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煤泥經(jīng)濟(jì)效益研究范文

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煤泥經(jīng)濟(jì)效益研究

選前脫粉:無論是動力煤選煤廠還是煉焦煤選煤廠,如果能夠采用有效的分級方法使得不入洗或不同分選粒度的煤預(yù)先分離,對原煤進(jìn)行煤泥減量化處理,可使分選加工工藝更合理、分選效率高,降低運(yùn)行成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。目前神東礦區(qū)入洗原煤中-6mm的細(xì)粒占總?cè)胂戳康?0%~30%,這部分粉煤是煤泥重要來源,如果能把-6mm的細(xì)粒預(yù)先分級出一部分,將會對整個洗選工藝產(chǎn)生革命性變化,困擾神東煤泥處理的問題就能迎刃而解。

但隨著采煤機(jī)械化程度的提高,煤粉量不斷增加,加上灑水除塵,使得井下原煤水分迅速提高,有些煤礦原煤外在水分已達(dá)到12%~14%。這些又濕又粘的原煤給篩分作業(yè)帶來極大困難,特別是在<6mm篩分(如1mm脫粉、3mm脫粉等)時,潮濕細(xì)粒級粘性物料互相粘結(jié)成團(tuán),松散困難,或粘附在篩面上堵塞篩孔,使篩面的有效篩分面積降低,導(dǎo)致篩分效率下降,料群不松散、不分層、整體運(yùn)動,使篩分過程難以完成。目前篩分技術(shù)在6mm以上的分級已經(jīng)比較成熟,這就需要認(rèn)真研究,找到一種適合神東煤質(zhì)的分級篩。

洗選過程中的煤泥減量

減少次生煤泥量:在洗選過程中的煤泥減量,主要是減少次生煤泥,①煤泥能不進(jìn)水就不要進(jìn)水,浸水就一次洗到位,前期能解決的問題不留在后續(xù);②在工藝流程中最好使用自流方式,盡量減少泵和旋流器的使用;③盡可能減少煤泥接觸水的時間,減少煤泥在系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)次數(shù)。為了減少次生煤泥,大部分末煤選煤廠已經(jīng)做了較多的技術(shù)改進(jìn),并且已經(jīng)在全洗選中心推廣,其中石圪臺選煤廠和大柳塔選煤廠較為典型。

石圪臺選煤廠具體措施:①目前矸石脫介篩的篩縫都是2~3mm,磨損后甚至更大,減少矸石脫介篩篩下的細(xì)粒矸石,最簡單的辦法就是在矸石脫介篩的稀介段,尤其是噴水的后兩排篩板,完全可以換成0.5mm,甚至是盲板,因為本身矸石脫介篩的介質(zhì)量就非常少,改換后,不會造成介耗的增大,但是這部分細(xì)粒矸石從系統(tǒng)內(nèi)排除,對于減少泥化至關(guān)重要。同樣條件下,末煤的矸石脫介篩影響更大;②減少高頻篩篩下水循環(huán)次數(shù)。這是細(xì)矸石回收的癥結(jié)所在,這部分目前是重新回到煤泥桶,做二次循環(huán),最終回到濃縮池的都是極細(xì)顆粒的矸石,這才是制約濃縮池沉降和壓濾的關(guān)鍵,把這部分稱之為“迷路的孩子”的篩下水盡早的去濃縮池,可最大程度的減少次生細(xì)顆粒;③濃縮池串并聯(lián)使用。改造后,在濃縮池的使用方面可以達(dá)到串并聯(lián)自由組合,濃縮池串聯(lián)使用后,可以自由調(diào)配加壓和板塊的入料粒度和濃度,對于細(xì)顆粒的沉降和循環(huán)水的澄清起到積極作用,可以在細(xì)顆粒較多時使用。并聯(lián)可以增大一倍的沉降面積,減少藥劑消耗,降低循環(huán)水的濁度。

由表1可知:①高頻篩篩下水濃度較大,目前篩縫是0.5mm,并且已磨損,建議換為0.35mm以下;②根據(jù)粒度組成可知,+0.125mm占88.7%,這部分目前是重新回到煤泥桶,而高頻篩又無法收,如此的反復(fù)循環(huán),直到粉碎成極細(xì)顆粒才可以回到濃縮池;③這部分的處理,是為全廠煤泥水,尤其是泥化的關(guān)鍵。大柳塔選煤廠具體措施:①針對末煤系統(tǒng)細(xì)粒級矸石量大,造成濃縮池負(fù)荷加重,煤泥灰分過高的情況,將矸石弧形篩篩下水由去濾液桶改引至矸石桶,經(jīng)過現(xiàn)場運(yùn)行觀察后發(fā)現(xiàn)細(xì)粒級矸石得到了有效的外排;②為了加快濃縮池細(xì)煤泥的沉降速度及提高加壓過濾機(jī)的處理效率,在水力分級旋流器入料管道上加裝一根分支引至濃縮池入料管道,即“放粗”,但這樣造成濃縮池負(fù)荷加重,煤泥灰分過高。改造后將放粗管道改至粗煤泥弧形篩入料管道,然后直接引至壓濾機(jī)上料緩沖桶里面。

上述兩項改造后的效果:①矸石外排量中-0.25mm的細(xì)粒級矸石從20.12%增加到了26.30%,提高了6.18%;②截斷了細(xì)粒級進(jìn)入濃縮池的途徑,從而避免了細(xì)粒級矸石在濃縮池中不易沉降,增加濃縮池負(fù)荷甚至導(dǎo)致循環(huán)水發(fā)黑的情況,降低了藥耗節(jié)約了生產(chǎn)成本;③降低了壓濾機(jī)濾液管、濾扇、分配頭及濾布的磨損量,更換周期延長;④細(xì)粒級矸石無法進(jìn)入細(xì)煤泥中,通過采樣化驗得出,細(xì)煤泥的灰分由29.28%降到了24.37%,發(fā)熱量提高了225大卡,穩(wěn)定了商品煤煤質(zhì),增加了生產(chǎn)效益。

目前神東礦區(qū)選煤廠主要是通過招標(biāo)由國內(nèi)知名設(shè)計院以總包形式設(shè)計和建設(shè),各設(shè)計院對于選煤廠設(shè)計,尤其是末煤系統(tǒng)的設(shè)計理念不一,為了布置美觀、設(shè)備緊湊等因素,對于次生煤泥,尤其是細(xì)粒矸石泥,并未引起足夠重視,一旦發(fā)生泥化,這部分矸石泥沒有一次性全部排出系統(tǒng),而是多次在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),對于后期絮凝沉降、壓濾和煤泥水澄清造成很大壓力,這是煤泥難處理的關(guān)鍵。另外一般設(shè)計院塊末煤分級選擇13mm,但在實(shí)際運(yùn)行中,由于水分原因,選煤廠分級一般是25mm,使末煤入洗率比設(shè)計提高至少10%,導(dǎo)致神東大多數(shù)末煤系統(tǒng)的選煤廠,無法達(dá)到設(shè)計小時量或煤泥水惡化,被迫減量生產(chǎn)。

最大化提升塊煤生產(chǎn)能力:神東選煤廠塊煤系統(tǒng)主要生產(chǎn)工藝是200-13(25)mm采用重介質(zhì)淺槽分選,不管是從洗選成本和工藝復(fù)雜度,塊煤分選的介耗、藥耗、電耗、水耗都比末煤系統(tǒng)要少很多,對于減少煤泥量更是效果明顯。其具體措施,①調(diào)整破碎機(jī)的齒間距,使盡可能多的物料在13(25)mm以上,還可以減少過粉碎和次生煤泥量;②煤質(zhì)較好時,把原煤分級篩的篩板由25mm換成13mm,加大塊煤入洗率,通過塊精煤破碎后達(dá)到混煤的考核指標(biāo);③原煤倉禁止低倉位,減少過粉碎;④合理調(diào)整淺槽分選機(jī)的水平流和上升流,提升處理能力。

選后煤泥處置

1選后煤泥的處置方式

目前神東選煤廠的處理方式是將其直接摻入煤炭洗選主產(chǎn)品內(nèi)混合銷售,往往造成最終產(chǎn)品質(zhì)量降低,影響洗選加工的效果。這種方式在末煤不入洗、煤泥產(chǎn)量相對較低的情況下還可行得通,但隨著原煤入洗比例的提高、煤泥產(chǎn)率增大后,該問題會愈加明顯。根據(jù)目前測算,部分選煤廠-13mm末原煤入洗后,由于煤泥問題無法解決,從提高商品煤發(fā)熱量的目的出發(fā),末煤入洗后效果不明顯。而如果將該部分煤泥直接排棄,無論從提高資源有效利用率、保證企業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益,還是從保護(hù)環(huán)境、避免有效耕地占用等方面來說,都是明顯不合理的。洗選煤泥具有粘度大、易結(jié)團(tuán)、易粘連、排料不連續(xù)、在洗選加工過程中往往具有滯后性等特點(diǎn),導(dǎo)致其運(yùn)輸、儲存過程經(jīng)常給生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行帶來許多致命問題。如摻配不均造成商品煤質(zhì)量波動較大、極端情況下造成車皮粘結(jié)無法卸車、冬季車皮凍結(jié)無法卸車、運(yùn)輸溜槽和煤倉堵塞造成系統(tǒng)停產(chǎn)等。以上問題都是頻繁出現(xiàn)且亟待解決的難題。

2選后煤泥的經(jīng)濟(jì)效益

為了考慮煤泥處置的去向,通過對煤泥摻配到混煤、煤泥排棄和煤泥干燥后,是否摻配做了經(jīng)濟(jì)效益測算,找到最佳的處置方式。煤泥排棄經(jīng)濟(jì)效益測算:通過表2和圖1可以看出,煤泥排棄率與利潤成反比關(guān)系,煤泥排棄越多,利潤則越小。煤泥干燥后是否摻配混煤經(jīng)濟(jì)效益測算:通過表3和圖2可以看出,在干燥率為零時,即煤泥不干燥情況下時,煤泥單獨(dú)銷售比摻混煤多盈利2675萬元;當(dāng)煤泥干燥時,在干燥率遞增時,煤泥單獨(dú)銷售比摻混煤利潤也是遞增的;煤泥摻配混煤后,煤泥干燥越多,利潤越高,當(dāng)煤泥全部干燥時可以獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益;煤泥干燥單獨(dú)銷售比摻混煤盈利。煤泥處置的經(jīng)濟(jì)效益:①煤泥排棄率與利潤成反比關(guān)系,煤泥排棄越多,利潤則越小。因此當(dāng)煤泥回?fù)交烀簳r能獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益;②煤泥干燥后單獨(dú)銷售利潤比摻配混煤利潤要大,這主要是由于市場煤價起關(guān)鍵作用;③煤泥干燥是否摻混煤,進(jìn)一步分析混煤銷售價對總利潤的影響。市場煤價是決定煤泥干燥與否盈利的關(guān)鍵。

結(jié)語

煤泥的綠色處置,必須堅持以經(jīng)濟(jì)效益為衡量指標(biāo),找出最佳煤泥減量方式,從生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化減少煤泥量,煤泥產(chǎn)生后,也要以最經(jīng)濟(jì)可行的方式進(jìn)行處置。另外必須盡快解決煤泥合理利用問題,否則,煤泥系統(tǒng)有效利用的缺位必將影響礦區(qū)生產(chǎn)的正常進(jìn)行和礦區(qū)的可持續(xù)發(fā)展,并給環(huán)境質(zhì)量的改善留下隱患。總之,洗選煤泥的有效處理手段及綜合利用的問題目前已經(jīng)成為影響神東、乃至神華煤炭生產(chǎn)加工企業(yè)發(fā)展的突出問題。

作者:朱子祺陶亞東栗金貴單位:神華神東煤炭集團(tuán)公司洗選中心

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