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1試驗參數(shù)
1.1溶解氧一般來說,硝化反應須在好氧環(huán)境下進行,溶解氧濃度將影響硝化反應的速率,濃度不可過高,否則將降低氧的轉(zhuǎn)移效率,混合液的溶解氧濃度應控制在2~4mg/L。在去除有機物和硝化反應時,硝化菌以占活性污泥的4%左右為宜。在試驗時,通過調(diào)整曝氣砂芯頭數(shù)量,保證了溶解氧在2~4mg/L的范圍內(nèi)。
1.2反應最佳溫度硝化的適宜溫度為30~35℃。硝化反應速率隨溫度的升高而加快,在溫度達到30℃時,由于硝化菌活性的降低導致硝化反應速率的增加幅度減小。經(jīng)多次試驗后,發(fā)現(xiàn)溫度達到30℃時,曝氣中有NH3生成,考慮環(huán)境影響,反應溫度為25℃。
1.3MLSS含量活性污泥處理系統(tǒng)的MLSS含量不宜太低,否則反應速度慢,出水水質(zhì)差,太高效果也差,實踐證明MLSS>4000mg/L時容易導致F/M過低,從而造成污泥膨脹問題。經(jīng)多次試驗后,發(fā)現(xiàn)MLSS含量應控制在3000~3500mg/L。
1.4有機物含量有研究認為,有機物濃度過高時,異養(yǎng)菌數(shù)量超標,將影響氨向硝化菌傳遞的效果,溶解氧的有效濃度也因為異養(yǎng)菌數(shù)量的增加而減小。因此本試驗將有機物含量控制在800mg/L,在曝氣期間可有效保證硝化反應的進行。按上述原則,本文選用的試驗參數(shù)如表2所示。
2處理效果
按表2選定的試驗參數(shù),曝氣過程為8h,厭氧攪拌1h,然后沉淀1h,出水排泥時間為0.5h,閑置1h后即完成,運行一周期后的試驗結(jié)果如表3所示。由表3可知,COD已大部分去除,而氨氮的去除率已經(jīng)達到了100%,ABR與SBR工藝相結(jié)合的方法,去除效果明顯。采用ABR與SBR相組合的工藝,通過ABR工藝降解大部分的有機物,同時保證SBR進水的COD濃度不抑制硝化反應的進行,經(jīng)完全硝化反應后,可將皮革廢水實現(xiàn)完全脫氮。選定同批制革廢水,將本試驗處理效果與傳統(tǒng)的皮革廢水處理工藝相比較,結(jié)果如表4所示。由表4可知,傳統(tǒng)工藝的皮革廢水處理很難達到二級排放標準,而采用ABR+SBR的工藝可以降解大部分有機物,有效脫氮,氨氮100%合格,達到污水二級排放標準。
3結(jié)論
通過對ABR和SBR工藝對制革廢水處理的試驗探索,取得以下結(jié)論:(1)采用ABR與SBR相結(jié)合工藝時,其參數(shù)應為:溫度25℃,DO含量為2~4mg/L,COD量應控制在800mg/L以內(nèi),MLSS含量應為3000~3500mg/L。(2)出水口COD去除率達70%左右,氨氮去除率達到100%,達到二級污水排放標準,與傳統(tǒng)皮革廢水處理工藝相比,效果明顯。
作者:董素梅單位:廣東建設職業(yè)技術學院