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《華電技術(shù)雜志》2014年第九期
1處理過程和原因分析
1.1真空泵工作液溫度的影響2011-04-08,運行人員檢查發(fā)現(xiàn)#1機(jī)組A,B真空泵的工作水溫度偏高,當(dāng)時真空泵冷卻器冷卻水(循環(huán)水)入水溫度為19℃,而真空泵工作液(除鹽水)溫度明顯偏高,達(dá)38~40℃。分析認(rèn)為真空泵冷卻器可能臟污或堵塞,熱交換能力下降,使真空泵工作液溫度偏高。對真空泵進(jìn)行清理后,真空度明顯提高,由-93.6kPa升至-95.8kPa。由于水環(huán)式真空泵是以水為工質(zhì)進(jìn)行工作的,所以泵體內(nèi)水的溫度決定了各小室內(nèi)空間在旋轉(zhuǎn)過程中所能達(dá)到的真空度。也就是說,最高真空度是由水的汽化壓力所決定的,而水的汽化壓力就是真空泵工作水溫下的飽和蒸汽壓力。例如:100℃水的飽和蒸汽壓力為0.1MPa,如果采用100℃的水作為水環(huán)真空泵的工作液,從理論上來說是無法抽真空的。有試驗證明,當(dāng)水環(huán)真空泵工作液溫度在25℃以上時,真空泵的抽吸空氣能力就開始減弱,35℃以上時將大大減弱,達(dá)到其飽和溫度時,工作液將會飽和汽化,并最終喪失工作能力。因此,作為工質(zhì)的水應(yīng)當(dāng)及時予以冷卻,使其盡可能保持較低的溫度。
1.2給水泵機(jī)械密封水回水調(diào)整門開度的影響2011-04-10,#1機(jī)組降負(fù)荷后,凝汽器真空度又降至-93.6kPa,懷疑真正的泄漏點還沒有被發(fā)現(xiàn)。#1機(jī)組負(fù)荷變化對真空度的影響表現(xiàn)為:機(jī)組負(fù)荷較高時,真空度也隨之提高;負(fù)荷低時,真空度也較低。運行人員多次對2臺汽動給水泵機(jī)械密封水回水至凝汽器手動門進(jìn)行關(guān)小調(diào)整,真空度有所提高。04-14,運行人員再次關(guān)小A,B汽動給水泵密封水回水至凝汽器手動門后,真空度由-94.3kPa快速升至-95.5kPa,最終穩(wěn)定在-96.8kPa,說明有空氣經(jīng)給水泵機(jī)械密封水回水管漏入凝汽器,造成凝汽器真空度下降。因此,給水泵機(jī)械密封水回水調(diào)整門開度太大會直接導(dǎo)致真空度下降。該廠#1,#2機(jī)組汽動給水泵機(jī)械密封水回水至凝汽器前都設(shè)有兩級水封,以防止空氣漏入凝汽器,但在機(jī)組工況變化、給水泵回水不正常、回水門開度不合理、水封破壞時,外界空氣很容易經(jīng)給水泵軸端、回水管、水封進(jìn)入凝汽器,造成凝汽器真空度下降。(1)當(dāng)給水泵機(jī)械密封水回水調(diào)整門開度較大時,可能會導(dǎo)致回水調(diào)整門前回水管內(nèi)部處于負(fù)壓狀態(tài),外界的少量空氣容易被吸入回水管。由于水封至凝汽器的管路是從第二級水封上部側(cè)面接出的,水封筒頂部存在空間,隨密封水回水漏入的空氣在水封筒頂部積存,當(dāng)積聚到一定程度時水封筒內(nèi)水封遭到破壞,導(dǎo)致密封水回水管內(nèi)的氣、水混合進(jìn)入凝汽器,真空度下降。(2)當(dāng)給水泵機(jī)械密封水回水調(diào)整門開度較大,而密封水回水量較小時,回水調(diào)整門前回水管道內(nèi)水不能處于充滿狀態(tài),導(dǎo)致大量空氣從汽動給水泵軸端或管道法蘭不嚴(yán)密處吸入回水管道,由于水封筒高度較小,水封效果差,致使密封水回水?dāng)y帶大量空氣直接進(jìn)入凝汽器,對凝汽器真空度和凝結(jié)水溶氧產(chǎn)生很大的影響。(3)機(jī)組負(fù)荷較高時,給水泵壓力、流量增加,回水管流量較大,充滿度好,空氣不容易被吸入,水封運行良好,真空度提高。負(fù)荷低時,由于回水門開度較大,回水管道內(nèi)流量小,空氣容易進(jìn)入回水管道,造成水封破壞,影響真空度。
1.3低加危急疏水管道泄漏的影響該機(jī)組低加危急疏水是通過疏水?dāng)U容器排向凝汽器熱井的,低加危急疏水管道在危急疏水調(diào)門后是處于負(fù)壓狀態(tài)的。故當(dāng)#8A低加危急疏水調(diào)門門蓋密封不嚴(yán)時,會有空氣漏入凝汽器,導(dǎo)致凝汽器真空度下降。
3.4凝汽器內(nèi)五段抽汽引出管連接膨脹節(jié)爆破或泄漏的影響因五段抽汽引出管連接膨脹節(jié)爆破或泄漏,導(dǎo)致大量高能蒸汽直接進(jìn)入凝汽器,增加了凝汽器熱負(fù)荷,導(dǎo)致真空度下降。
1.5主機(jī)軸承座底部排油管孔洞的影響由于主機(jī)#3~#6軸承座漏油排油口管道自凝汽器喉部殼壁引出,當(dāng)凝汽器內(nèi)部軸承座漏油排油口管道出現(xiàn)破損以及穿出凝汽器殼壁處的密封松動時,會導(dǎo)致外部空氣經(jīng)排油破損管道及凝汽器殼壁穿孔處的間隙進(jìn)入凝汽器,致使凝汽器真空度降低。
2處理措施及處理后的效果
廣東粵電集團(tuán)惠來電廠利用#1機(jī)組調(diào)峰停運機(jī)會更換了五段抽汽管道凝汽器內(nèi)爆破連接膨脹節(jié);將主機(jī)#3~#6軸承座漏油排油口管道直接從軸承座底部引出,不再從凝汽器穿過,并對原凝汽器穿孔進(jìn)行了封堵;對給水泵密封水回水至凝汽器隔離水封進(jìn)行改造,增加了一級水封,達(dá)到了水封設(shè)計效果;對A凝汽器喉部膨脹節(jié)漏氣處進(jìn)行了封補(bǔ)。經(jīng)上述處理后,2011-06-08,#1機(jī)組開機(jī)并網(wǎng)帶負(fù)荷,凝汽器真空度恢復(fù)正常,達(dá)到-96.8kPa,可降低標(biāo)準(zhǔn)煤耗約6g/(kW•h),經(jīng)濟(jì)、環(huán)保效益十分可觀。
作者:曹葉單位:廣東粵電集團(tuán)靖海發(fā)電有限公司