(jīng)驗(yàn),將蒸發(fā)式冷凝器直接放空的時(shí)間再提早一些。盡管該工程冷凝壓力為1.25MPa時(shí),不是較高的冷凝壓力狀態(tài),冷凝壓力仍屬正常,系統(tǒng)仍在高效運(yùn)行;但在保證系統(tǒng)效率的前提下,前期電費(fèi)還是有下降空間的。因此,系統(tǒng)打壓合格后,首次充氨之前,抽真空的時(shí)間可以稍長些,盡可能將系統(tǒng)真空度保持得高一些;另外,可以在凍結(jié)系統(tǒng)開機(jī)運(yùn)行1~2d之后,采用以蒸發(fā)式冷凝器直接放空為主,以空氣分離器放空為輔的方式,盡快將系統(tǒng)中殘存的空氣放盡,使系統(tǒng)運(yùn)行前期,就能達(dá)到高效經(jīng)濟(jì)的效果。
結(jié)語
通過工程驗(yàn)證,當(dāng)氨雙級制冷系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),將蒸發(fā)式冷凝器迅速放空,再重新投入系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),對比冷凝壓力快速降低前后的壓縮機(jī)電流值,可以得出結(jié)論:當(dāng)冷凝壓力由1.25MPa開始,每下降0.1MPa,氨雙級壓縮機(jī)耗電量平均下降約4.6%;冷凝壓力下降0.4MPa后,能給凍結(jié)站運(yùn)行帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
作者:張全亮張燦燦呂文宏單位:兗礦新陸建設(shè)發(fā)展有限公司