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熱電部輸煤系統(tǒng)范文

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熱電部輸煤系統(tǒng)

天津石化熱電部燃料車間擔負著向鍋爐裝置輸送煤炭、接卸、混配入廠煤炭等工作。

一、二期全線長達1.6公里,并配有斗輪堆取料機、葉輪給煤機、螺旋卸車機、碎煤機等輔助設備。每年接卸、混配、向鍋爐輸送煤炭約100萬噸。

1治理前存在的問題

皮帶跑偏撒煤嚴重,系統(tǒng)漏泄點很多;系統(tǒng)落差大,導料槽、落煤筒周圍密封不嚴。現(xiàn)場粉塵嚴重超標,尤其是碎煤機樓和原煤倉,最為嚴重。

2原因分析

經(jīng)車間技術人員多次隨班調查,確定主要原因如下:

(1)設備密封不嚴,導致煤粉外溢。

(2)老的除塵系統(tǒng)效率低下,不能滿足除塵要求。

(3)皮帶機跑偏灑煤,各落煤筒與土建部分結合部密封不嚴等原因造成二次揚塵。

(4)運行煤流過大,造成設備過載撒煤。

3改進措施

3.1狠抓設備改造是搞好煤塵綜合治理的根本

治理工作一開始,車間就將設備改造及消除缺陷作為煤塵綜合治理的第一步,并將碎煤機改造作為治理工作的突破口。

3.1.1碎煤機改造

碎煤機樓以前輸煤系統(tǒng)中粉塵污染最為嚴重的地方,我部的碎煤機經(jīng)過多年運行,機殼各連接部位的密封在水和煤粉的侵蝕下已經(jīng)老化,設備投入運行后,由于碎煤機的鼓風量、落煤管煤流的誘導風量以及正壓區(qū)的嚴密性差等原因導致導煤槽出口處及四周大量的煤粉外溢,加之設備運行時產生振動,使大量積粉造成二次飛揚,燃料車間以今年碎煤機大修為契機,對碎煤機的密封裝置進行了改進。

(1)多年的使用經(jīng)驗證明,各觀察門的墊片采用原機配置的石棉網(wǎng)材質在粉塵的侵蝕下具有壽命短的缺點,更換頻繁,給設備的使用和維護帶來了不便。因此在咨詢保運人員后,決定利用廢舊皮帶第一帆布層及其覆蓋橡膠層替代石棉網(wǎng)材質,由于皮帶本身就具有防水、抗腐蝕等優(yōu)點,又加上其良好的彈性,在預緊力的作用下使觀察門與機殼之間密封更加嚴密。

(2)原機體罩殼采用螺栓緊固連接,結合部采用石棉墊片壓緊密封,經(jīng)過一段時間運行后,墊片易老化跑粉。車間從卸車機減速機體密封得到啟示,在大修時采用專用的結合面密封膠代替密封墊。該種膠可直接涂抹在結合面上,除分布均勻外無其他工藝要求,使用、清理方便,而且密封、防水性較原來的墊片有很大進步。

(3)轉子軸端漏粉一直是碎煤機粉塵治理的難題,經(jīng)觀察,新?lián)Q的周端毛氈密封墊效果良好,但經(jīng)過半個月運行后,密封點開始出現(xiàn)漏粉,1個月以后就需每天清理平臺上的積粉,總結下來就是密封墊有效使用壽命太短,需更換頻繁,而碎煤機屬關鍵設備,不能隨時開蓋更換,這樣就給粉塵治理帶來了困難。經(jīng)車間各TPM小組反復觀察、試驗,找到了墊片迅速實效的原因為墊片與高速旋轉的軸摩擦過劇。因此制定了對墊片進行浸油處理后安裝的方案。浸油后的墊片不僅在降低了軸與墊片的摩擦系數(shù),而且其密封的嚴密性也得到了一定提升,目前該店片的更換周期已經(jīng)能延長到3個月。

3.1.2除塵系統(tǒng)改進

(1)輸煤系統(tǒng)中以前安裝的布袋除塵系統(tǒng),設備布置不合理,管道長,彎頭多,管道經(jīng)常堵塞,吸塵效果差,為此我們對系統(tǒng)進行了必要的改進,將除塵器直接安裝在導料槽的落煤點附近,省去了多余的管道,提高了吸塵效果。

(2)將老系統(tǒng)中的水浴式除塵器更換為濕式旋流多級高校除塵器除塵器,除塵效率高達99%以上,與原除塵器想必該除塵器具有以下特點:

(1)風速控制在3m/s以下,被抽出的粉塵為微細粉塵,減少煤量損失。

(2)配合裝有均壓裝置雙層導料槽使用,能有效消除落煤沖擊波,減少了誘導風量。

(3)采用吸口吸塵,使罩內負壓均勻,無局部正壓,無粉塵

經(jīng)過改造后的除塵器投入率增加到98%以上,各落煤點使除塵器真正起到了除塵作用。

3.1.3杜絕設備跑煤、泄漏,防止二次揚塵

落煤筒在使用一定時間后,由于煤量過大、料流偏斜、襯板老化,磨損過劇,會出現(xiàn)煤流外溢現(xiàn)象,由于,各落煤筒與土建部分之間存在一定縫隙,因此外溢的煤會透過縫隙落到下一級設備上,在下落過程中和設備運行產生的振動時產生二次粉塵,同時空段清掃器與皮帶接觸不嚴,也將造成尾部滾筒卷入細微粉塵,在轉動時反復卷起揚塵。

在嚴格控制煤量,防止跑煤事故的同時,采取了以下措施:

(1)對落煤筒入口進行改造,增加其開口的廣度,保證煤流在被犁煤器卸下的過程中完全落入落煤筒中,防止煤流溢出,造成跑煤。如圖1:

(2)對各落料點加裝調整擋板,以便調整煤流位置,防止因料流偏斜造成跑煤。

(3)對各皮帶尾部導煤槽進行改進。

將皮帶導煤槽延長、擴容,增大空間,降低粉塵運動速度,增加導煤槽嚴密性,使密封皮與運行中的皮帶密貼良好,在導煤槽出口增加了擋簾,防止粉塵外溢,同時將導煤槽上蓋由水平改為圓弧面,減少了積灰,起到了防止運行中粉塵二次飛揚的作用。

(4)完善各段皮帶的清掃器。

在對各皮帶頭部護罩密封改進的基礎上,都增加了新型清掃器,特別是尾部的空段清掃器,改造以前主要是依靠本身重力壓在皮帶上,縫隙較大,清掃效果不佳,改造后的新型清掃器采用兩級機械自動壓緊,同時材質由原來的皮帶條改稱了高分子耐磨材料,其嚴密性、耐磨性較以前有了明顯進步,尾部滾筒揚塵得到了有效抑制。

(5)對各落煤筒與土建部分的縫隙進行密封,放置煤塵落到下層設備造成二次揚塵。

3.2抓好運行管理,保證設備正確、高效投用

(1)車間設專人每天通過realmis系統(tǒng)統(tǒng)計各運行班的平均上煤量,對超過450t/h的班組進行嚴格考核,有效防止了因煤流過大產生的跑煤、撒煤。

(2)做好新型設備投用前的培訓工作:車間將新型除塵器的培訓作為專題進行了系統(tǒng)培訓,除塵器投用前每位職工都接受了操作培訓并通過考試合格。

(3)管理人員在日常巡視時將除塵設備投入列入重點,對設備未及時投入的嚴格考核,并做好記錄。

4結語

經(jīng)過半年多的粉塵治理,車間主要監(jiān)測點粉塵濃度指標都得到了改善,為企業(yè)清潔生產工作做出了貢獻。

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