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《天津冶金雜志》2015年第一期
1鍋爐用能調整成本情況
用能結構調整使焦煤由改前月均68.97萬m3直降為0,節(jié)省成本67.6萬元;天然氣由月均32.67萬m3降至7.97萬m3,節(jié)省成本55萬元;高煤改造前后月均差額70萬m3,增加成本3.5萬元,計算得出成本月節(jié)約119.1萬元。壓縮空氣0.23元/m3、電0.65元/kW•h、除鹽水15元/t,各月噸蒸汽成本:噸蒸汽成本=(焦煤量×單價+天然氣量×單價+高煤量×單價+電量×單價+設備費+材料費+除鹽水新水量×制水單價+壓縮空氣量×單價+人工費)÷蒸汽產(chǎn)量成本:11月85.28元/t、12月80.87元/t、1月77.18元/t,天然氣漲價至3.1元/m3后:6月75.25元/t、7月73.54元/t、8月74.92元/t。可見用能調整獲得了巨大利益,管網(wǎng)改造發(fā)電產(chǎn)生經(jīng)濟效益也十分可觀。
2改造完成前后經(jīng)濟對比分析
2.1管網(wǎng)改造后能源調配燃料結構調整全燃高煤后,蒸汽除供汽輪鼓風機組與發(fā)電外,少量蒸汽供給外網(wǎng)用戶,實現(xiàn)風電熱聯(lián)產(chǎn)[2]。外網(wǎng)用能級別同樣低于汽輪鼓風機組。6月至8月,鍋爐點二備一模式運行,蒸汽主用于汽輪鼓風機組生產(chǎn),其次供給外網(wǎng)。期間啟停爐爐水、蒸汽、燃料浪費,既不利于能源環(huán)保,又使成本增加,影響生產(chǎn)力。設備冷熱交替伴生諸多問題[3],如各部件損壞頻率增高進而維護費大增,同時停爐備用也是損失。隨著發(fā)電投入迫使鍋爐蒸汽需求量提升,促使鍋爐全部點燃轉型熱備,降低了各設備久置腐蝕或忽冷忽熱,損壞頻率[4],避免因排障使鼓風機低負荷運行可能性。鍋爐故障不影響管網(wǎng)劃撥蒸汽供給汽輪機,鍋爐維修也不影響汽輪機組運行,降低或暫停外網(wǎng)與發(fā)電即可;汽輪機組若停機或休風,鍋爐不必停爐,將過盛蒸汽劃撥發(fā)電即可,帶動了用汽效率提升,促使整體效益提高。9月發(fā)電用氣量55337t、蒸汽88元/t,同比蒸汽增效4869656元,約發(fā)電8300550kW•h,電0.65元/kW•h,月創(chuàng)效5395358元,可見改造的必要性。
2.2改造完成蒸汽成本情況改造前后參數(shù)對照表見表1。9月發(fā)電機組正常運營,噸蒸汽成本73.55元,同6至8月平均74.57元相近,同比下降1.4%,圖2為各月蒸汽產(chǎn)量及成本,產(chǎn)量大致在17萬t至19.5萬t,成本74元/t左右,各月差距不大。富裕煤氣發(fā)電項目投入未使蒸汽總量與噸成本發(fā)生較大變化,卻提高用能效率帶動整體效益驟升,促進了企業(yè)節(jié)能創(chuàng)效。
3結論
鍋爐燃料結構調整與熱力管網(wǎng)改造建立發(fā)電項目是發(fā)展的必然;不斷挖潛對標利用各種潛熱,提升技術保證零排放,實現(xiàn)綠色生產(chǎn)、生態(tài)生產(chǎn)是發(fā)展的趨勢。目前鍋爐仍有很大節(jié)能空間,排煙溫度160℃攜帶大量汽化潛熱直接排放大氣,造成能源浪費與熱污染,可改造為冷凝式燃氣鍋爐,回收煙氣中的汽化潛熱,降低排煙溫度的同時,進一步提升鍋爐熱效率,使之成為下一個效益增長點。
作者:牛冉單位:天津鋼鐵集團有限公司動力廠