美章網(wǎng) 資料文庫 褐煤高溫?zé)釤煔飧稍锏恼{(diào)整范文

褐煤高溫?zé)釤煔飧稍锏恼{(diào)整范文

本站小編為你精心準(zhǔn)備了褐煤高溫?zé)釤煔飧稍锏恼{(diào)整參考范文,愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花,激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

褐煤高溫?zé)釤煔飧稍锏恼{(diào)整

《電站系統(tǒng)工程雜志》2014年第三期

1褐煤干燥工程的調(diào)試

1.1系統(tǒng)的啟停本工程采用高溫?zé)?/a>煙氣和褐煤直接接觸的干燥工藝,相比蒸汽管式干燥、蒸汽回轉(zhuǎn)式干燥和蒸汽流化床干燥工藝等以蒸汽作為干燥介質(zhì),直接或者間接接觸的干燥工藝,本工藝的安全系數(shù)較低。褐煤極易自燃的特性要求褐煤干燥必須重視安全運(yùn)行,特別是系統(tǒng)啟動(dòng)、停運(yùn)等參數(shù)擾動(dòng)較大的過程,必須對(duì)粉塵濃度、火源(溫度)、氧量三個(gè)條件嚴(yán)格控制。經(jīng)過摸索和實(shí)踐,熱煙氣褐煤干燥系統(tǒng)可采用大風(fēng)量吹掃再點(diǎn)火的方案。啟動(dòng)過程中,滾筒入口溫度是隨干燥出力提高而升高,而系統(tǒng)氧量無法像蒸汽干燥工藝噴入大量惰化蒸汽來控制,必須控制粉塵濃度。經(jīng)過大風(fēng)量吹掃可以盡可能清理系統(tǒng)內(nèi)積粉,控制投煤干燥前系統(tǒng)內(nèi)粉塵濃度在較低范圍內(nèi),減少積粉自燃、爆炸的危險(xiǎn)。在投煤干燥后,主要通過燃燒調(diào)整,控制系統(tǒng)氧量在惰性氣氛(氧量小于12%)內(nèi),以保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。正常停運(yùn)過程中,氧量會(huì)隨著燃燒的降低而不可避免升高,必須盡可能降低滾筒干燥機(jī)入口溫度。停運(yùn)時(shí)首先增加再循環(huán)風(fēng)機(jī)出力來降低滾筒干燥機(jī)入口溫度,隨著給粉機(jī)停運(yùn),在氧量逐漸升高至惰性氣氛時(shí),開啟旁路煙囪抽吸冷風(fēng),快速降低滾筒干燥機(jī)入口溫度。從而盡早停運(yùn)原煤給煤機(jī),減少煤粉的產(chǎn)生,煤粉收集器粉倉內(nèi)的煤粉通過溢流給粉機(jī)盡快排空。排粉過程保留送、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,把存粉(積粉)產(chǎn)生的熱量和可燃性氣體抽走,煤粉排空之后再進(jìn)行大風(fēng)量吹掃,保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

1.2系統(tǒng)邏輯聯(lián)鎖為了干燥系統(tǒng)的安全運(yùn)行,制定了主燃料跳閘(MFT)邏輯,見表1。在表1中任一觸發(fā)條件滿足時(shí)觸發(fā)MFT動(dòng)作,燃料全部切斷,即停運(yùn)4臺(tái)燃料給粉機(jī)和關(guān)斷各燃油電磁閥,同時(shí)關(guān)閉4個(gè)燃燒器一次風(fēng)門。系統(tǒng)進(jìn)行10min吹掃后自動(dòng)復(fù)位MFT,方可重新進(jìn)行點(diǎn)火。

1.3重要參數(shù)調(diào)整(1)滾筒干燥機(jī)入口煙溫入口煙溫以熱煙氣發(fā)生爐燃燒調(diào)節(jié)為主,以再循環(huán)煙氣調(diào)節(jié)為輔。在啟動(dòng)過程投油預(yù)暖過程中,僅小油槍投入,再循環(huán)風(fēng)機(jī)勺管開度30%,把煤粉收集器出口熱煙氣再次送入爐膛,以充分利用熱煙氣熱量;在投煤干燥之后,大、小油槍均投入,再循環(huán)風(fēng)機(jī)勺管開度40%以上,以減少滾筒出口塊煤攜帶的煤粉量;在投粉之后,調(diào)整燃料給粉機(jī)頻率和投入數(shù)量,再循環(huán)風(fēng)機(jī)勺管開度50%以上,控制爐膛溫度在1100℃以內(nèi),且控制入口煙溫在700℃以內(nèi)。(2)滾筒干燥機(jī)出口煙溫從系統(tǒng)干燥出力(原煤量)上考慮,滾筒干燥機(jī)出口煙溫越低,成品煤水分越高,干燥程度越輕,干燥出力越大。但出口煙溫過低會(huì)造成褐煤干燥過程中析出的水蒸氣在濾袋上重新凝結(jié)、糊袋,從而造成煤粉收集器阻力增加;溫度過高容易影響煤粉收集器濾袋壽命,同時(shí)造成滾筒出口成品煤水分過低影響干燥出力。綜上考慮,滾筒干燥機(jī)出口煙溫控制原則是高于水分凝結(jié)的露點(diǎn)溫度,且低于濾袋最高瞬時(shí)溫度,在此基礎(chǔ)上,盡量提高系統(tǒng)干燥出力。經(jīng)過計(jì)算,本工程額定負(fù)荷下水露點(diǎn)溫度為80℃,低負(fù)荷工況下(氧量16%)濾袋最高瞬時(shí)溫度為120℃,因此控制滾筒干燥機(jī)出口煙溫90~120℃。在入口煙溫基本穩(wěn)定的情況下,調(diào)節(jié)原煤給煤機(jī)出力,以使出口煙溫維持90℃~120℃。若原料煤水分和設(shè)計(jì)煤種相近,則控制在~120℃;若原料煤水分較低,則適當(dāng)降低滾筒干燥機(jī)出口煙溫,并根據(jù)成品煤的取樣分析對(duì)運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化調(diào)整。(3)氧量在投油工況下,燃油的燃燒特性決定了無法通過燃燒來實(shí)現(xiàn)低氧量運(yùn)行,而系統(tǒng)沒有設(shè)計(jì)其它手段來降低氧量,存在著潛在的危險(xiǎn)性。在投粉之后,在保證燃燒的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化配風(fēng)和燃燒調(diào)整,控制氧量在5%~8%。

2干燥系統(tǒng)改造及初步分析

2.1燃燒器一次風(fēng)管改造原一次風(fēng)管(設(shè)計(jì)院段)與燃燒器一次風(fēng)噴口(熱煙氣發(fā)生爐廠家段)接口處存在縮徑,即管道由φ325mm縮徑為φ245mm。在投粉過程中發(fā)現(xiàn),在燃料給粉機(jī)接近額定出力時(shí),若一次風(fēng)母管低于4.2kPa,則容易發(fā)生堵管,不能長期運(yùn)行;而一次風(fēng)母管壓力在4.2kPa以上時(shí),就地觀察火焰已穿過擋火墻進(jìn)入調(diào)溫室,嚴(yán)重影響滾筒干燥機(jī)的安全運(yùn)行。根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),母管壓力4.2kPa時(shí),一次風(fēng)管(設(shè)計(jì)院段)風(fēng)速為30.5m/s,則換算到變徑后燃燒器噴口一次風(fēng)速為55.5m/s。同時(shí)根據(jù)燃燒器設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),每只燃燒器額定出力為2.6t/h,設(shè)計(jì)風(fēng)煤比為2.82,修正溫度為60℃,靜壓為90160Pa。則額定出力下(一次風(fēng)管尺寸為φ245mm)風(fēng)速為52m/s。以上實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和理論計(jì)算均表明,燃燒器噴口一次風(fēng)速遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值(26m/s)和常規(guī)旋流燃燒器的一次風(fēng)速推薦值[9]。根據(jù)相關(guān)規(guī)程,貯倉式制粉系統(tǒng)熱風(fēng)送粉的推薦風(fēng)速一般為28~32m/s,若將一次風(fēng)管(設(shè)計(jì)院段)由φ325mm改為φ245mm,則燃燒器一次風(fēng)速最大為32m/s時(shí),僅為滿負(fù)荷風(fēng)速52m/s的61%,在風(fēng)煤比不變的情況下,燃燒器出力只有額定出力的61%。因此,在保證燃燒器出力的前提下,必須對(duì)燃燒器一次風(fēng)噴口(熱煙氣發(fā)生爐廠家段)進(jìn)行改造,改造前后對(duì)比見表2。改造后觀察著火距離明顯縮短,且均在擋火墻之前,未進(jìn)入調(diào)溫室,為系統(tǒng)的安全運(yùn)行和達(dá)到滿負(fù)荷出力提供了保證。

2.2粉倉結(jié)露及電加熱改造干燥系統(tǒng)試運(yùn)初期,曾出現(xiàn)以下問題:投煤初期,粉倉內(nèi)煤粉較潮,部分有板結(jié)現(xiàn)象,流動(dòng)性差;投粉初期,粉倉經(jīng)常出現(xiàn)蓬粉,下粉不通暢,造成給粉機(jī)經(jīng)常卡澀;在粗粉分離器出口進(jìn)行等速取樣時(shí),抽出來大量的水蒸汽且很快凝結(jié)。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),煤粉收集器粉倉電加熱功率不夠,且煤粉收集器上部沒有保溫,造成粉倉保溫性差,倉壁溫度較低,褐煤干燥過程中蒸發(fā)出來的大量水分遇冷發(fā)生重新凝結(jié)和結(jié)露。為避免粉倉結(jié)露而影響投粉,對(duì)電加熱進(jìn)行改造。粉倉原電加熱為電熱線,螺旋纏繞在粉倉外壁,每層間隔50cm左右,且功率較低,無法滿足加熱要求。現(xiàn)改為板式電加熱,每塊板電功率為400~700W,且粉倉分為上、中、下三層單獨(dú)控制。改造后,粉倉電加熱效果明顯,可以從環(huán)境溫度-30℃升至90~110℃,可有效避免水蒸氣凝結(jié)。但粉倉上、中、下三層電加熱功率相同,表面積卻逐漸減小(倒錐形),熱密度必然逐漸增大,因此電加熱定值(外壁溫度)不宜太高。根據(jù)實(shí)測(cè),內(nèi)壁溫平均值比定值低50~60℃,且溫度分布不均勻,最高點(diǎn)比平均值高15~20℃,存在局部過熱情況。某次電加熱投運(yùn)時(shí),定值設(shè)為200℃,在電加熱的干燥作用下(未曾投油點(diǎn)火),粉倉內(nèi)煤粉的全水分降低至6%,低位發(fā)熱量升高至4928kcal/kg,此時(shí)煤粉極易著火自燃。為此電加熱投煤前定值設(shè)定為120℃,投煤后降為90℃,正常運(yùn)行過程中粉倉溫度滿足要求時(shí)可停運(yùn)電加熱。

2.3系統(tǒng)預(yù)暖褐煤在干燥過程中,大量水蒸氣析出后隨熱煙氣一起進(jìn)入煤粉分離系統(tǒng),若系統(tǒng)預(yù)暖不充分,在粗粉分離器中水蒸氣遇冷凝結(jié)后和回粉管內(nèi)的煤粉混合成煤泥狀,從而造成回粉管堵塞,影響系統(tǒng)安全運(yùn)行;在煤粉收集器中水蒸氣遇冷結(jié)露后流入粉倉,造成粉倉內(nèi)煤粉潮濕板結(jié),影響正常下粉和燃料投運(yùn)。因此在啟動(dòng)前4h投入電加熱溫控自動(dòng)的基礎(chǔ)上,啟動(dòng)初期還必須加強(qiáng)系統(tǒng)預(yù)暖。為保證預(yù)暖效果,采用投入2~3只小油槍,加大再循環(huán)風(fēng)量(即系統(tǒng)通風(fēng)量)的形式,預(yù)暖過程中維持滾筒干燥機(jī)出口煙溫110±10℃,保證系統(tǒng)充分暖透。在脫硫入口煙溫達(dá)到100℃時(shí),此時(shí)再循環(huán)煙氣已達(dá)到~110℃,表明整套系統(tǒng)已完成充分預(yù)暖,可以進(jìn)行投煤干燥。

2.4不同煤種干燥結(jié)果的初步分析在改造完成和嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)預(yù)暖的基礎(chǔ)上,干燥系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。在運(yùn)行參數(shù)基本相同(滾筒出、入口溫度)的情況下,對(duì)不同煤種的干燥特性進(jìn)行了對(duì)比,分別在原料煤給煤機(jī)入口、滾筒干燥機(jī)出口、粉倉料斗等對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行取樣分析,干燥結(jié)果對(duì)比見表3。從表3可知,在運(yùn)行參數(shù)基本相同的情況下,原料煤初始水分越低,干燥后滾筒出口塊煤和粉倉內(nèi)粉煤全水分越低,滾筒出口塊煤發(fā)熱量增加幅度越小,粉倉內(nèi)粉煤發(fā)熱量還可能隨著灰分的增加而降低。對(duì)于干燥后灰分的增加,可以如下考慮:為消除同一煤種3個(gè)取樣點(diǎn)(原煤,滾筒出口,粉倉)收到基水分的影響,假設(shè)對(duì)原煤進(jìn)行不同水分下的工業(yè)分析,在不發(fā)生化學(xué)變化時(shí),則各工業(yè)分析成分按比例變化,則各工業(yè)分析成分可按照下式進(jìn)行換算(以揮發(fā)分為例)。從表4可知,對(duì)比滾筒出口和原煤折算到該水分(7.0%)下的工業(yè)分析,滾筒出口塊煤Var和FCar均較原煤增加,而Aar較原煤降低。原因是原煤中灰分多以細(xì)顆粒形式存在,離開滾筒時(shí)大部分灰分被高速煙氣攜帶走,灰分的降低造成其它工業(yè)分析成分(除水分)比重的增加,即FCar比例提高了5.11%,Var比例提高了3.97%;而Var提高幅度偏低的原因是褐煤在高溫干燥(溫度大于250℃)過程中有揮發(fā)分析出,揮發(fā)分比例會(huì)有所減少。對(duì)比粉倉和原煤折算到該水分(3.5%)下的工業(yè)分析,粉倉內(nèi)煤粉Var和FCar均較原煤明顯降低,而Aar較原煤明顯升高。原因是原煤中大部分灰分以細(xì)顆粒形式被高速熱煙氣帶離滾筒后進(jìn)入煤粉收集器撲捉;灰分增加的另一個(gè)因素是熱煙氣發(fā)生爐燃燒煤粉產(chǎn)生的灰分在系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán),無法全部有效排出,隨著運(yùn)行時(shí)間累積,灰分增加越多。為避免類似煤種2的褐煤在干燥后出現(xiàn)灰分過高,發(fā)熱量偏低的情況,一方面要控制原料煤水分和灰分接近設(shè)計(jì)煤種;另一方面若實(shí)際干燥煤種和設(shè)計(jì)煤種差別較大,則需要實(shí)時(shí)化驗(yàn),根據(jù)工業(yè)分析結(jié)果對(duì)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化,控制成品煤的水分和灰分符合設(shè)計(jì)值。控制成品煤水分的意義在于,干燥后水分過低會(huì)加劇滾筒出口塊煤的破碎,造成輸送過程中產(chǎn)生更多煤粉揚(yáng)塵;水分過低會(huì)造成粗粉分離器回粉水分過低,不利于提高成型機(jī)的成球率。在原料煤初始水分較低時(shí),應(yīng)適當(dāng)降低滾筒干燥機(jī)出口溫度,盡量控制成品煤水分在10%~15%,避免出現(xiàn)過干燥,同時(shí)保證系統(tǒng)出力。控制成品煤灰分的意義在于,干燥后灰分過高會(huì)導(dǎo)致提供給熱煙氣發(fā)生爐的燃料發(fā)熱量偏低。一方面會(huì)使燃燒器在設(shè)計(jì)給粉量時(shí)產(chǎn)生的熱量低于額定值時(shí),從而影響熱煙氣發(fā)生爐的帶負(fù)荷能力;另一方面,在產(chǎn)生相同干燥熱量時(shí),需要投入更多燃料燃燒,從而產(chǎn)生較多的灰分進(jìn)入系統(tǒng)循環(huán),進(jìn)一步降低粉倉煤粉的發(fā)熱量,影響系統(tǒng)物料平衡。

3結(jié)論

褐煤極易自燃的特性要求干燥工藝必須重視安全運(yùn)行,通過采用大風(fēng)量吹掃再點(diǎn)火的方案和制定主燃料跳閘邏輯,系統(tǒng)完成吹掃復(fù)位后方可進(jìn)行點(diǎn)火,減少了積粉自燃、爆炸的危險(xiǎn)。根據(jù)試運(yùn)實(shí)踐,提出了滾筒干燥機(jī)入口煙溫,出口煙溫,氧量等重要參數(shù)的調(diào)整原則。在完成燃燒器一次風(fēng)管改造、粉倉電加熱改造及嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)預(yù)暖完成再投煤的基礎(chǔ)上,干燥系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。不同煤種干燥結(jié)果表明,原料煤初始水分越低,干燥后滾筒出口塊煤和粉倉內(nèi)粉煤全水分越低,滾筒出口塊煤發(fā)熱量增加幅度越小,粉倉內(nèi)粉煤發(fā)熱量還可能隨灰分的增加而降低。必須加強(qiáng)對(duì)成品煤水分和灰分的控制和運(yùn)行參數(shù)實(shí)時(shí)優(yōu)化,避免出現(xiàn)成品煤過干燥和破壞系統(tǒng)物料平衡。

作者:李戰(zhàn)國溫志強(qiáng)韓昕張清峰單位:華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品v天堂中文字幕| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 久久中文字幕无码专区| 欧美伊人久久大香线蕉在观| 免费成人在线电影| 脱顶胖熊老头同性tv| 国产成人亚洲综合一区| 18禁止看的免费污网站| 在线观看免费为成年视频| 一本色道久久鬼综合88| 日产乱码卡1卡2卡三免费| 久久综合狠狠综合久久97色| 欧美人与性动交α欧美精品| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉衣 | 精品午夜福利1000在线观看| 国产乱子伦在线观看不卡| 激情综合网五月| 国产精品无码dvd在线观看| 99热在线精品国产观看| 小婷的性放荡日记h交| 中文字幕影片免费在线观看| 日本福利一区二区| 九九热在线视频观看这里只有精品| 欧美另类xxxxx极品| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 男女下面的一进一出视频| 凹凸在线无码免费视频| 美女被奶乳羞羞漫画在线| 国产午夜亚洲精品国产| 狠狠色综合一区二区| 国产精品igao视频网网址| 91麻豆黑人国产对白在线观看| 好男人手机在线| 一级做a爰片久久毛片16| 成全高清视频免费观看| 久久99精品九九九久久婷婷| 日本理论片理论免费| 久久精品影院永久网址| 春日野结衣女女| 亚洲AV综合色区无码一区 | 884aa四虎在线|