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簡析延長窯口澆注料使用周期的措施范文

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簡析延長窯口澆注料使用周期的措施

我公司有一條4500t/d熟料生產(chǎn)線,于2010年10月投產(chǎn),在生產(chǎn)過程中窯口澆注料使用周期過短,不能與檢修周期同步,長則4~5個月,短則2~3個月就得停窯修補或更換澆注料,既增加維修成本,又影響產(chǎn)質(zhì)量及窯的運轉(zhuǎn)率。公司組織技術(shù)力量,查找原因,通過技術(shù)改進提高了窯口澆注料的使用周期。

1使用工況環(huán)境分析

該線由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司設(shè)計建造,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8m×72m,三檔支撐。窯口處在窯的物料出口和燃燒器火焰噴射部位附近,在燒成帶下側(cè),而燒成帶的物料溫度在1300~1450℃,最高火焰溫度可以達到1700℃,物料到達窯口的溫度約為1100~1300℃[1],在此溫度條件下,窯口澆注料既有高溫粒狀熟料的沖刷,又有高溫二次風(fēng)氣體裹挾粉狀熟料的沖刷,還得隨窯體快速轉(zhuǎn)動,遭受急冷急熱溫度快速變化并承受窯回轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機械應(yīng)力,環(huán)境條件非常苛刻。如果熟料出窯溫度高,熟料對窯口澆注料的破壞主要是侵蝕和高溫磨損;如果熟料出窯溫度低,熟料對窯口澆注料的破壞主要是高中溫磨損;如果窯口溫度變化較快,熟料對窯口澆注料的破壞主要是熱震。所以窯口澆注料的損壞原因相當(dāng)復(fù)雜,有時是某一原因引起的,有時是幾個原因同時作用引起的,有時是幾個原因交替作用引起的。

2原因分析及改造措施

(1)窯口澆注料的選擇。高質(zhì)量的澆注料是延長使用周期的保證。通過對使用環(huán)境的分析,參考《水泥回轉(zhuǎn)窯用耐火材料使用規(guī)程》,窯口確定使用剛玉質(zhì)澆注料或剛玉碳化硅質(zhì)耐高溫耐火澆注料。剛開始使用國內(nèi)生產(chǎn)廠家的澆注料,都只能使用2~3個月,使用效果比較差,后來選用國外某公司的PF-97-H碳化硅抗磨損低水泥澆注料,該澆注料具有良好的抗磨損性能、機械強度、抗熱震性能和耐侵蝕性能,最高使用溫度達1700℃,使用周期較長。

(2)對窯尾煙室進行改造。觀察窯頭及窯尾煙室的壓力發(fā)現(xiàn),窯頭經(jīng)常出現(xiàn)正壓,同時煙室的負壓又偏高(-400~-700Pa),分析認為是煙室上縮口的直徑a及下料舌頭至上碹弧的距離b偏小,致使窯內(nèi)風(fēng)量少,造成回火產(chǎn)生正壓。2013年3月大修時將a處由2300mm增至2400mm,b處由1850mm增至2000mm,改善了窯內(nèi)的氣流環(huán)境,使窯口出現(xiàn)正壓的情況減少,煙室負壓降為-200~-400Pa,從而改善了窯口溫度狀況,減少了對窯口澆注料的破壞。

(3)增加窯口澆注料的長度。2014年把窯口澆注料由0.6m加長至0.8m。窯口澆注料長度過短會使?jié)沧⒘显诟G縱向上的整體性不強,抵抗熟料沖刷力不強,增加到0.8m后,提高了澆注料的縱向整體性,增強了抵抗沖刷的能力,減少了澆注料的損壞。

(4)在窯28m處增加了一道擋磚圈。原來在全窯72m的長度上設(shè)置有三道擋磚圈,分別在距窯口0.8m、50.4m和64.6m處,分擔(dān)全窯670多噸耐火磚的下竄壓力。在每次檢修換耐火磚和澆注料時都發(fā)現(xiàn)0.8m處擋磚圈有被擠掉的現(xiàn)象,說明此擋磚圈承受的壓力較大,由于擋磚圈的掉落使耐火磚的下竄力直接作用在窯口澆注料上,導(dǎo)致窯口澆注料損壞。因此通過分析窯內(nèi)工況,2015年2月大修時確定在28.0m處再設(shè)一道擋磚圈,由四道擋磚圈來承擔(dān)全窯耐火磚的壓力,減少對0.8m處擋磚圈的壓力,避免對窯口澆注料的損壞。

(5)窯口澆注料扒釘由單體扒釘改為組合扒釘。單體扒釘直接焊在窯口護鐵或窯筒體上,不能活動,而且焊接面積較小,當(dāng)澆注料受熱膨脹時扒釘易掉;而組合扒釘?shù)姆叫蔚鬃苯雍冈谧o鐵或窯筒體上,焊接面積大,焊接力強,不易掉落。V型扒釘穿過底座圓孔并在A點處點焊,當(dāng)受到膨脹應(yīng)力時點焊處脫開,脫開后的扒釘可以活動,在三維方向上都有活動自由度,可以補償、消納澆注料任意方向上的膨脹量,不至于脹掉扒釘而使?jié)沧⒘显獾狡茐摹?/p>

(6)改造窯口護鐵結(jié)構(gòu)。2016年3月大修時把窯口護鐵由“V”型改為“Y”型,使護鐵端面的澆注料與內(nèi)弧面的澆注料分開,使內(nèi)弧面的澆注料和端面的澆注料互不影響,減少澆注料的損壞面積和損壞機會。

(7)改變窯口澆注料的施工方法。窯口澆注料的施工由原來先把護鐵安裝在窯口,再整體澆筑澆注料,改為先在窯下把每塊護鐵端面的澆注料單獨澆筑好,再把護鐵安裝上窯口,然后再澆筑內(nèi)弧面的澆注料。這樣就使每塊護鐵端面與內(nèi)弧面的澆注料分開,也使每塊護鐵的澆注料各自分開,克服了窯轉(zhuǎn)動過程中對澆注料產(chǎn)生的機械應(yīng)力,減少窯轉(zhuǎn)動對澆注料的破壞。

(8)及時對窯頭與窯中輪帶和墊板的間隙進行調(diào)整。窯頭與窯中輪帶和墊板的靜態(tài)間隙正常一般在15~20mm左右,檢修時測量輪帶墊板磨損嚴(yán)重,特別是窯頭檔輪帶與墊板間隙已達到40mm以上,在檢修時及時加襯墊板,把間隙調(diào)回到20mm以內(nèi)。降低了窯筒體在熱工下的橢圓度,減少了窯口的揉動力度,減輕了對窯口澆注料的損壞。

(9)燃燒器由原來的二通道燃燒器改為四通道燃燒器,降低了一次風(fēng)的用量,加強對二次風(fēng)的攜帶和利用,增加了對各通道風(fēng)量、風(fēng)速的調(diào)節(jié)手段,可靈活控制火焰形狀和長度。減少了窯口溫度的變化,可以控制熟料的粒度,從而減輕對窯口澆注料的沖刷和熱震破壞。

3效果

通過采取上述一系列改造措施,使窯口澆注料的使用周期不斷延長,現(xiàn)用窯口澆注料是2016年3月大修時更換的,2017年3月和2018年3月大修時只做了局部修補,除去每年錯峰協(xié)同停窯時間外,實際使用時間已達18個月,預(yù)計還可以使用一個檢修周期,可達24個月以上。如果能提高操作人員的操作技能,加強對窯的操作管理,窯口澆注料的使用周期還可以延長,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。

參考文獻:

[1]王杰曾,曾大凡.水泥窯用耐火材料[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011:245.

作者:任建軍 單位:大同煤礦集團建材有限責(zé)任公司

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