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《環保科技雜志》2016年第6期
摘要:
采用新型多功能試驗除塵器,模擬工況條件下,開展低低溫電除塵器對除塵效率影響的量化試驗研究。結果證實,在低入口煙氣溫度下(67℃~68℃),除塵效率顯著高于高入口煙氣溫度(86℃~90℃),除塵器出口粉塵濃度顯著降低。試驗結果顯示,隨著入口風量增加,低低溫電除塵器提高除塵效率的程度更為顯著,表明入口煙氣溫度降低后,因粉塵在電場的停留時間延長而提高除塵效率的效應更為顯著,此可能為低低溫電除塵提效的主要機理,需進一步研究證實。
關鍵詞:
低低溫;電除塵;除塵效率
當前,隨著工業化、城鎮化深入推進,我國大氣污染形勢嚴峻。為切實改善空氣質量,國務院相繼出臺了“大氣污染防治十條措施”和《大氣污染防治行動計劃》。在此形勢下,我國各工業大氣污染物的排放標準也越來越嚴格,例如,火電廠煙塵排放的限值越來越低,如表1。在此情況下,必然要求除塵器的除塵效率越來越高,這給電除塵技術帶來了挑戰(大部分火電廠采用電除塵)。為滿足新標準,國內大部分現役電除塵器均須提效改造,目前可采用的提效改造技術有:電除塵器擴容、低低溫電除塵、濕式電除塵、旋轉電極式電除塵、高頻高壓電源、電袋復合除塵等。其中,低低溫電除塵是在電除塵器上游設置熱回收裝置,降低入口煙氣溫度,從而降低粉塵比電阻,減少煙氣量,降低煙氣流速,增加粉塵在電場的停留時間,提高比集塵面積,除塵效率得到提高[4]。然而,目前對于低低溫電除塵器提高除塵效率的量化試驗研究較少(不同煙氣溫度下),本文基于福建龍凈環保股份有限公司的新型多功能除塵試驗臺,通過研究除塵器入口煙氣溫度變化對除塵效率的影響,為低低溫電除塵器提高除塵效率的研究和應用提供基礎數據支持,并初步探討提效機理,為低低溫電除塵的選型、應用條件優化及開展深化研究奠定基礎。
1試驗部分
1.1試驗裝置、儀器
(1)新型多功能試驗除塵器:為福建龍凈環保股份有限公司自行設計、制造、安裝的多功能除塵試驗設備,主要包括:電除塵器、布袋除塵器、高低壓控制柜、硅整流變壓器、空氣壓縮機、加熱裝置、給料裝置、加濕器、濁度儀、風機、視頻監控,以及流量、壓力、溫度、濕度測試等,見圖1和圖2。整個系統可以分為:給粉系統、電加熱系統、濕度控制系統、風機系統、電除塵系統及控制系統。該裝置在系統集成、發塵定量、濕度控制、塵量計重和視頻攝像等方面具有獨創性。
(2)煙塵采樣儀:采用TH-880F型微電腦煙塵平行采樣儀(武漢市天虹儀表有限責任公司),利用皮托管平行自動跟蹤原理等速采樣粉塵樣品,同步采集試驗除塵器入、出口粉塵,并在105℃下烘干(2h),后放入干燥器冷卻至室溫,用萬分之一天平稱重、恒重。根據入、出口煙道的煙氣靜壓、動壓、全壓、煙溫及采樣體積,計算煙氣流量、粉塵濃度、本體漏風率及除塵效率等[5]。
1.2試驗方法
本試驗在保持其他試驗條件相對恒定的條件下,如試驗除塵器入口粉塵濃度、煙氣含濕量等,通過設置不同的入口煙氣溫度(分別為約90℃和約70℃),并設置不同的煙氣流量(分別為約3500m3/h、4500m3/h和5500m3/h),測定試驗除塵器的除塵效率,對比分析,研究入口煙氣溫度變化對除塵效率的影響規律及影響因素。入、出口煙氣溫度由安裝于入、出口煙道上的熱電偶測得;煙氣濕度直接由安裝于試驗除塵器的濕度傳感儀測得,實驗過程中可實時記錄煙氣濕度,并根據測量數據實時反饋調整,以維持穩定狀態;煙氣流量根據除塵器的尺寸、斷面風速測得。
1.3結果表示、計算
粉塵濃度:C=mVsnd×1000(1)式中:C—實測粉塵濃度,g/m3或mg/m3;m—所采集的粉塵質量,mg;Vsnd—煙氣標干采樣體積,DNL。除塵效率:η=Ci-(1+Δα)CoCi×100%(2)式中:η—除塵效率,%;Ci、Co—入、出口粉塵濃度,mg/DNm3;⊿α—本體漏風率,%。其中,本體漏風率:Δα=Qsnd.o-Qsnd.iQsnd.i×100%(3)式中:⊿α—本體漏風率,%;Qsnd.o—出口標干煙氣流量,DNm3/h;Qsnd.i—入口標干煙氣流量,DNm3/h。除塵器出口粉塵濃度、除塵效率隨入口煙氣流量(風量)變化的趨勢判斷,采用秩相關分析(Spearmancorrelationanalysis)的方法,此統計分析在SPSS10.0軟件上進行。
2結果與討論
2.1高入口煙氣溫度下試驗結果
如表2,當控制試驗除塵器入口煙氣溫度在86℃~90℃、煙氣含濕量為1.44%~1.52%、入口粉塵濃度為1.635g/m3~2.158g/m3,入口風量分別為3400、4419、5490DNm3/h時,除塵器出口粉塵濃度隨入口風量增加而增加(秩相關分析:相關系數r=0.999,p=0.03),除塵效率隨之降低(秩相關分析:相關系數r=0.985,p=0.05)。
2.2低入口煙氣溫度下試驗結果
如表3,當控制試驗除塵器入口煙氣溫度在67℃~68℃、煙氣含濕量為1.46%~1.65%、入口粉塵濃度為1.705g/m3~1.757g/m3,入口風量分別為3522、4527、6009DNm3/h時,如同高入口煙氣溫度下試驗結果,除塵器出口粉塵濃度也隨入口風量增加而增加(秩相關分析:相關系數r=0.992,p=0.04),除塵效率也隨之降低(秩相關分析:相關系數r=0.986,p=0.005)。
2.3對比分析
高、低入口煙氣溫度下試驗除塵器的除塵效率對比如圖3,可知:(1)在煙氣含濕量、入口粉塵濃度均相對恒定的情況下,除塵效率均隨入口風量增加而降低。(2)在相同入口風量下,低入口煙氣溫度下除塵效率均顯著高于高入口煙氣溫度,充分證實了低低溫電除塵器可提高除塵效率。(3)隨著入口風量增加,低入口煙氣溫度相比于高入口煙氣溫度下,除塵效率提高的程度更為顯著。入口風量3500m3/h時,低入口煙氣溫度下除塵效率約提高1.25%;4500m3/h時,除塵效率約提高6.54%;5500m3/h時,約提高8.98%。據文獻[6]、[7],當煙氣溫度從86℃~90℃降至67℃~68℃時,粉塵比電阻從1012~1013Ω•cm降至1010~1011Ω•cm,粉塵比電阻正好在反電暈臨界值以內,產生反電暈的概率降低,粉塵荷電性能提高,從而有利于提高電除塵效率。當煙氣溫度從86℃~90℃降至67℃~68℃時,煙氣體積流量可減少約10%,電場風速降低,粉塵在電場的停留時間延長,除塵效率將得到提高[8]。煙氣溫度降低后,煙氣中粉塵顆粒及氣體分子熱運動能力減弱,氣體的黏滯性減小,從而導致粉塵的電遷移速度增大,即荷電粉塵驅進速度變快,有利于提高粉塵的捕集效率[9-10]。結合本試驗,隨著入口風量增加,低入口煙氣溫度下,除塵效率提高的程度更為顯著??梢姡瑹煔鉁囟冉档秃?,電場風速降低,粉塵在電場的停留時間延長,除塵效率得到提高的效應更為顯著,此可能為低低溫電除塵提效的主要機理。
3結論
(1)通過量化試驗研究,證實在低入口煙氣溫度下(67℃~68℃),除塵器的除塵效率顯著高于高入口煙氣溫度(86℃~90℃),除塵器出口粉塵濃度顯著降低,為低低溫電除塵器提高除塵效率的研究和應用提供了基礎數據支持。
(2)隨著入口風量增加,低低溫電除塵器提高除塵效率的程度更為顯著,表明煙氣溫度降低后,因粉塵在電場的停留時間延長而提高除塵效率的效應更為顯著,此可能為低低溫電除塵提效的主要機理,尚需進一步研究證實。
參考文獻:
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[3]環境保護部,國家質量監督檢驗檢疫總局.GB13223-2011火電廠大氣污染物排放標準[S].北京:中國標準出版社.
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[10]趙海寶,酈建國,何毓忠,等.低低溫電除塵關鍵技術研究與應用[J].中國電力,2014,47(10):117-121.
作者:黃金菊 陸春媚 陳勇 楊丁 劉錫堯 單位:龍巖市產品質量檢驗所 福建龍凈環保股份有限公司