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1前言
554改型電力機(jī)車用變流裝置是554改型電力機(jī)車主要改進(jìn)的新設(shè)計(jì)項(xiàng)目之一。它于554型電力機(jī)車整流裝置比較,其顯著特點(diǎn)之一就是使用了大功率的整流管和晶閘管,從而減少了橋臂并聯(lián)元件和各種附件,有利干橋臂支路間的均流。但是由于各種原因,在機(jī)車運(yùn)用中因晶閘管和整流管擊穿而引起的整流柜破損問題也日益突出。
2故障統(tǒng)計(jì)及測試記錄
據(jù)統(tǒng)計(jì),2001年度鄭州北機(jī)務(wù)段中修的554改電力機(jī)車共32臺,檢修過程中發(fā)現(xiàn)整流柜破損的機(jī)車17臺,故障率為53.1%。更換晶閘管43個(gè),二極管門112個(gè),熔斷器126個(gè),電容235個(gè),電阻67個(gè)。僅此一項(xiàng)需成本40.8303萬元,平均每臺車增加成本1.2759萬元。2001年9月,554型199機(jī)車二次中修,其解體前均流測試及故障元件測試記錄如表1、表2。由表中可以看出,476#整流柜其并聯(lián)支路最大增多流系數(shù)為0.96,最小為0.67。損壞晶閘管1個(gè),二極管2個(gè),電容4個(gè)。小于規(guī)定限度0.85的有三個(gè)橋臂(T4、Dl、D3),不能滿足正常運(yùn)用的要求。其中D3臂均流系數(shù)只有O‘67,兩支路電流差為45OA,使D3一l元件長期承受過大電流,從而使其性能下降,以至燒損。
3原因分析
554改型電力機(jī)車整流柜故障的現(xiàn)象有兩種:一種是提手柄跳主斷路器,多為二極管損壞;另一種是運(yùn)行中跳主斷路器,主斷路器復(fù)合不上,多為晶閘管擊穿。
3.1元件散熱器積灰較多
2001年7月,554型304機(jī)車區(qū)間運(yùn)行中整流柜機(jī)破,返段后經(jīng)測試A節(jié)I架整流柜TZ臂晶閘管損壞1個(gè)。解體后檢查發(fā)現(xiàn)元件散熱器上積灰較多,尤其是破損元件,散熱器間布滿灰塵和雜物,元件瓷環(huán)有明顯燒痕。按工藝要求更換元件,并清洗整柜后上車運(yùn)行正常。因此判定元件損壞的原因是由于過熱燒損。554改型電力機(jī)車變流裝置使用的硅元件也和其他電氣設(shè)備一樣,決定其允許電流大小的是溫度。主晶閘管KP以300一28規(guī)定殼溫70C時(shí)額定通態(tài)平均電流為13。。A,ZP*21。。一28主整流管規(guī)定殼溫為90‘C時(shí)額定正向平均電流為2100A。但實(shí)際上,KP;1300一28晶閘管配上SF35B散熱器在冷卻風(fēng)速6。/s下長期通過的通態(tài)平均電流只有65OA左右。可見,由于散熱條件的限制,晶閘管通過的通態(tài)平均電流也受到限制。當(dāng)散熱器的表面被厚厚的灰塵覆蓋時(shí),或通風(fēng)機(jī)的冷卻風(fēng)速不夠時(shí),都有可能造成元件殼溫較高而燒損,從而造成整流柜故障,影響機(jī)車的牽引力。
3.2阻容保護(hù)裝置失效
在現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn),阻容保護(hù)電路故障也可能引起元件的擊穿。2001年5月,554型332機(jī)車中修,整流柜解體后,元件測試中發(fā)現(xiàn)T4臂一晶閘管擊穿,元件散熱器及瓷環(huán)外觀均無異常,但發(fā)現(xiàn)其阻容保護(hù)電容膨脹、漏液,經(jīng)測量其電容值,僅為06拌F,與標(biāo)稱值(1士10%)產(chǎn)F相差很多,使阻容保護(hù)裝置失去了正常的保護(hù)作用。因此可以推斷晶閘管當(dāng)時(shí)被擊穿的真實(shí)過程:當(dāng)半導(dǎo)體元件從正向?qū)ㄟ^渡到恢復(fù)反向阻斷時(shí),產(chǎn)生一個(gè)很大的換相過電壓,其數(shù)值可達(dá)工作電壓峰值的5~6倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其能承受的正常反向電壓,如果此時(shí)在晶閘管兩端并聯(lián)的阻容保護(hù)裝置能正常工作,使過電流通過RC支路而續(xù)流,則di/dt可以減少很多,從而抑制過電壓,但恰恰是阻容保護(hù)裝置的損壞,使這個(gè)過電壓加在已經(jīng)恢復(fù)阻斷特性的元件上(如圖1所示),使其反向漏電流突然增加,以致?lián)舸?8圖1
3.3均流系數(shù)較低,不滿足規(guī)程(不低于0.85)要求
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中修整流柜解體前均流測試中均流系數(shù)較低的橋臂,在元件測試中其相應(yīng)參數(shù)都有不同程度的性能下降或損壞。2001年12月,554型376機(jī)車二次中修,整流柜解體前均流測試,發(fā)現(xiàn)T6臂T6一1、T6一2電流分別為730A、21OA,均流系數(shù)只有0.64。更換T6一2元件后均流系數(shù)變化不大,但把T6一1元件拆下后發(fā)現(xiàn)其為另一廠家產(chǎn)品,違反了《韶山4型電力機(jī)車段修技術(shù)規(guī)程》中規(guī)定“更換元件時(shí),不同廠家的產(chǎn)品不能混裝”的要求,其根本原因在于不同廠家的產(chǎn)品性能參數(shù)有可能相差較遠(yuǎn),造成分流不均。按工藝要求更換T6一l元件后,測試兩電流為410A和43OA,均流系數(shù)為。.98。檢測換下的T6一1元件,其斷態(tài)重復(fù)峰值電流為165mA,己不符合要求。因此猜想T6一1元件有可能是臨修時(shí)更換,沒有做均流測試,也沒有考慮是否同一廠家產(chǎn)品。
3.4均流測試與機(jī)車實(shí)際狀態(tài)的不同
由于現(xiàn)有的均流測試裝置提供的觸發(fā)脈沖只能是TST6、TITZ、T3T4分別開放,均流試驗(yàn)時(shí)不能使整流柜按照三段橋的順序開放,而與機(jī)車實(shí)際工作狀態(tài)不同。雖然元件測試了反向重復(fù)峰值電壓和斷態(tài)重復(fù)峰值電壓(晶閘管),但做均流試驗(yàn)時(shí),整流柜交流輸人端接低壓大電流變壓器,元件只承受大電流,而沒有承受正向和反向電壓,有可能出現(xiàn)元件軟擊穿的現(xiàn)象。比如:2001年5月,在段中修的554型305機(jī)車高壓調(diào)試時(shí)提手柄跳主斷路器,判斷整流柜故障,但下車后均流測試正常。元件測試時(shí)發(fā)現(xiàn)D3一2整流管URRM280OV時(shí),IRRM為15mA;U以M3000V時(shí),IRRM為158mA。由上伏安特性圖可以看出,其在280OV時(shí),IRRM并不超限,但隨著電壓的上升,其漏電流值增加突然加快,瞬間造成元件擊穿?,F(xiàn)場更換此元件后正常。0.OZV;更換換相電容器和電阻器時(shí)也應(yīng)測量其標(biāo)稱值。(3)元件測試反向重復(fù)峰值電壓和斷態(tài)重復(fù)峰值電壓時(shí),不僅僅測量280oV時(shí)的漏電流,還要看其在3o0OV時(shí)的曲線,變化過陡時(shí)應(yīng)引起重視。
4建議
從以上分析可以看出,造成554改型電力機(jī)車硅整流柜元件損壞的原因是多方面的,我們僅從現(xiàn)場實(shí)際出發(fā),提出以下建議:(1)加強(qiáng)對整流柜及元件散熱器的清洗,特別是在每年的夏季,保證晶閘管在通過大電流時(shí)產(chǎn)生的熱量能正常散失。(2)更換元件時(shí),應(yīng)保證換上元件與換下的元件為同一廠家,管芯壓降相等或相差不大于5今后方向通過現(xiàn)場多年來的實(shí)踐可以看出,國內(nèi)電力機(jī)車整流柜采用的硅元件容量還有些過小,怎樣在同等散熱條件下提高其通過的通態(tài)平均電流,還是一個(gè)課題。在中國鐵路不斷提速的同時(shí),更要求電力機(jī)車向重牽引、高速度上發(fā)展,因此對直流電傳動機(jī)車來說,只有研究出大容量、高質(zhì)量的硅元件,才能保證機(jī)車的可靠運(yùn)行與安全。