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1方案制定
1.1煙氣系統(tǒng)工藝流程
設(shè)計安裝兩條煙道將環(huán)冷機1#和2#煙囪與雙壓余熱鍋爐的煙氣入口相連接。通過這兩條煙道將環(huán)冷機1#和2#煙囪的高溫煙氣分別引入余熱鍋爐,高溫煙氣在鍋爐內(nèi)放熱,余熱鍋爐排出的冷煙氣通過循環(huán)風機回鼓至環(huán)冷機的底部重新吸收環(huán)冷機臺車上燒結(jié)礦的熱量后向上進入環(huán)冷機1#和2#煙囪。這樣布置的工藝流程好處在于:第一、可以同時停開兩臺環(huán)冷機的鼓風機,以提高進入余熱鍋爐的煙氣溫度和節(jié)約環(huán)冷機系統(tǒng)電耗。第二、煙氣的循環(huán)利用可以大幅提高余熱鍋爐能量回收效率。第三、可以大幅減少煙氣排空所造成的礦塵污染,改善生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量。第四、用回風冷卻燒結(jié)礦可以減少燒結(jié)礦與冷卻風的溫差,減少高溫礦料因急劇冷卻產(chǎn)生的破碎現(xiàn)象,提高燒結(jié)礦的品質(zhì)。為了切實保證環(huán)冷機主體生產(chǎn)不受燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)的影響,在余熱鍋爐的尾部設(shè)置有補冷風口,在回鼓管道上設(shè)置有煙氣應急放散口,以便調(diào)節(jié)回鼓煙氣的溫度和處理突發(fā)事故。
1.2蒸汽發(fā)電系統(tǒng)工藝流程
本工程蒸汽發(fā)電系統(tǒng)配置有1臺雙壓余熱鍋爐和1臺補汽、凝汽式汽輪發(fā)電機組。雙壓余熱鍋爐產(chǎn)生的中壓過熱蒸汽通過布置在汽機間的中壓蒸汽管,送往汽輪機主汽閥進口,低壓蒸汽經(jīng)補汽管道進入汽輪機的補汽閥進口。主蒸汽和補汽通過不同的入口進入汽輪機,帶動汽輪機做功發(fā)電。做完功的蒸汽在凝汽器內(nèi)冷凝后由凝結(jié)水泵送回鍋爐繼續(xù)吸熱,再變成過熱蒸汽送往汽機。
2創(chuàng)新與應用
2.1減少環(huán)冷機上部煙罩漏風為核心的柔性密封技術(shù)
在燒結(jié)礦質(zhì)量相對穩(wěn)定的情況下,減少環(huán)冷機上部煙罩漏風是提高煙氣溫度和發(fā)電量的關(guān)鍵技術(shù)。由理論和實踐可知,冷風漏進煙罩內(nèi)以后會對高溫煙氣產(chǎn)生冷卻作用,造成煙氣溫度降低,在余熱鍋爐內(nèi)的換熱效率下降,發(fā)電量降低;高溫煙氣從煙罩內(nèi)漏出,同樣造成熱量的損失,使得進入鍋爐的熱量減少,而影響發(fā)電量。為了攻克這一難題,本項目開展了從煙罩漏風各個結(jié)構(gòu)裝置控制到操作工藝控制的全面技術(shù)研究。包括環(huán)冷機臺車上部柔性自吸密封技術(shù)、煙罩端部動態(tài)密封技術(shù)、煙罩內(nèi)部負壓動態(tài)控制防泄漏技術(shù)等。應用并形成專利1項。關(guān)鍵技術(shù)如下:
2.1.1環(huán)冷機臺車上部柔性自吸密封技術(shù)
燒結(jié)余熱發(fā)電最關(guān)鍵的核心問題是能否將環(huán)冷機余熱收集過來。收集的多少,直接關(guān)系到余熱發(fā)電量的多少和效益高低。余熱收集的關(guān)鍵是環(huán)冷機臺車兩側(cè)與煙罩的動密封。目前國內(nèi)外多采用金屬密封、高溫橡膠密封及水密封,因環(huán)冷機都不同程度存在設(shè)備跑偏、煙罩受熱變形等問題。如采用金屬硬密封不可避免存在密封間隙大、漏風嚴重問題,使煙氣溫度降低發(fā)電量減少。如采用高溫橡膠密封,高溫橡膠在400~500℃的溫度下工作,會在不長時間內(nèi)高溫老化,橡膠嚴重變形硬化,密封間隙密增大,密封效果變差漏風增大。采用水密封設(shè)備運行一段時間水槽積塵嚴重運轉(zhuǎn)困難,技術(shù)也不過關(guān)。為此自主創(chuàng)新,經(jīng)多次試驗,設(shè)計成功了以硅酸鋁纖維布為主要密封材料的環(huán)冷機余熱回收臺車的密封裝置。將該密封裝置安裝在煙罩與臺車兩側(cè)的縫隙處,通過在柔性密封墊上施加預壓緊力,實現(xiàn)預密封,再跟負壓控制技術(shù)結(jié)合,實現(xiàn)柔性密封墊的自吸密封。并通過楔形銷速拆裝技術(shù)實現(xiàn)了柔性密封墊的迅速拆裝維護。該密封裝置具有耐高溫不變形、柔性好密封嚴、價格低廉更換方便等優(yōu)點,完全不會出現(xiàn)因為臺車跑偏和煙罩變形造成密封間隙大而漏風的問題。該技術(shù)已申請專利《一種環(huán)冷機余熱回收臺車的密封裝置》,國家專利受理號:201320060653.X。
2.1.2煙罩端部動態(tài)密封技術(shù)環(huán)冷機臺車上部煙罩兩端的空隙雖然相對較小,但其所處位置的漏風同樣影響余熱的利用率和發(fā)電量。為此設(shè)計了自由擺動擋板,將擋板通過可旋轉(zhuǎn)的軸銷吊裝在煙罩兩端部的上側(cè),下側(cè)與燒結(jié)礦接觸。由于其上部是可旋轉(zhuǎn)的,當燒結(jié)礦的料層加厚時,擋板會隨著的燒結(jié)礦的向后移動而以上部軸銷為中心也向后擺動,當燒結(jié)礦的料層減薄時,擋板會在自重的作用下又趨向于垂直的位置,這就實現(xiàn)了擋板的下邊緣始終與燒結(jié)礦的上表面接觸,從而實現(xiàn)煙罩端部的動態(tài)密封。這種密封結(jié)構(gòu)簡單,可現(xiàn)場制作也可以提前預制。
2.1.3煙罩內(nèi)部負壓動態(tài)控制防泄漏技術(shù)為了輔助配合上述煙罩柔性自吸密封裝置的工作,正常生產(chǎn)中的操作也很重要。因為上述柔性密封裝置的密封墊為纖維布,在煙罩內(nèi)是負壓狀態(tài)時,密封墊會因為負壓的作用而更加緊密的貼近密封面,實現(xiàn)更嚴密的密封,而如果煙罩內(nèi)為正壓狀態(tài)時,密封墊就會被內(nèi)部的高溫煙氣吹起而產(chǎn)生高溫煙氣向外的泄漏。因此在運行過程中保持煙罩內(nèi)適當?shù)呢搲菏欠浅1匾摹榇嗽跓熣謨?nèi)安裝了測負壓傳感器,將傳感器的信號引至主控制的操作監(jiān)控臺,通過監(jiān)視負壓的變化隨時調(diào)整循環(huán)風機擋板的開度,保證煙罩內(nèi)負壓在一定范圍穩(wěn)定運行。通過上述技改后的實施,減少了環(huán)冷機冷風漏風率90%以上,提高了煙氣溫度10℃,每小時提高發(fā)電機組發(fā)電量300kWh。按照年運行8000h計算,年提高發(fā)電量240萬kWh,按每度電平均價格0.56元計算,全年直接經(jīng)濟效益可達130余萬元。
2.2消除高溫煙氣管道非同步沉降對環(huán)冷機主體設(shè)備影響為核心的柔軟連接技術(shù)
435m2燒結(jié)余熱發(fā)電項目中,高溫煙道基礎(chǔ)在環(huán)冷機內(nèi)場地中,要求支架基礎(chǔ)沉降量很小,否則將對環(huán)冷機產(chǎn)生很大的向下壓力,使環(huán)冷機臺車變形造成停產(chǎn)。原設(shè)計為混凝土預制樁,但因在環(huán)冷機內(nèi)受場地狹小限制,打樁機無法進入場地,此方案行不通。設(shè)計單位又制定了人工挖樁的方法,但因場地地下水位近-2m,附近就是運行的冷卻風機,振動較大無法施工此方案也不行。請市內(nèi)地基設(shè)計專業(yè)設(shè)計院,出了幾個方案仍然行不通,場地地面下2m以上為回填土沒有什么承載力,如對地基不做有效處理,一旦發(fā)生較大沉降會造成環(huán)冷機損壞,本項目組創(chuàng)新思路,將基礎(chǔ)不允許下沉改為可以適當均勻下沉,創(chuàng)造性的采用了在高溫煙道上安裝非金屬膨脹節(jié),用于吸收下沉量,以柔性連接代替剛性連接的創(chuàng)新方案,這樣基礎(chǔ)可只做簡單加固處理即可滿足要求,徹底解決了環(huán)冷機場地內(nèi)高溫煙道基礎(chǔ)因受場地限制無法施工這一難題,保證了工程順利實施。
2.3消除鍋爐汽包水位計液位劇烈波動為核心的汽包水位計液位穩(wěn)定技術(shù)
雙壓余熱鍋爐調(diào)試運行期間,中低壓汽包就低水位波動較大,影響鍋爐安全運行。經(jīng)過拆開汽包認真分析,發(fā)現(xiàn)造成水位波動原因是因為蒸發(fā)器管路進入汽包后汽水混合物直接沖擊造成汽包水位劇烈波動。針對這個缺陷,對汽包內(nèi)部水位計的汽、水管出口進行了改善,自主設(shè)計研發(fā)了水位計液位穩(wěn)定裝置,改造安裝后應用效果良好,解決了汽包水位較大波動問題。形成專利1項,技術(shù)交底書已報公司,已申報《汽包水位計液位穩(wěn)定裝置》實用新型專利。
2.4消除自除氧器除氧頭滿水為核心的蒸汽前導平衡技術(shù)
雙壓余熱鍋爐自投運后,鍋爐自除氧器一直無法正常投入,水箱溶解氧嚴重超標。打開除氧頭頂部排氣門時,排氣管滿管向外流水,打開除氧器中間人孔附近的DN15壓力表閥門,也是滿管流水。根據(jù)以上現(xiàn)象判斷為除氧頭填料以上部分處于滿水狀態(tài)。經(jīng)多次調(diào)整除氧蒸汽閥開度及除氧頭排汽閥開度均無效。如除氧器不能及時正常投入,鍋爐會在短時間內(nèi)造成嚴重腐蝕,如長期運行將會造成鍋爐因腐蝕而報廢的嚴重后果。多次與總承包單位聯(lián)系,要求拿出整改方案,但他們始終找不到原因,又與除氧器生產(chǎn)廠家該產(chǎn)品的設(shè)計人員直接聯(lián)系,他也找不到具體原,因拿不出改造方案。經(jīng)認真分析研究我們認為除氧器本身存在結(jié)構(gòu)缺陷,需改造處理,制定了具體改造方案,利用停爐檢修機會對除氧器內(nèi)部淋水盤結(jié)構(gòu)進行了改造,加裝了前導蒸汽平衡系統(tǒng),通過將自除氧蒸汽分出一部分前導引至除氧頭淋水盤的上部,解決了除氧頭滿水問題,實現(xiàn)了除氧器的正常運行。改造后除氧效果良好,在鍋爐不添加任何輔助除氧藥劑的情況下,實際運行中鍋爐給水溶解氧含量≤8μg/L,優(yōu)于國家標準,國家標準要求不高于15μg/L(此標準數(shù)據(jù)摘自《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》GB/T12145-2008)。徹底解決了余熱鍋爐自除氧器因滿水而不能除氧這一技術(shù)難題。此技術(shù)成果正在申報專利。
3項目實施效果
3.1主要經(jīng)濟技術(shù)達指標國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平
項目實施后,435m2燒結(jié)環(huán)冷機余熱實現(xiàn)了高效回收利用,日最大噸礦發(fā)電量達到20.86kWh/t,燒結(jié)余熱發(fā)電利用水平步入了行業(yè)領(lǐng)先水平。鍋爐給水溶解氧指標方面,在鍋爐不添加任何輔助除氧藥劑的情況下,實際運行中鍋爐給水溶解氧含量≤8μg/L,優(yōu)于國家標準,國家標準要求不高于15μg/L(此標準數(shù)據(jù)摘自《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》GB/T12145-2008)。燒結(jié)環(huán)冷機上部煙罩密封技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先,環(huán)冷機煙罩的漏風率從大約50%降低到20%以下,煙氣溫度提高了10℃。
3.2形成4項專利技術(shù)
本項目共形成專利4項,其中1項發(fā)明和1項實用新型正在申請,1項實用新型已報公司知識產(chǎn)權(quán)科,正等待申請?zhí)枺?項實用新型國家已受理。
3.3緊跟國家前沿政策,為國家鋼鐵工業(yè)節(jié)能和低碳探索經(jīng)驗
我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能和低碳發(fā)展技術(shù)發(fā)展目標中,針對重點鋼鐵企業(yè),到2020年,要求燒結(jié)礦顯熱回收利用技術(shù)、煤調(diào)濕(CMC)和電爐煙氣余熱回收技術(shù)等節(jié)能技術(shù)的普及率提高到50%(摘自《2011~2020年中國鋼鐵工業(yè)科學與技術(shù)發(fā)展指南》)。在我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能和低碳發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)中要求加快推廣的關(guān)鍵技術(shù)共有5項,燒結(jié)礦余熱發(fā)電技術(shù)是其中1項。在我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能和低碳發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)中要求積極探索、研發(fā)、加快工程化的關(guān)鍵技術(shù)共有9項,排在前2項的分別是中低溫煙氣余熱回收與利用技術(shù)和鋼鐵企業(yè)余熱蒸汽綜合利用技術(shù)。本項目既是對燒結(jié)礦顯熱回收利用技術(shù)的具體實踐,又是對鋼鐵企業(yè)余熱蒸汽綜合利用技術(shù)的積極探索,為其他鋼鐵企業(yè)繼續(xù)推進節(jié)能和低碳關(guān)鍵技術(shù)提供了寶貴的經(jīng)驗。
3.4經(jīng)濟和社會效益
該項目實施以來,經(jīng)濟效益和社會效益均顯著。燒結(jié)發(fā)電機組平均發(fā)電功率約10MW,平均對外供電比例為75%。按照每年運行8000h計算,直接創(chuàng)造經(jīng)濟效益3360萬元,降低生產(chǎn)工序能耗30400t標煤,環(huán)保方面每年二氧化碳減排量為72960t。(本文來自于《冶金動力》雜志。《冶金動力》雜志簡介詳見.)
作者:呂金奎趙獻峰單位:河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司能源中心