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某醫藥化工廠生產原料種類多、生產工序復雜、合成藥工藝流程長,產生的廢水成分復雜多變…,除含有各種原料藥外,還有多種化學溶劑、助劑、藥物中間體等,具有COD濃度高、水質和水量變化大、成分復雜、抑菌性物質含量高等特點,較難處理12,3J。
1廢水水質和水量
該廠擬新建廢水處理站,將生活污水與工業廢水合并處理,設計處理規模為360m3/d,廢水經處理后需達到《污水綜合排放標準》(GB8978--1996)的一級排放標準。
2工藝流程
根據廢水的水質情況,同時考慮到工程投資和運行管理費用,確定采用混凝/水解酸似好氧氧肜氣浮處理工藝(工藝流程見圖1)。制藥廢水、生活污水由管網收集后進入廢水處理站,先經格柵去除大的固形物后流入調節池調節水質、水量,再用泵提升至中和混凝池,向池內投加PAC、PAM,混凝處理出水在沉淀池進行固液分離,澄清水流人上流式水解酸化池1。經水解酸化后,流人深層曝氣池進行好氧處理。一級生化處理出水經泥水分離后,出水自流入水解酸化池2和接觸氧化池進行二級生化處理,最后進入氣浮池進行固液分離,出水達標排放。
3主要構筑物及設備
①格柵網。l片,用于去除廢水中尺寸>3mm的固形物和懸浮物、漂浮物,保證后續設備正常運行。②調節池。l座,用于廢水的水質、水量調節。為保證酸堿水充分混合,池底部設預曝氣,并防止SS沉積。有效容積為150m3,HRT為10h,鋼混結構。③中和混凝池。1座,用于廢水的酸堿中和、調節pH值,以及向廢水中投加PAC、PAM以減少懸浮物、色度。池內設水射器、絮凝室、分離室、排泥系統、出水系統等。尺寸為03.2rn×6m,噴嘴流速為6~9m/s,喉管流速為2~3m/s,每格絮凝室出口流速為50~80mm/s,每兩格絮凝室出口流速為45mm/s,清水區上升流速為0.85mm/s,進水管上升流速為1.5in/s。④水解酸化池1。1座,利用產酸細菌使廢水中的大分子有機物降解成小分子有機物,提高廢水的可生化性HJ。有效容積為450n13,HRT為30h,鋼筋混凝土結構,與深層曝氣池共壁合建。⑤二沉池、沉淀池。2套(二池合并安裝),分別用于水解酸化池和深層曝氣池處理液的固液分離,均采用斜管沉淀池,表面負荷為1.3Ill3/(m2•h)。尺寸為8In×2.5rfl×5.0m,斜管為40Ill3,孔徑為50mm,安裝傾角為600。⑥深層曝氣池。l座,利用內隔墻將池體分隔成幾個相互獨立的運行體系,利用微孔曝氣設備供氧。該池的有效容積為560m3,水深為7.0m,HRT為18.66h,鋼筋混凝土結構。⑦水解酸化池2、接觸氧化池。各一座,鋼筋混凝土結構,二池共壁合建。池內均設組合填料,底部設有微孔曝氣管,HRT均為16h,有效容積為240In3,水解酸化池2控制DO<0.2mg/L,接觸氧化池控制DO為1.5ms/L左右。⑧氣浮池。1臺,用于去除剩余的有機物、懸浮物和色度,以及脫落的生物膜,使處理出水達標排放。尺寸為彩.4Ill×3.6Ill,電機功率為4.05kW。⑨羅茨風機。2臺(1用1備),單臺風量為9.22in3/min,風壓為O.08MPa,功率為20.80kW。
4處理效果及主要經濟指標該工程總投資為108.61萬元,其中土建工程部分為33.65萬元、設備部分為66.5萬元,噸水基建投資為3017形m3,運行費用為1.99形m3,其中電費為1.40衫m3、人工費為0.29形m3、藥劑費為0.30元/m’。
5結論
①采用混凝/水解酸似好影氣浮工藝處理高濃度醫藥化工廢水,運行結果表明:COD去除率可達98.2%,BOD,去除率可達99.o%,色度去除率可達97.6%,SS去除率可達88.3%,出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978一1996)的一級排放標準。②采用深層曝氣法直接處理高濃有機廢水,耐水力和有機沖擊負荷能力強,可取得較佳的處理效果。與常規處理工藝相比,深層曝氣法可節約工程用地20%一40%。該法的調試啟動時間只需4~8d,且受氣溫變化影響小,無絲狀菌污泥膨脹問題,運行穩定,操作管理方便。