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《發(fā)電與空調(diào)雜志》2014年第四期
1改造后除塵器設(shè)計及運行參數(shù)
按照《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的要求,該300MW機組的煙塵排放限值為30mg/m3,而原除塵器原設(shè)計的標準已無法滿足新增排放標準的要求,電廠對該機組除塵器進行了改造,將原除塵器改造為“4+1”旋轉(zhuǎn)電極除塵器。改造后的除塵器設(shè)計參數(shù)見表3。針對改造后的運行參數(shù)進行試驗,工況1為滿負荷下四固定電場正常投運+旋轉(zhuǎn)電極電場停電停轉(zhuǎn);工況2為滿負荷下四固定電場+旋轉(zhuǎn)電極全部正常投運;工況3為滿負荷下三固定電場+旋轉(zhuǎn)電極全部正常投運;工況4為滿負荷下旋轉(zhuǎn)電極電場通電停轉(zhuǎn)。
2飛灰表觀驅(qū)進速度分析
飛灰表觀驅(qū)進速度ωk是決定除塵器集塵面積的關(guān)鍵參數(shù),其選取不能單純的依靠理論計算,應(yīng)結(jié)合煤灰及飛灰成分分析、飛灰粒徑、煙氣條件、除塵器電源狀況及運行條件等綜合定性分析后,確定一個合理的數(shù)值。飛灰表觀驅(qū)進速度的計算公式如。根據(jù)工況1試驗結(jié)果(見表5)和公式(1),測算出該電廠300MW機組飛灰的表觀驅(qū)進速度分別為42.24cm/s。由于試驗過程中燃煤保持不變,因此其他工況下飛灰的表觀驅(qū)進速度可視為不變。
3運行情況分析
工況1相當于四固定電場除塵器,而工況3相當于“3+1”旋轉(zhuǎn)電極除塵器,將工況3與工況1進行比較,可以看出飛灰表觀驅(qū)進速度不變且旋轉(zhuǎn)電極正常投運時,旋轉(zhuǎn)電場的等效集塵面積相當于2.2倍的固定電極電場。工況2為“4+1”旋轉(zhuǎn)電極除塵器正常投運的情況,可以看出旋轉(zhuǎn)電極正常投運時,其除塵器出口煙塵排放濃度可達到20mg/m3,但必須說明的是,試驗時旋轉(zhuǎn)電極僅投運3個月時間,此時設(shè)備運行正常,且各個設(shè)備狀態(tài)較好,此時可以實現(xiàn)較低的排放濃度,但隨著運行時間的增加,其除塵效率存在降低的趨勢。工況4旋轉(zhuǎn)電極不旋轉(zhuǎn),但保持正常供電,此時旋轉(zhuǎn)電極等效固定極板的系數(shù)為1.49,可以看出旋轉(zhuǎn)電極停止旋轉(zhuǎn)短時間運行時由于其極板無積灰,其運行效果較為理想,但必須說明的是此種狀態(tài)下運行一段時間后就會因極板積灰而導(dǎo)致除塵效率下降,因此不能簡單的把旋轉(zhuǎn)電極停止轉(zhuǎn)動時當作固定電場使用。工況2和工況3相比可以看出在旋轉(zhuǎn)電極正常運行時,其可以等效2.2倍以上的固定電場集塵面積,但需要說明的是因旋轉(zhuǎn)電極正常運行時,其極板始終處于干凈狀態(tài),此時不會產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,從而有效地提高了除塵器的效率。
4結(jié)語
(1)旋轉(zhuǎn)的清灰刷清除回轉(zhuǎn)陽極板的粉塵,保持陽極板潔凈,抑制二次揚塵,可進一步降低煙塵排放濃度。但該技術(shù)對設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝工藝要求較高,國內(nèi)應(yīng)用業(yè)績較少、應(yīng)用時間短。(2)旋轉(zhuǎn)極板是轉(zhuǎn)動部件,且上下軸承間距較大,對安裝、運行環(huán)境要求較高。且由于旋轉(zhuǎn)極板在除塵器內(nèi)部,無法實現(xiàn)在線檢修。因此采用旋轉(zhuǎn)電極時必須嚴格控制安裝質(zhì)量。(3)旋轉(zhuǎn)電極除塵器出口煙塵排放濃度難達到小于20mg/m3:且旋轉(zhuǎn)電極除塵器未突破靜電除塵原理,出口煙塵排放濃度受比集塵面積、入口煙塵濃度和飛灰特性等影響較大。改造時如若不能有效增加比集塵面積,很難直接達標排放。(4)旋轉(zhuǎn)電極除塵器長期運行業(yè)績相對較少,旋轉(zhuǎn)電極運行時需保持極板平整度,轉(zhuǎn)動順暢、無卡澀,制造、安裝、運行要求較高。
作者:趙建芳滿昌平朱容光單位:華電滕州新源熱電有限公司