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摘要:
集輸大隊自成立以來,根據專業化管理的要求,不斷加大工藝改造、加強技術革新、積極推廣新技術應用,實現了站庫安全、優質、高效運行,圓滿完成了各項指標。本文就集輸大隊加強工藝改造、推進技術應用,提升專業化管理水平進行了詳細的論述。
關鍵詞:
工藝改造;技術推廣;節能降耗
0引言
集輸大隊成立以來,按照專業化管理要求,圍繞實現站庫安全高效低耗運行,實施工藝挖潛,加強工藝改造、措施落實,加大新技術、新科技推廣應用力度,攻克運行中的難題和瓶頸,有力促進了計量精準率、經濟效益、管理水平的三個提升,同時推廣應用新技術,實施工藝攻關改造,使得原油外輸含水指標、污水水質計劃指標、天然氣交氣量、完全成本計劃等均在計劃內運行。
1工藝挖潛及技術應用
(1)推行前端分離器分產,實現分區精準計量。為盡快完成分區計量工作,大隊有計劃有步驟的逐步推進分區計量改造,完善了質量流量計系統,確保計量器具的準確性,保證了原油交接的準確及公正性;調整了加藥點,改造了內部構造,保障了分離效果及穩定性;實施史南分離器工藝改造,實現低含水自動計量,為采油廠原油生產提供了準確依據。
(2)推廣實時含水檢測技術,實現單井準確計量。為了能夠更加準確的掌握單車卸油量,實現連續性的準確計量,試用了在線含水檢測儀,實現了計量精準,可實時有效監控單井生產變化;盤庫精準,可真實反映各管理區產量情況;節支降耗,可有效提高經濟效益。
(3)瞄準提升系統效益和管理水平,大力實施工藝挖潛和新材料應用的推廣。針對生產過程中影響效能提升的節點,大力進行工藝挖潛,即充分利用余熱,提升外輸效能;實施流程改造,降低污水系統能耗。此外,大隊重視新技術、新材料的應用,即:應用網絡在線監控,提高輸差管理水平;應用內襯尼龍復合管,提高本質安全化水平;應用管網保溫新材料,提高現場管理水平,降低了管網日常維護工作量,減少了管線每年刷漆的費用。
2工藝改造及科技攻關方向
今年以來,集輸大隊發揮專業化優勢,不斷加大工藝攻關改造和新工藝新技術的應用力度,努力推進提質增效、節支保效,為采油廠生產運行和各管理區原油生產做好服務保障,實現站庫安全優質高效運行。
(1)加快成熟技術應用,實現卸油全覆蓋精準計量。郝現卸油臺含水自動監測儀的使用,實現了單車卸油量的實時掌握,整個卸油過程流程簡潔、數據精準、現場清潔、節省人工,今年將繼續在首站、王崗卸油臺推行含水檢測儀的應用。
(2)擴大新材料應用范圍,實現現場全方位高標準。對站內易腐蝕易沖刷、動火等級高及對生產影響大的部位,推廣應用尼龍內襯管,延長管線使用壽命,實現運行本質安全化;站內場地盡量增加透水磚的鋪設,實現場地平整,規范各泵設備的聯軸器護罩制作標準及安全,做到安全防護無死角,提高泵站的安全運行系數,實現現場管理標準化;按照“四化”標準,應用彩鋼板材料,對站內流程的保溫進行標準配色,避免原鍍鋅鐵皮年久銹蝕,實現現場管理規范化。
(3)加快“四化”建設進程,實現自動化全過程監控。今年將計劃推行實施污水線首末端監控,依托“四化”改造建立污水網上監控系統,實現污水外輸管線首末端流量及壓力的采集,實現污水管線泄露監控;隨著“四化”建設的不斷推進,實現現場參數的實時采集和監控,部分設備安裝自控裝置后可在監控中心電腦上進行遠程操作,實現生產管理遠程調控;推進大型泵房的視頻監控,安裝高清攝像頭滑軌,由中控輸入指令移動攝像頭進行逐臺設備巡檢,實現泵房設備全角度、全過程的監控目的,實現生產現場的智能巡檢。
(4)加強工藝改造,實現節支保效。史南聯實現污水就地回注,首先要解決水質問題,今年史南污水站6臺新上過濾罐完成施工投產后,通過加強水質管理,保證水質的基礎上,可實現史南區污水量全部就地回注,避免污水重復調配的能耗以及管穿造成的高額工農賠償費用,預計實施后,日節電量約400kWh;對草西聯油氣處理系統進行改造,改造后可停運一臺燃油爐,日節油4t,節省相應運費、電費每月約35萬元。同時減少燃油排放煙氣對環境的污染,做到低碳環保生產。另外利用分離器油水氣的計量,可實現對草西管理區的來液變化的監控分析,提高管穿、盜竊等事件的發現速度;今年計劃在樂安聯合站進行污水余熱利用改造,利用污水余熱替代站內部分燃氣供熱熱源,項目投產運行后,可停運來液加熱爐、稀油增壓爐、低壓鍋爐,年可節約燃氣量458萬方,折合成本1200萬元。同時還可將鍋爐崗撤銷,節省大量的人力資源和設備運行費用,并緩解退休等原因導致的人員不足問題。
(5)優化控制指標,保障輸出精品。樂安聯處理工藝主要為熱化學重力沉降,為此,擬定對運行參數進行優化,通過藥劑優選、投加量調整、位置試驗及階段性動態分水,增加分水減少進爐液量,在保證溫升基礎上停運一臺加熱爐,從而達到降低能耗的目的,提高稠油處理運行效率;今年,集輸大隊將對現河莊、王崗、草橋、史南四個地區污水系統實行一體化管理,各區域污水運行做到協調統一,實現區域注采平衡,提高污水系統運行效率,降低整體能耗;集輸大隊專業化管理后,實施工藝調整減少低效設備,首站日常運行兩級外輸油泵改造可將崗位合并,既優化了人力資源,又可停運一級泵設備,除去前端泵負荷加大增加的電量,預計年節電8萬千瓦時,年節電費6萬元,提高了設備運行效率。
3結論與認識
(1)通過開展難題攻關及新技術應用,實現了計量器具的分區計量、水量的自動計量、實時單井含水的精準計量,同時大力實施工藝挖潛措施,有效提高了經濟效益。
(2)通過加大新技術的應用,以推動提質增效;通過加強工藝改造,以實現節支保效;通過優化控制指標,以保障輸出精品,提高稠油處理、污水處理及工藝設備的運行效率。
作者:韓金彩 單位:勝利油田分公司現河采油廠六戶管理區注采二牛20接轉站