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一、運行中出現的問題
(1)乙二醇再生裝置中出現凝析油含量增加的情況,嚴重影響裝置操作的平穩性和安全性。
(2)低溫的醇烴液(-15℃)通過導熱油加熱至50℃,而高溫的貧液(65℃)通過冷卻循環水降溫至30℃,低溫醇烴液冷量未得到有效利用,重復出現加熱和再制冷矛盾工藝,能量浪費很大。
(3)采用開放式冷卻循環水進行冷卻,塔頂冷卻器換熱管束嚴重結垢,影響冷卻效果,造成回流泵高溫運行。同時為保持水質,需要長期使用殺菌劑、阻垢劑,補充新鮮水,操作成本極高,同時造成大量水資源浪費。
二、工藝優化改造措施確定和現場實施
乙二醇與凝析油的分離溫度是能否開展工藝改造的關鍵,經過組織技術人員查閱資料、技術咨詢和現場試驗驗證,證明乙二醇富液和凝析油在0℃條件下分離效果能夠保證。借鑒其它成功的做法證實,采用空冷器代替傳統的循環水冷卻成本更低,效果更好。經過以上的咨詢和驗證,加上現場可操作性勘察,最終確定對乙二醇再生工藝進行如下優化和改造:
(1)增加容積更大的三相分離器,確保油醇分離時間,增強分離效果。
(2)低溫分離器分離出來的醇烴混合液加熱溫度由原來50℃降低至0℃運行。同時將0℃的富液作為冷媒引入貧液冷卻器對乙二醇貧液進行冷卻。(3)將原塔頂冷卻器改為空冷器,停運循環水冷卻系統。
三、效果評價
1.生產百萬方天然氣的燃氣消耗量大幅下降。經過對導熱油爐燃氣消耗量的監測統計,發現工藝改造后每生產百萬方天然氣消耗的燃料氣由原來的482方降低至259方,節氣效果明顯。
2.通過取樣觀察發現油醇分離效果明顯提高,乙二醇再生裝置運行過程中不需要進行除油操作,油醇互竄現象基本消除。
3.塔頂閃蒸氣冷卻效果明顯增強,溫度由原來的55℃左右降低至30℃,確保回流泵正常運行。
4.循環水停運每年可節約新鮮水5000方左右,同時節約阻垢、殺菌藥劑和技術服務費用23.2萬元/年。總之,通過工藝優化改造,使乙二醇再生裝置運行參數更加穩定,大幅減少了工藝運行各個環節的能量消耗。同時為其它同類裝置的設計、建設和運行提供了寶貴的經驗借鑒。
作者:賀江波唐洪軍徐樂樂李志剛單位:中國石油塔里木油田公司