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摘要:傳統(tǒng)負(fù)壓鑄造中的負(fù)壓控制主要依靠人的經(jīng)驗(yàn)及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),其控制精度及智能化較低。對汽車車橋支撐板負(fù)壓鑄造工藝進(jìn)行了分析,針對負(fù)壓鑄造系統(tǒng)運(yùn)用PLC中的PID模糊算法對變頻器的運(yùn)行頻率進(jìn)行了精確控制,變頻器控制真空泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速得到了不同的負(fù)壓值,實(shí)現(xiàn)對負(fù)壓的實(shí)時(shí)控制、調(diào)整及監(jiān)控。在實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)行了應(yīng)用。結(jié)果表明,負(fù)壓智能控制穩(wěn)定迅速,實(shí)時(shí)控制誤差在0.5kPa以內(nèi),控制精度較高。該智能化控制系統(tǒng)高效、可靠,能為負(fù)壓鑄造及成型工藝的智能化生產(chǎn)提供參考。
關(guān)鍵詞:PLC(可編程邏輯控制器);負(fù)壓鑄造;智能控制;負(fù)壓;PID(比例-積分-微分)控制
隨著科技不斷發(fā)展,智能制造及智能控制在各行各業(yè)中應(yīng)用廣泛,尤其是現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè),為了降低能耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量,不斷應(yīng)用智能化控制系統(tǒng)對設(shè)備進(jìn)行升級改造。負(fù)壓鑄造作為重要機(jī)械設(shè)備零件的生產(chǎn)工藝之一,其生產(chǎn)鑄件尺寸精確高、輪廓清晰、表面光潔、適于澆注厚壁及薄壁鑄件,并且氣孔缺陷少,在零件鑄造中得到了廣泛的應(yīng)用[1]。負(fù)壓鑄造關(guān)鍵參數(shù)是鑄造過程中的負(fù)壓值,現(xiàn)有大多數(shù)企業(yè)一般憑借經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行取值,且設(shè)定參數(shù)不可調(diào),導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下、能耗居高不下,是現(xiàn)在眾多企業(yè)鑄造生產(chǎn)的瓶頸問題[2]。為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的自動(dòng)化,國內(nèi)外眾多學(xué)者對于鑄造及其控制系統(tǒng)等進(jìn)行了較深入的研究。其中李瑞霞等[3]以差壓鑄造設(shè)備為研究對象,運(yùn)用計(jì)算機(jī)自動(dòng)對其控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),為差壓鑄造設(shè)備智能化控制提供了重要的參考;朱曉[4]以低壓鑄造為研究對象,對其液面加壓系統(tǒng)充型信號發(fā)生器進(jìn)行設(shè)計(jì),同時(shí)實(shí)現(xiàn)其智能化控制;文獻(xiàn)[5]對3Cr2W8V鋼鋁壓鑄模真空熱處理進(jìn)行研究,并設(shè)計(jì)其自動(dòng)控制系統(tǒng),為其智能化控制提供基礎(chǔ);文獻(xiàn)[6]以消失模隨著科技不斷發(fā)展,智能制造及智能控制在各行各業(yè)中應(yīng)用廣泛,尤其是現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè),為了降低能耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量,不斷應(yīng)用智能化控制系統(tǒng)對設(shè)備進(jìn)行升級改造。負(fù)壓鑄造作為重要機(jī)械設(shè)備零件的生產(chǎn)工藝之一,其生產(chǎn)鑄件尺寸精確高、輪廓清晰、表面光潔、適于澆注厚壁及薄壁鑄件,并且氣孔缺陷少,在零件鑄造中得到了廣泛的應(yīng)用[1]。負(fù)壓鑄造關(guān)鍵參數(shù)是鑄造過程中的負(fù)壓值,現(xiàn)有大多數(shù)企業(yè)一般憑借經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行取值,且設(shè)定參數(shù)不可調(diào),導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下、能耗居高不下,是現(xiàn)在眾多企業(yè)鑄造生產(chǎn)的瓶頸問題[2]。為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的自動(dòng)化,國內(nèi)外眾多學(xué)者對于鑄造及其控制系統(tǒng)等進(jìn)行了較深入的研究。其中李瑞霞等[3]以差壓鑄造設(shè)備為研究對象,運(yùn)用計(jì)算機(jī)自動(dòng)對其控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),為差壓鑄造設(shè)備智能化控制提供了重要的參考;朱曉[4]以低壓鑄造為研究對象,對其液面加壓系統(tǒng)充型信號發(fā)生器進(jìn)行設(shè)計(jì),同時(shí)實(shí)現(xiàn)其智能化控制;文獻(xiàn)[5]對3Cr2W8V鋼鋁壓鑄模真空熱處理進(jìn)行研究,并設(shè)計(jì)其自動(dòng)控制系統(tǒng),為其智能化控制提供基礎(chǔ);文獻(xiàn)[6]以消失模鑄造為研究對象,對其砂處理控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),并實(shí)現(xiàn)智能控制,在相關(guān)生產(chǎn)中得到應(yīng)用。上述學(xué)者對鑄造及其生產(chǎn)智能化控制及應(yīng)用進(jìn)行了研究,取得了一定的成就,但是對于負(fù)壓鑄造及其智能化控制的研究相對較少,存在較大的研究空間?;诖耍疚囊阅承推囓囖I支撐板負(fù)壓鑄造為研究對象,分析其負(fù)壓鑄造工藝,根據(jù)工藝運(yùn)用PLC和變頻器,設(shè)計(jì)其負(fù)壓智能控制系統(tǒng);根據(jù)負(fù)壓鑄造零件的材料、結(jié)構(gòu)、工藝、壁厚智能調(diào)節(jié)其負(fù)壓,為零件負(fù)壓鑄造生產(chǎn)效率提高、成本降低、鑄件產(chǎn)品質(zhì)量的提高提供重要的參考。
1負(fù)壓鑄造工藝分析
負(fù)壓鑄造又稱真空密封鑄造。負(fù)壓鑄造造型時(shí),先在模具模腔上覆蓋一層塑料薄膜,用真空泵抽氣,使薄膜緊貼在模板上,然后套上砂箱,再往砂箱中充填造型材料,經(jīng)振實(shí)刮平之后,用塑料薄膜覆蓋砂箱頂面,接通真空泵吸出模腔砂粒間的空氣,使砂型模腔內(nèi)形成負(fù)壓,同時(shí)撤除模具模腔真空,讓塑料薄膜轉(zhuǎn)而吸附在鑄型內(nèi)腔面上,砂型靠壓力差的作用具有一定的強(qiáng)度和硬度[7]。經(jīng)起模、合箱、澆注、凝固冷卻后撤除負(fù)壓,即可得到所需鑄件,負(fù)壓鑄造工藝如圖1所示。由圖可知,本研究負(fù)壓鑄造工藝設(shè)備主要由振動(dòng)臺(tái)、砂箱、干砂、試樣、塑料薄膜、試樣定位裝置、閥、真空罐、真空表及真空泵組成。熔融金屬液體經(jīng)過澆注口進(jìn)入覆蓋一層塑料薄膜的模腔中,底部的振動(dòng)臺(tái)驅(qū)動(dòng)整個(gè)砂箱進(jìn)行振動(dòng),振實(shí)抹平后,在砂箱頂面覆蓋塑料薄膜,接通真空泵吸出模腔砂粒間的空氣,在閥作用下控制負(fù)壓大小,使砂型模腔內(nèi)形成負(fù)壓,同時(shí)撤除試樣模具模腔真空,讓塑料薄膜吸附在鑄型內(nèi)腔面上,試樣模具靠試樣定位裝置進(jìn)行定位,當(dāng)金屬熔融液完全充滿型腔后保持一段時(shí)間,待型腔內(nèi)部鑄件成型,撤出負(fù)壓后開模,從而成型為所需鑄件。
2負(fù)壓智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
根據(jù)設(shè)計(jì)的負(fù)壓鑄造工藝,對其負(fù)壓進(jìn)行精確控制,從而保持負(fù)壓鑄造一直保持在合理的工藝參數(shù)范圍內(nèi),為獲得力學(xué)性能優(yōu)良、加工特性好的鑄件提供重要的保證。為了實(shí)現(xiàn)對負(fù)壓鑄造的智能精確控制,根據(jù)負(fù)壓鑄造原理可知,負(fù)壓鑄造中的負(fù)壓是由真空泵產(chǎn)生真空,從而形成負(fù)壓,因此可以通過對真空泵進(jìn)行精確控制,從而實(shí)現(xiàn)對整個(gè)系統(tǒng)中的負(fù)壓進(jìn)行精確控制[8]?;诖?,本研究設(shè)計(jì)的負(fù)壓鑄造智能控制方案如圖2所示。由圖2可知,設(shè)計(jì)的負(fù)壓鑄造智能控制方案主要由HMI(人機(jī)界面)、PLC、負(fù)壓傳感器、變頻器等組成。運(yùn)用PLC中的PID模糊算法對變頻器的運(yùn)行頻率進(jìn)行精確控制,而變頻器再控制真空泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)得到不同的負(fù)壓值,從而實(shí)現(xiàn)對負(fù)壓鑄造系統(tǒng)的智能化控制。根據(jù)負(fù)壓傳感器實(shí)時(shí)反饋的負(fù)壓信息,PID模糊算法實(shí)時(shí)對變頻器進(jìn)行調(diào)整和控制,實(shí)現(xiàn)對真空泵的實(shí)時(shí)調(diào)整與控制,從而使得負(fù)壓實(shí)時(shí)調(diào)整,負(fù)壓穩(wěn)態(tài)誤差逐漸趨于穩(wěn)定。基于上述原理設(shè)計(jì)的智能控制系統(tǒng)能夠穩(wěn)定快速達(dá)到設(shè)定負(fù)壓值,當(dāng)系統(tǒng)到達(dá)設(shè)定負(fù)壓值后,PLC進(jìn)行計(jì)時(shí),并實(shí)時(shí)監(jiān)測負(fù)壓鑄造系統(tǒng)中的主要工藝參數(shù)值。在本研究設(shè)計(jì)的負(fù)壓鑄造智能控制系統(tǒng)中,實(shí)際生產(chǎn)根據(jù)不同材料、形狀選擇相對應(yīng)的最優(yōu)工藝參數(shù),在此系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)定并使最工藝參數(shù)實(shí)時(shí)保持在的合理范圍內(nèi),從而獲得最佳鑄造成型效果。根據(jù)設(shè)計(jì)的智能化控制系統(tǒng),利用變頻器實(shí)時(shí)調(diào)整真空泵運(yùn)行轉(zhuǎn)速來達(dá)到實(shí)時(shí)穩(wěn)定負(fù)壓鑄造系統(tǒng)的負(fù)壓。設(shè)計(jì)的智能化控制系統(tǒng)采用STEP7編制負(fù)壓鑄造智能控制程序,以實(shí)現(xiàn)鑄造負(fù)壓的PID智能控制,本研究設(shè)計(jì)的負(fù)壓鑄造智能控制程序如圖3所示。由圖3可知,設(shè)計(jì)的基于PLC負(fù)壓鑄造智能控制系統(tǒng),通過HMI將設(shè)定負(fù)壓值及模糊控制參數(shù)傳送至PLC,負(fù)壓檢測傳感器將檢測到的實(shí)時(shí)負(fù)壓信息迅速反饋至PLC,PLC根據(jù)反饋回來的實(shí)時(shí)負(fù)壓信息與HMI設(shè)定的負(fù)壓值進(jìn)行比較,程序運(yùn)用PID模糊控制算法進(jìn)行比例、積分、微分計(jì)算,從而輸出所需控制量。根據(jù)輸出控制量,PLC程序?qū)ζ溥M(jìn)行換算,將控制量轉(zhuǎn)換成變頻器所需頻率值,并通過RS485通訊協(xié)議將計(jì)算所得頻率值傳送至變頻器,通過實(shí)時(shí)控制的變頻器實(shí)現(xiàn)對真空泵電機(jī)轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)控制,從而實(shí)現(xiàn)負(fù)壓鑄造系統(tǒng)快速穩(wěn)定達(dá)到設(shè)定負(fù)壓值,且控制精度較高。變頻器也將自身的運(yùn)行數(shù)據(jù)通過RS485協(xié)議實(shí)時(shí)快速反饋至PLC,實(shí)現(xiàn)對異常情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)生異常時(shí)提醒生產(chǎn)人員進(jìn)行相對應(yīng)的操作,減小生產(chǎn)損失。根據(jù)設(shè)計(jì)的智能控制程序得到負(fù)壓鑄造智能控制系統(tǒng)中的負(fù)壓控制流程,如圖4所示。根據(jù)圖4中的控制流程圖,從而實(shí)現(xiàn)對負(fù)壓鑄造系統(tǒng)中的負(fù)壓進(jìn)行智能化精確控制。
3控制界面、控制效果及其應(yīng)用
根據(jù)設(shè)計(jì)的工藝方案、控制方案、控制程序及控制流程圖,將其運(yùn)用到汽車車轎支撐板負(fù)壓鑄造生產(chǎn)中,運(yùn)用EasyBuilderPro軟件編程得到汽車車轎支撐板負(fù)壓鑄造智能控制系統(tǒng)的操作界面,如圖5所示。在圖5界面上設(shè)定負(fù)壓鑄造所需的工藝參數(shù)值,將自動(dòng)按鈕按下,切換到變頻運(yùn)行模式,按下啟動(dòng)按鈕從而實(shí)現(xiàn)對負(fù)壓鑄造生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)智能控制。當(dāng)變頻器發(fā)生故障時(shí),為保證生產(chǎn)不受影響,可切換至工頻運(yùn)行模式,繼續(xù)自動(dòng)運(yùn)行?;谠O(shè)計(jì)的智能化控制系統(tǒng),將其運(yùn)用到某型汽車車橋支撐板負(fù)壓鑄造實(shí)際生產(chǎn)中,支撐板材料為ZG20SiMn鑄造低合金鋼,鑄造模具為H13模具鋼,經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理;實(shí)際汽車車橋支撐板負(fù)壓鑄造生產(chǎn)工藝參數(shù)為:負(fù)壓-81kPa,澆注溫度1480℃,填充時(shí)間為5min,保壓時(shí)間為10min,振動(dòng)臺(tái)頻率為40Hz,振幅為2.5mm。負(fù)壓、真空泵等主要與負(fù)壓有關(guān)的參數(shù)由設(shè)計(jì)的負(fù)壓控制系統(tǒng)進(jìn)行精確控制,而澆注溫度1480℃、填充時(shí)間5min,保壓時(shí)間10min,振動(dòng)臺(tái)頻率40Hz,振幅2.5mm等參數(shù)由主控制系統(tǒng)控制,在此不做過多描述。根據(jù)上述工藝參數(shù)進(jìn)行汽車車橋支撐板負(fù)壓鑄造。鑄件尺寸如圖6所示。根據(jù)圖6汽車車橋支撐板成型件尺寸及其負(fù)壓鑄造實(shí)際運(yùn)行參數(shù),得到該零件負(fù)壓鑄造工藝過程中負(fù)壓相關(guān)控制參數(shù)為:負(fù)壓(-81±0.25)kPa,真空泵轉(zhuǎn)速為(245±2)r/min,真空泵電流為(2.0±0.5)A,真空泵溫度≤65℃,真空泵轉(zhuǎn)矩輸出率≤100%。根據(jù)上述控制工藝參數(shù)得到汽車車橋支撐板在實(shí)際負(fù)壓鑄造成型工藝過程中的實(shí)時(shí)負(fù)壓調(diào)整參數(shù)及負(fù)壓控制曲線的操作界面如圖7所示。由圖7可知,汽車車橋支撐板負(fù)壓鑄造實(shí)際生產(chǎn)設(shè)定負(fù)壓值為-81kPa,而實(shí)測負(fù)壓值為-80.2kPa,在控制誤差±0.25kPa以內(nèi);真空泵轉(zhuǎn)速為246r/min在設(shè)定的(245±2)r/min內(nèi);真空泵電流為1.9A,在設(shè)定的(2.0±0.5)A范圍內(nèi);真空泵溫度為48℃<65℃,真空泵轉(zhuǎn)矩輸出率12%≤100%均滿足設(shè)計(jì)要求。本研究設(shè)計(jì)的汽車車橋支撐板負(fù)壓鑄造智能控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對鑄造系統(tǒng)中的關(guān)鍵參數(shù)負(fù)壓進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整及監(jiān)測,控制精度為±0.25kPa,控制誤差為0.5kPa,為負(fù)壓鑄造生產(chǎn)過程中負(fù)壓的智能化控制及成本降低提供了重要保障。本研究設(shè)計(jì)的負(fù)壓鑄造智能化控制系統(tǒng)可以在各行各業(yè)中的零件的負(fù)壓鑄造中進(jìn)行應(yīng)用,且其控制原理及控制方式可以推廣應(yīng)用到其他鑄造成形工藝的智能化控制中,應(yīng)用前景廣闊。
4結(jié)語
本設(shè)計(jì)的負(fù)壓鑄造智能化控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對鑄造系統(tǒng)中的負(fù)壓進(jìn)行實(shí)時(shí)控制、調(diào)整及監(jiān)控。設(shè)計(jì)智能控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)負(fù)壓誤差為0.5kPa,在某型汽車車橋支撐板負(fù)壓鑄造實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用,為鑄造工藝的智能化控制、性能優(yōu)良的鑄件生產(chǎn)及生產(chǎn)提供借鑒。
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作者:史瓊艷 張江華 單位:常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院