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異VC鈉廢水處理論文范文

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異VC鈉廢水處理論文

1工藝說明

1.1UASB反應器厭氧消化可分為高溫厭氧消化(550℃)、中溫(350℃)和常溫厭氧消化,高溫厭氧消化效率最高,其容積負荷均在8~30kg/(m3•d);中溫厭氧消化效果適中,其容積負荷均在6~20kg/(m3•d),而常溫厭氧消化效果較差。其設計必須根據被處理污水的特點、溫度和處理設施所在地的氣候特點而定〔2-3〕。UASB反應器所采用的上流速度約0.5~2.5m/h。通過該處理工段可去除污水中80%以上有機物,同時所降解的有機物在厭氧細菌(產酸和產甲烷菌)的作用下轉化為沼氣。沼氣中CH4體積分數在65%左右。沼氣通過集氣罩收集,不會對周圍環境帶來氣味。沼氣進入處理系統的沼氣燃燒系統。由于污水濃度較低,UASB反應器進水上升流速不足,可能導致“短流”或“溝流”現象,故通過厭氧出水回流改善進水水力條件。此外厭氧出水回流可提高進水的堿度,降低污水進水的揮發酸(VFA)濃度,進一步減少酸化的可能性。由于厭氧反應器內污水對金屬有一定的腐蝕性,如采用鋼結構布水器和三相分離器,則使用壽命較短,一般三、五年就可能腐蝕掉,故必須采用耐腐蝕性強的玻璃鋼或不銹鋼。

1.2Biofor濾池設計采用6組Biofor,Biofor濾池的結構如圖2所示。圖2Biofor濾池的結構示意

2調試運行及工藝調試運行結果

2.1調試運行

2.1.1調節池調節池調節進﹑出水流量,使管渠和構筑物正常工作,不受廢水高峰流量或濃度變化的影響。筆者工程采用在線流量計,調節進水流量為40m3/h。若流量計不準確,必須及時校準使用。

2.1.2UASB反應器UASB投入運行前必須進行充分實驗和氣密性實驗,充分實驗要求無漏水現象。選用污水廠污泥消化池的消化污泥進行接種。接種污泥的質量濃度為30kg/m3,接種量為UASB反應器有效容積的30%,接種方式為將接種污泥加水攪拌后,用污泥泵均勻地輸入到UASB反應池各布泥點。進水COD為6000mg/L,初始用稀釋水稀釋進水COD為1000mg/L,然后逐步提高有機負荷直到可降解的COD去除率達到80%為止。當可生物降解的COD去除率達到80%后,逐步提高進水COD,直到達2000mg/L,在這段運行中,有少量非常細小的分散污泥帶出,其主要原因是水的上流速度和逐漸產生的少量沼氣。下一階段COD增加由2000mg/L開始,每次濃度增加20%,操作時間為1個月,經過多次重復操作達到設計指標6000mg/L。在這段運行中,由于提升水量大,COD高,產氣量和上流速度的增加引起污泥膨脹,污泥量帶出量多,大多為細小非分散的污泥或部分絮狀污泥,這種污泥的帶出,有利于顆粒化污泥的形成。當反應器的進水COD達到設計指標6000mg/L,以后的穩定運行階段,要嚴格控制pH、溫度、有機負荷、VFA、ALK等各項操作參數,逐步形成顆粒污泥〔2-3〕。UASB反應器運行時間段,性能穩定,COD去除率為85%,色度去除率為50%,SS去除率為25%。

2.1.3生物接觸氧化池接觸氧化池接種污泥來自污水處理廠的脫水污泥,好氧污泥投入接觸氧化池后,采用先間歇進水后連續進水方式培養氧化池內污泥,沉淀池污泥在MLSS大于5000mg/L,SV大于30%之前全部回流,同時保證氧化池內DO在2mg/L左右。接觸氧化池的調試效果以UASB反應器調試出水水質和水量為前提。好氧污泥培養馴化階段,按m(C)∶m(N)∶m(P)為100∶5∶1向氧化池內加磷酸二銨和尿素,以滿足微生物正常生長需要。投入污泥3d后填料上生成極薄的生物膜,顯微鏡下觀察發現有個別的豆形蟲,隨著營養的不斷補充,生物膜不斷增厚。第10天后,盾纖蟲、吸管蟲、輪蟲等原生動物出現,菌膠團發育良好,出水水質降至135mg/L。生物接觸氧化池運行時間段,性能穩定,COD去除率為80%,色度去除率為50%,SS去除率為80%。

2.1.4Biofor池調試運行Biofor池采用自然掛膜方法〔6〕。在濾池進水之前,先對濾池進行沖洗和曝氣,使陶粒中的泥沙和雜質被帶走。Biofor池的調試及運行分兩個階段進行,第一個階段采用間歇進水的方式,水力停留時間為12h,每隔40min進廢水30min,水速控制在1.0m/h,運行時間為7d。第二階段采用連續進水,在連續曝氣的條件下逐步增大進水流量,直到達到設計的進水流速。此階段水解酸化池污泥進入到濾池,被濾料截留、吸附,易于生物膜的快速生長,掛膜期間,隨著進水量的增加,微生物的生長,在濾料表面形成一層肉眼可見的生物膜,掛膜期間濾池不得進行反沖洗。COD去除率為70%,色度去除率為50%,SS去除率為30%。運行期間,按設計方案進行進水。Biofor池的反沖洗采用氣水聯合的方式,單獨氣洗5min,然后氣水一起反沖洗10min,直至出水不再含有明顯雜質,反沖洗水回流到調節池。出水水質達到國家標準。

2.2調試及運行效果分析

廢水經過UASB反應器、生物接觸氧化及Bio-for處理后出水各項指標均達到GB8978—1996中的一級標準。經3個月調試后,國家法定環境監測單位對工程出水進行連續監測12d,選取第9天各處理單元出水COD、色度、SS、pH數據進行記錄。各處理單元進出水水質如表1所示。

3運行費用分析

該工藝運行的主要費用包括調節池NaOH費用和曝氣生物濾池運行的電費。以NaOH100kg/d計算,藥劑費合計為200元/d。用電量為800kW•h/d,按0.55元/(kW•h)計,則電費為440元/d,處理每噸廢水消耗的藥計費和電費為1.07元。5結論(1)采用UASB—生物接觸氧化池—Biofor工藝處理異vc鈉食品添加劑生產廢水工藝簡單,操作方便,一次性投資少,運行費用低。(2)UASB反應器對異VC鈉食品添加劑生產廢水具有穩定、高效的處理效果,啟動運行后COD平均去除率高達85%,充分顯示了UASB反應器對可生化性較高廢水處理的優勢。(3)UASB反應器調試過程中要控制水溫為30℃左右,pH為7左右,另外調試過程中可以投加一些硫酸亞鐵,促使污泥快速形成顆粒狀。(4)水溫對UASB反應器、生物接觸氧化池及Biofor池存在較大影響,工藝廢水水溫較高時會殺死微生物菌落,水溫較低時生物菌落的新陳代謝功能降低。(5)Biofor反應器對COD的去除率保持在70%以上,適當的反沖洗可以提高Biofor的工作效率。(6)該研究成果已正式運行于廢水處理工程,UASB—生物接觸氧化池—Biofor工藝最終使出水水質可完全達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級標準。

作者:孟祥超朱樂輝蔣旭華黃建單位:南昌大學環境科學與工程學院

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