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挖掘機異常故障診斷與排除范文

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挖掘機異常故障診斷與排除

摘要:在履帶式挖掘機工作時間中,行走時間約占10%,所以一旦出現行走異常將影響機械工作效率。基于這種認識,本文對一種履帶式挖掘機行走異常現象進行了分析,結合挖掘機行走裝置工作原理對故障進行了診斷,并提出了故障排除預防方法,為類似工作的開展提供參考。

關鍵詞:履帶式挖掘機;行走異常;故障診斷

一、引言

履帶式挖掘機作為常見的液壓工程機械,故障處理存在一定難度。行走異常為該種機械常有故障現象,長時間不處理容易引發翻車事故。而盲目進行故障判斷,在未進行故障診斷情況下進行機械拆檢,不僅將浪費大量時間,同時也容易導致液壓系統受到污染,導致故障無法及時修復。因此,還應加強履帶式挖掘機行走異常故障診斷與排除研究,以便使機械得到科學檢修。

二、履帶式挖掘機行走異常現象

某工程用HDE6型挖掘機在工作過程中,突然發生行走異常。該挖掘機屬于履帶式液壓挖掘機,故障現象表現為前進時向右跑偏,后退過程中則向右跑偏。為進一步確定故障情況,對故障挖掘機進行行走測試,在長約30m且平整堅硬場地直線行走約50m,發現挖掘機抖桿、回轉裝置、動臂等部分均能正常工作,但整機行走軌跡出現跑偏情況,向前走30m的實際行走軌跡較之理論直線軌跡向右偏移1.5m,向后走20m軌跡同樣向右偏移1.5m。按照GB/T9139-2008《液壓挖掘機技術條件》規定,履帶式挖掘機直線行駛過程中,跑偏量不能超出測量距離的7%。由此判斷,挖掘機存在行走故障。

三、履帶式挖掘機行走異常中的故障診斷與排除

(一)行走原理分析為確定履帶式挖掘機行走異常原因,還要對機械行走裝置工作原理展開分析。從結構組成上來看,履帶式液壓挖掘機行走裝置包含行走底架、張緊裝置、驅動輪、支重輪、托鏈輪、導向輪和履帶等部分。其中,行走底架與回轉支撐裝置連接,經支重輪和履帶將荷載傳遞至地面。利用張緊裝置,可以對履帶松緊進行調節。而履帶以封閉狀對驅動輪、導向輪進行包裹,借助托鏈輪支托減輕上分支撓度。在行走裝置行走過程中,需要由液壓馬達和減速機向驅動輪傳送動力,通過對行走液壓馬達供油方式進行控制能夠實現轉向。在啟動挖掘機后,直至液壓系統工作穩定,液壓油才會被泵送至多路閥,利用兩路閥片與左、右行走液壓馬達油口連通。對左、右先導腳踏閥進行操作,能夠實現控制閥上先導油路的控制,實現馬達正轉與反轉,繼而使整車實現行走。

(二)故障診斷分析結合行走裝置工作原理可知,履帶挖掘機之所以會出現行走異常,可能由機械故障或液壓系統故障引起。結合維修經驗和機械設備相關資料可知,可能出現的機械故障包含履帶張緊度不一致、四輪軸線偏斜。在履帶張緊度不同的情況下,通過肉眼觀察也可以發現異常,有需要的情況下可以進行張緊度測量,在完成履帶清理后,將機械開到平坦地面,通過操控使一側履帶脫離地面。將履帶中部支起,可以對履帶架與板底面距離進行測量。結合使用手冊,可以確認測量結果能否達到要求。如果四輪軸線存在偏斜,可以通過觀察測量確認。可能發生的液壓系統故障較多,具體包含主閥閥芯卡滯或內泄、行走馬達磨損或泄露、中央回轉接頭密封損壞、雙聯泵流量或壓力差異過大。在主閥發生故障的情況下,由于行走液壓系統需要根據控制行程大小進行比例閥調節,實現對應控制油壓輸出,促使主閥芯提供不同移動量,達到控制行走馬達速度的目標。一旦發生故障,如卡滯、疲勞斷裂、磨損等缺陷,將導致油路壓力下降,造成馬達轉速受到影響,繼而使機械行走異常。中央回轉接頭位于挖掘機車體上部,芯軸位于下部,開有與油管數量相等的環形溝槽。通過油槽,液壓油才能通過芯軸垂直孔進入馬達。如果回轉接頭存在故障,意味著油口不暢通,將導致殼體無法隨車體順利回轉。而接頭發生破損或密封老化,將導致液壓油泄露,或者油液污染,將造成馬達因壓力下降致使機械行走跑偏。行走馬達運行,關系到兩側履帶行走速度變化,因此一側發生故障將導致機械跑偏。在雙聯泵發生故障時,比如一個泵的柱塞卡死或過度磨損,將導致泵油能力不足,促使行走時馬達速度下降,引起跑偏。

(三)故障原因判斷實際進行故障原因判斷時,還要遵循先易后難的原則進行引發故障的因素確認,即先進行觀察,然后進行拆檢。首先,需要完成機械故障排查。測量發現,履帶間隙分別為343mm和348mm,廠家推薦值在320~340mm之間,因此可以排除履帶異常。經過觀察測量,四輪軸線無明顯偏斜,從而基本排除機械故障引發的行走異常。針對液壓系統故障進行排查,需要先對液壓油進行檢查。作為傳遞能量的介質,其質量將對系統工作狀態產生直接影響。從檢查結果來看,液壓油的油量滿足要求,處于規定液面,但從工作時間來看超出了規定的2000h更換周期。從液壓油箱中進行油液提取,利用濾紙過濾后發現存在黑色殘渣,油箱底部提取出的沉淀油泥存在異味,摻雜黏附性較強膠質物,說明油液已經氧化變質。為排除其他故障,還要對雙聯泵及主閥進行檢查,確認部件無法漏油、振動和噪聲。經檢測,泵壓正常,排除故障發生的可能性。對中央回轉接頭進行檢測發現,接頭運轉正常,無卡滯、過熱等問題,外部無滲漏現象,連接的高壓油管無破裂,調換試機后行走異常故障依然存在,因此可以排除這一故障原因。對行走馬達進行檢查,互換左、右管路發現故障依然存在。結合以往經驗可知,在一側馬達故障的情況下,整機前進或后退都會向一側跑偏,與故障現象吻合,需要進一步確認馬達是否存在故障。運用壓力表進行檢測發現,馬達在慢速檔和快速檔下工作壓力正常,所以排除馬達故障。綜合上述檢查結果,最終判定為液壓油氧化變質引起的馬達各控制閥卡滯問題,造成行走馬達出現流量損失,繼而引起機械行走異常。

(四)故障排除預防結合故障原因可知,在液壓油變質的情況下,將有雜質進入油路,導致控制閥的閥芯出現卡滯問題,造成閥口無法完全開啟。在故障排除時,可以對各液壓閥組進行拆檢清洗。實際操作時,需要分別完成緩沖閥、平衡閥、高低速行走切換閥的拆檢,可以發現除右側行走馬達高低速行走切換閥以外,其余控制閥均能靈活運動,無卡滯問題。而右側行走切換閥的閥芯存在大量膠滯沉淀物,導致閥口運動時無法達到極限位置,使得部分液壓油從排油口流失,影響了馬達速度提升,最終造成機械行走向右偏斜。對切換閥進行清洗后,重新試機后發現行走異常現象完全消除。考慮到液壓油完全氧化變質,需要在全部更換的基礎上,完成粗濾器的清洗,并對過濾器的濾芯進行更換。經過一段時間觀察后發現,挖掘機未再出現行走跑偏問題。從該次故障檢修工作中可知,液壓油對行走機構產生了重要作用。為預防故障的再次發生,還應嚴格按照規定進行液壓油的定期更換,以免液壓系統受到污染。在日常維護工作中,還應加強機械行走狀態的觀察,實現行走裝置各部件的合理調節,比如使履帶保持適當張緊度,以免出現異常磨損問題。針對機構連接固定螺栓,還應在檢修保養中進行確認,一旦發生松動及時擰緊。此外,潤滑油對行走機構也十分重要,還應加強各輪間潤滑情況檢查,定期完成潤滑油的添加,保證行走機構運行順暢。

四、結論

綜上所述,履帶式挖掘機出現行走異常,實際是發出了故障預警信號,還要得到足夠重視,以便通過及時修復機械保證機械工作效率得到提升。在實踐工作中,還應結合機械行走原理對故障原因進行分析,通過科學排查實現故障診斷,然后采取科學故障排除預防方法進行行走異常問題的處理,繼而使機械始終保持良好工作狀態。

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作者:郝勵 單位:陜西國防工業職業技術學院

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