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裂紋分析與創新熱處理工藝研究范文

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裂紋分析與創新熱處理工藝研究

某廠使用原材料爐號為5B451生產的某產品零件,實際投料為354件,在冷加工過程中和經過原來的熱處理工藝處理后,總共查出有裂紋的零件52件,廢品率14.7%。為了分析裂紋的產生原因并探索有效的熱處理工藝,我們做了大量的分析試驗研究工作。試驗研究證實,零件裂紋產生的原因是冷加工(冷縮、擴孔)應力超過了原材料的塑性極限值。為了避免產生裂紋現象,我們試驗對冷軋或熱軋狀態供應的原材料,在冷縮、擴孔工序之前,將低溫去應力熱處理工藝創新為完全退火熱處理工藝。通過大批量的生產實踐,證實采用創新熱處理工藝后,杜絕了該零件在生產過程中出現裂紋而造成廢品的現象,從而為企業創造了較大的經濟效益。

1原始數據

1)原材料狀態,見表1。2)原材料牌號:略。3)零件的原生產工藝流程:下料→機械加工→磷化→低溫去應力→冷縮、擴孔→去應力→正火→調質→機械加工→鍍鉻→性能試驗→裝配(零件示意圖見圖1)。4)零件產生裂紋部位的金相組織,見圖2。5)零件的幾種典型裂紋(零件經最終熱處理)。a.零件號11177機加工后,在喇叭口與準A(見圖1)過渡的地方出現一條長34mm的裂紋,貫通壁厚(1#,試樣保存號)。b.零件號11275機加工后,在準B(見圖1)的外表面出現一條長40mm的裂紋(2#,試樣保存號)。c.零件號11148鍍鉻后,經性能試驗,用光學檢查,在喇叭口與準A(見圖1)過渡的地方出現了3條內膛裂紋,長度分別為3mm、2.5mm、2mm的斷續細小裂紋(3#,試樣保存號)。d.零件號11074鍍鉻后,經性能試驗,發現內膛弊病。后退鉻,經光學檢查,在準A(見圖1)內膛出現長度150mm的斷續細小裂紋(4#,試樣保存號)。

2裂紋試驗、分析

1)該批次零件裂紋都是產生在冷縮、擴口工序之后,調質工序之前。2)爐號5B451原材料為熱軋狀態供貨。冷縮、擴口前的低溫去應力熱處理工藝,由于溫度低,未起到軟化作用。3)分析裂紋產生原因:冷縮、擴口應力;管材存在允許的表面缺陷。詳見表2。

3熱處理工藝試驗、金相分析及力學性能測試

3.1創新熱處理工藝試驗為了杜絕零件裂紋的產生,零件新的生產工藝流程如下:下料→機械加工→磷化→完全退火→冷縮、擴口→正火→調質→機械加工→鍍鉻→性能試驗→裝配(即在冷縮、擴口工序前增加了一道完全退火的熱處理工藝)。

3.2金相分析及力學性能測試對新、舊工藝流程生產的零件在冷縮、擴口工序前進行金相分析,見圖3及表3。從金相照片對比可以看出,通過采用創新的熱處理工藝后,零件金相組織中的網狀滲碳體(碳化物)完全消失了,即其金相組織為F+P。這對冷縮、擴口工序來說,是一個非常優秀的金相組織。另外,從力學性能測試對比,也可以明顯看出增加一道完全退火熱處理工藝的作用。該創新熱處理工藝應用于批量生產,零件冷縮、擴口后再沒有出現裂紋現象。

4結論

為了消除出現裂紋的傾向,對冷軋或熱軋狀態供應的原材料,在冷縮、擴口工序前應進行一次完全退火熱處理工藝,這是防止零件在冷加工過程產生裂紋的有效措施。通過創新熱處理工藝措施,為企業創造了較大的經濟效益。

作者:湯少凌 湯立群 單位:肇慶市技師學院

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