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《發(fā)電與空調(diào)雜志》2014年第四期
1機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間段內(nèi)耗水量分析
機(jī)組的耗水量主要包括蒸發(fā)水損失,排污損失,風(fēng)吹損失[4,5],在測試過程中沒有排污損失。為了得出機(jī)組的實(shí)際耗水量,對機(jī)組的蒸發(fā)水損失也進(jìn)行了分析,并且與實(shí)際耗水量進(jìn)行對比。
1.1機(jī)組實(shí)際耗水分析從8月2號到13號的測試,每次測量初始水位和最終的水位。將得到的數(shù)據(jù)根據(jù)公式(1)可以計算出機(jī)組的實(shí)際耗水量。得到耗水量變化曲線,如圖3所示。從測試的數(shù)據(jù)可以看出機(jī)組在測試條件下最大的耗水量為349.2kg/h,最小為257.6kg/h,耗水量范圍為:250~350kg/h。
1.2機(jī)組蒸發(fā)水耗規(guī)律分析選取8月5號的測試數(shù)據(jù)分析機(jī)組的耗水量。機(jī)組運(yùn)行時間為12:10~16:00,運(yùn)行頻率一次風(fēng)機(jī)為40Hz,二次風(fēng)機(jī)為50Hz。每隔20min選取一組數(shù)據(jù)分析。根據(jù)公式(2)可以計算出各個功能段的蒸發(fā)水損失量。可以繪制出機(jī)組一天之內(nèi)蒸發(fā)水損失的變化規(guī)律如圖4所示。從圖中可以看出在機(jī)組剛開始運(yùn)行時,蒸發(fā)水耗為237.8kg/h,隨著機(jī)組運(yùn)行時間的增加,耗水量呈現(xiàn)減小的趨勢。這是因?yàn)樵跍y試當(dāng)天下午的干球溫度明顯的比上午的低,因此蒸發(fā)水耗也逐漸減小,耗水量也隨之減小。
1.3兩種結(jié)果的對比分析根據(jù)同樣的方法可以計算出其余幾天機(jī)組的蒸發(fā)水損失,并與機(jī)組的實(shí)際耗水量進(jìn)行了對比。實(shí)際耗水量理論上大于蒸發(fā)水耗,但是在8月12號的測試時間段內(nèi),可能由于在測量水位或者是在計算選取數(shù)據(jù)時產(chǎn)生的誤差,導(dǎo)致了偏差。表中其他耗水量,應(yīng)該包括機(jī)組的漏水量和風(fēng)機(jī)帶走的水分,更大一部分是由機(jī)組中間的風(fēng)機(jī)帶走,在測試時也發(fā)現(xiàn)機(jī)組上部有“白煙”冒出。
2耗水量影響因素分析
蒸發(fā)冷卻冷水機(jī)組的耗水量的影響因素主要有機(jī)組的循環(huán)水流量;機(jī)組進(jìn)出水溫差;當(dāng)?shù)氐母汕驕囟龋瑵袂驕囟龋欢慰諝馀c一次空氣的比值等。
2.1循環(huán)水流量與耗水量的關(guān)系該蒸發(fā)冷卻冷水機(jī)組的立管和中間填料段的循環(huán)水泵可以調(diào)節(jié),由于兩邊立管段的循環(huán)泵流量不容易調(diào)節(jié),在測試當(dāng)天調(diào)節(jié)了中間填料段的循環(huán)泵流量,每隔一個小時調(diào)節(jié)流量,并測量機(jī)組的水位。測試從11:10~16:10。將表3中的數(shù)據(jù)擬合成線性關(guān)系,可以得到關(guān)系圖5。從圖中可以看出,在測試條件下,當(dāng)循環(huán)水流量增大時,耗水量也隨著增加。這是因?yàn)楫?dāng)其他參數(shù)不變時,循環(huán)水流量增大時,機(jī)組的淋水密度增大,循環(huán)水所帶走的熱量也隨之增加,因此循環(huán)水蒸發(fā)損耗增加,耗水量也就會增大。
2.2機(jī)組進(jìn)出水溫差與耗水量的關(guān)系在8月2號~13號的測試期間,選取了每天的進(jìn)出水平均溫差和計算了每一天機(jī)組的耗水量。可繪制出進(jìn)出水溫差與耗水量的關(guān)系如圖6所示。從圖中曲線規(guī)律可以看出,進(jìn)出水溫差與耗水量的變換趨勢基本是一致的,當(dāng)蒸發(fā)冷卻冷水機(jī)組機(jī)組的進(jìn)水溫度與出水溫度最大為4.3℃時,耗水量最大為349.2kg/h。這是因?yàn)槔鋮s的循環(huán)水主要靠機(jī)組內(nèi)的冷水來冷卻,當(dāng)進(jìn)出水溫差增大時,需要冷卻的循環(huán)水的冷量也就會增大,蒸發(fā)水耗增大,耗水量也就隨之增加。
2.3干濕球溫差對耗水量的影響在測試當(dāng)?shù)氐奶鞖鈼l件變化較快,因此每天的干濕球溫差也會有所不同。選取測試期間每天的平均干濕球溫差和計算的實(shí)際耗水量分析。根據(jù)計算結(jié)果可繪制室外干濕球溫差與機(jī)組耗水量關(guān)系曲線,如圖7所示。從圖7可以看出在測試條件下,室外的干濕球溫差與耗水量是基本成正比關(guān)系的,在8月9號~10號測試結(jié)果是干濕球溫差增大了,耗水量減小了。這是因?yàn)樵跍y試時,8月9號的測試條件是二次風(fēng)量和一次風(fēng)量是一直在改變的,耗水量比其他條件下大,因此當(dāng)在8月10號正常運(yùn)行時,耗水量就變回了正常,也就減小了,因此出現(xiàn)了這種結(jié)果。
2.4立管段二次/一次空氣風(fēng)量比[8]與耗水量的關(guān)系將一次風(fēng)機(jī)的頻率控制在40Hz不變,每隔一個小時調(diào)節(jié)二次風(fēng)機(jī)的頻率,分別為50Hz,40Hz,35Hz,每隔一個小時測量機(jī)組水箱的水位。測試時間為8月10號的11:00~15:10。根據(jù)表4中的數(shù)據(jù)可以繪制出風(fēng)量比與立管段耗水量的關(guān)系如圖8所示。從圖中可以看出當(dāng)風(fēng)量比為0.5時立管段的耗水量最小為45.1kg/h,說明在測試條件下風(fēng)量比與耗水量并不是線性關(guān)系,存在一個風(fēng)量比使得耗水量為最小。
3結(jié)語
(1)本次通過對蒸發(fā)冷卻冷水機(jī)組耗水量的測試,初步得出機(jī)組耗水量與循環(huán)水流量;機(jī)組進(jìn)出水溫差;當(dāng)?shù)氐母汕驕囟龋瑵袂驕囟龋欢慰諝馀c一次空氣的比值等的關(guān)系,為今后蒸發(fā)冷卻空調(diào)機(jī)組耗水量的研究提供了很好的基礎(chǔ)。(2)本次測試由于測試條件的限制,沒有對水溫和水量與耗水量之間的關(guān)系[9]進(jìn)行測試,在以后的測試?yán)飸?yīng)該要考慮這兩個影響因素;從本次的測試結(jié)果來看,在今后考慮蒸發(fā)冷卻技術(shù)耗水量時應(yīng)該把測試對象的漏水量也考慮進(jìn)去。(3)在接下來對耗水量進(jìn)行測試研究時,應(yīng)該對測試對象進(jìn)行建模,然后分析耗水量的影響因素和變化規(guī)律,再結(jié)合實(shí)際測試和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
作者:董曉杰黃翔邱佳王俊宣靜雯單位:西安工程大學(xué)