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摘要:通過對內(nèi)蒙古通遼霍林河坑口電廠吹灰系統(tǒng)的分析,開發(fā)出火電機(jī)組吹灰智能控制模塊,并應(yīng)用在該廠的實(shí)際生產(chǎn)中。
關(guān)鍵詞:吹灰系統(tǒng);火電機(jī)組吹灰智能控制模塊
目前受熱面污染作為燃煤電站鍋爐運(yùn)行中一個(gè)不可避免的實(shí)際問題,對鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來嚴(yán)重影響。現(xiàn)行電廠鍋爐吹灰方案,是根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)說明書中的要求,并參照其他已投運(yùn)電廠類似設(shè)備的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)制訂的定量定時(shí)吹灰策略。這種吹灰方式下會導(dǎo)致現(xiàn)場出現(xiàn)多種問題,如:排煙損失增大導(dǎo)致鍋爐效率降低、吹灰能耗浪費(fèi)、管段磨損加劇等。特別是煤質(zhì)和設(shè)計(jì)煤質(zhì)區(qū)別較大時(shí),吹灰不足或過于頻繁的現(xiàn)象則更為嚴(yán)重,定時(shí)定量的吹灰策略不可避免的產(chǎn)生較大的浪費(fèi),同時(shí)存在很大的安全性隱患[1]。基于此設(shè)計(jì)開發(fā)了火電機(jī)組吹灰智能控制模塊,并應(yīng)用在內(nèi)蒙古通遼霍林河坑口電廠的實(shí)際生產(chǎn)中,取得了良好效果。
1模塊原理
本模塊研究和開發(fā)基于機(jī)組在線監(jiān)測參數(shù),直接或間接地診斷爐內(nèi)各受熱面積灰結(jié)渣的在線監(jiān)測診斷技術(shù),并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)法,針對應(yīng)用對象的運(yùn)行特性和具體的節(jié)能目標(biāo),研究合理的吹灰策略,將直接指導(dǎo)運(yùn)行人員對吹灰器進(jìn)行操作,并且將傳統(tǒng)的周期性統(tǒng)一吹灰改為根據(jù)受熱面污染狀況和其他運(yùn)行需要的動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)吹灰,從而解決傳統(tǒng)吹灰方式下吹灰運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)的問題。①經(jīng)濟(jì)吹灰控制方案綜合使用計(jì)算最佳吹灰時(shí)間和模糊吹灰評判兩種方法。對尾部受熱面(低過、省煤器、空預(yù)器)采用“計(jì)算最佳吹灰時(shí)間”,對爐膛和其他受熱面采用“模糊吹灰評判”;②建立了基于時(shí)間序列預(yù)測,并考慮負(fù)荷、煤質(zhì)修正的灰沉積預(yù)測模型,并基于未來負(fù)荷預(yù)測、考慮實(shí)時(shí)煤價(jià),以人民幣結(jié)算吹灰收益最大為目標(biāo),進(jìn)行多目標(biāo)經(jīng)濟(jì)控制,在線確定最佳吹灰時(shí)機(jī)。
2模塊應(yīng)用
在DCS上新建20個(gè)數(shù)字量,與PLC進(jìn)行通信。PLC需要新建20個(gè)數(shù)字量接口與DCS進(jìn)行通信,這20個(gè)數(shù)字量都是DCS輸出給PLC的DO點(diǎn)。DCS置1為短脈沖,DCS置完1個(gè)脈沖后,自動(dòng)變?yōu)?。
2.1DO點(diǎn)的作用
第1個(gè)DO點(diǎn)是切換點(diǎn),PLC接收到1的時(shí)候,切換到原來的吹灰邏輯。第2個(gè)DO點(diǎn)是切換點(diǎn),PLC接收到1的時(shí)候,切換到現(xiàn)在改造后的吹灰邏輯。第3個(gè)DO點(diǎn)是控制a1組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第4個(gè)DO點(diǎn)是控制a2組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第5個(gè)DO點(diǎn)是控制a3組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第6個(gè)DO點(diǎn)是控制b1組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第7個(gè)DO點(diǎn)是控制b2組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第8個(gè)DO點(diǎn)是控制b3組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第9個(gè)DO點(diǎn)是控制c1組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第10個(gè)DO點(diǎn)是控制c2組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第11個(gè)DO點(diǎn)是控制c3組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。第12個(gè)DO點(diǎn)是控制c4組,PLC接收到1的時(shí)候開始吹灰。
2.2PLC接收的DCS指令
進(jìn)行下列操作:①進(jìn)行正常疏水操作。②按照短脈沖的指令,依次按組吹灰,每次只吹一個(gè)組。③檢查無短脈沖操作后,進(jìn)行正常疏水操作。PLC記錄脈沖的寄存器中的數(shù)據(jù)清0。2.3DCS中操作畫面和顯示畫面經(jīng)濟(jì)吹灰有下面8種選擇方式:①左前側(cè)爐膛吹灰:包括短吹:A9-A16,B9-B16,C9-C16,D9-D16,E9-E16,F(xiàn)9-F16。②左側(cè)過熱器吹灰:包括長吹:L1-L6,L13-L17。③左側(cè)再熱器吹灰:包括長吹:L7-L12。④右后側(cè)爐膛吹灰:包括短吹:A1-A8,B1-B8,C1-C8,D1-D8,E1-E8,F(xiàn)1-F8。⑤右側(cè)過熱器吹灰:包括長吹:R1-R6,R13-R17。⑥右側(cè)再熱器吹灰:包括長吹:R7-R12。⑦對側(cè)過熱器吹灰:包括長吹:L1-L6,L13-L17,R1-R6,R13-R17。⑧對側(cè)再熱器吹灰:包括長吹:L7-L12,R7-R12。其中:①、④優(yōu)先級最高,可各自與其他7組任意兩兩組合吹灰;其他組之間為單選邏輯,在選擇使能時(shí),僅允許選擇1組,選擇相應(yīng)的吹灰使能后,對應(yīng)的“經(jīng)濟(jì)吹灰方式反饋”開關(guān)狀態(tài)由綠變紅。
3結(jié)束語
本模塊最終成功投運(yùn)應(yīng)用,對于解決傳統(tǒng)吹灰模式下鍋爐出現(xiàn)的不經(jīng)濟(jì)和安全問題具有重要意義。本系統(tǒng)通過對受熱面進(jìn)行更合理的區(qū)域吹灰,使得受熱面?zhèn)鳠嵝阅芗訌?qiáng),對于汽溫和汽壓的調(diào)整加強(qiáng),機(jī)組運(yùn)行更經(jīng)濟(jì);系統(tǒng)投入后,節(jié)省大量吹灰蒸汽,大大降低了吹灰能耗。火電機(jī)組吹灰智能控制模塊值得應(yīng)用和推廣。
[參考文獻(xiàn)]
[1]喬宗良.鍋爐灰污監(jiān)測和吹灰優(yōu)化系統(tǒng)的研究與開發(fā)[D].南京:東南大學(xué),2006.
作者:周作發(fā);于龍;黃俊 單位:通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司