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《四川冶金雜志》2015年第一期
1轉(zhuǎn)爐的規(guī)范操作管控不力
職工安全教育培訓(xùn)工作不到位;設(shè)備故障應(yīng)急管理不力;操作規(guī)程不健全;交接班時沒有嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程進(jìn)行試車、清理爐口,屬于違規(guī)作業(yè)行為,沒有得到及時糾正。為盡快恢復(fù)生產(chǎn),達(dá)到安全煉鋼,我公司制定了相對應(yīng)措施:(1)傾動系統(tǒng)操作要求:操作前先確認(rèn)滿足以下條件,稀油站工作正常、活動煙罩升到位、爐前,爐后,中控操作手柄處于零位、選擇操作地點(diǎn)、無急停信號、氧槍處于等待點(diǎn)或以上槍位,氧槍絕對編碼器無故障。(2)傾動零位:-3°~3°之間。(3)高、低速度區(qū)分:爐前(倒渣、測溫)方向運(yùn)行,15°~60°、110°~-115°、-115°~-15°為高速區(qū)段,60°~110°、-15°~15°為低速區(qū)段;爐后(出鋼)方向運(yùn)行,-15°~-60°、-115°~110°、110°~15°為高速區(qū)段,-60°~-115°、15°~-15°為低速區(qū)段。(4)傾動運(yùn)行時,當(dāng)有任何一臺變頻器報故障時,傾動默認(rèn)收到停車命令,進(jìn)行減速停止。此時傾動轉(zhuǎn)爐需手柄回零位后,再次啟動有效。(5)任何兩臺變頻器報故障后,爐前(倒渣、測溫)方向運(yùn)行>60°時不能繼續(xù)運(yùn)行,只能往上動作(抬爐);爐后(出鋼)方向運(yùn)行<-60°時,不能繼續(xù)運(yùn)行,只能往上動作(抬爐)。(6)日常操作中試“急停”動作時只能在慢速區(qū)操作,禁止高速區(qū)急停(失控情況除外)。
2轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)存在的缺陷及采取措施
2.1轉(zhuǎn)爐傾動電氣傳動控制系統(tǒng)硬件設(shè)計存在的問題(1)轉(zhuǎn)爐傾動PLC與傾動變頻器采用AB公司Devicenet網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行主從分配、電機(jī)轉(zhuǎn)矩的上傳及下發(fā)等,Devicenet網(wǎng)絡(luò)通訊速率慢(最大512K),可靠性差。通訊滯后可能引起主從負(fù)荷分配不平衡。網(wǎng)絡(luò)故障如果PLC沒有檢出并關(guān)閉抱閘可能引起轉(zhuǎn)爐顛覆。措施:采用AB公司CNBR冗余網(wǎng)絡(luò),通訊速率為2M,可靠且穩(wěn)定,當(dāng)一根網(wǎng)線故障,另一根熱備網(wǎng)線自動投入。(2)2#轉(zhuǎn)爐傾動采用AB公司Power-flex700變頻器,根據(jù)實(shí)際的使用經(jīng)驗(yàn)推薦使用AB公司Powerflex700S變頻器,因?yàn)樵撔妥冾l器的調(diào)速精度,轉(zhuǎn)矩響應(yīng)速度,可靠性均比Powerflex700要好。(3)關(guān)于傾動變頻器進(jìn)線接觸器的使用。目前該軟件設(shè)計在轉(zhuǎn)爐傾動緊停時分變頻器進(jìn)線接觸器,由于操作工頻繁拍”緊急停止”,造成進(jìn)線接觸器頻繁分合,當(dāng)一分鐘內(nèi)進(jìn)線接觸器分合超過2次時可能會損壞變頻器;現(xiàn)場實(shí)際情況也反饋傾動變頻器使用壽命短,容易損壞。措施:轉(zhuǎn)爐緊停時不再使用進(jìn)線接觸器,用變頻器的安全停車功能”enable”即可,為確保轉(zhuǎn)爐操作安全可靠,這需要修改原有變頻柜內(nèi)控制回路。
2.2轉(zhuǎn)爐傾動電氣傳動控制系統(tǒng)軟件設(shè)計存在的問題(1)現(xiàn)有軟件設(shè)計變頻器使用Ramp停車模式。該停車模式程序設(shè)計復(fù)雜且可靠性不高,可能引起轉(zhuǎn)爐傾動停止時爐體抖動,如果程序設(shè)計邏輯性不強(qiáng)會引起轉(zhuǎn)爐顛覆。措施:采用Coast停車模式,停車平穩(wěn),而且操作簡單可靠。(2)零速懸停停車功能。現(xiàn)有軟件設(shè)計停車時,變頻器關(guān)斷。措施:采用的辦法是轉(zhuǎn)爐傾動停車時,抱閘關(guān)閉,電機(jī)零速滿轉(zhuǎn)矩輸出使轉(zhuǎn)爐懸停且抱閘不受力;采用該模式時轉(zhuǎn)爐傾動起動響應(yīng)快,停車平穩(wěn)、安全可靠。(3)原有程序無傾動PLC與變頻器De-vicenet通訊故障監(jiān)測及保護(hù)功能。當(dāng)主變頻器與PLC通訊故障時,PLC沒有監(jiān)測并關(guān)閉抱閘及停止變頻器,會引發(fā)轉(zhuǎn)爐顛覆。措施:使用CNBR網(wǎng)絡(luò),且增加通訊監(jiān)測及保護(hù)功能,需修改應(yīng)用軟件。(4)原有程序無傾動PLC與中央PLC通訊監(jiān)測及保護(hù)功能。當(dāng)通訊中斷時,轉(zhuǎn)爐可能無法啟動,或停止不住,或低速區(qū)域不減速。措施:修改程序增加通訊監(jiān)測及保護(hù)功能,當(dāng)與中央PLC通訊故障時,停止傾動。(5)原有程序主電機(jī)沒有Ready時,不關(guān)閉抱閘主電機(jī)Ready優(yōu)于主電機(jī)故障時,可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐顛覆。措施:修改程序,主電機(jī)沒有Ready時必須關(guān)閉抱閘。(6)原有程序設(shè)計存在傾動運(yùn)行時切換主從的可能傾動運(yùn)行時切換主從可能導(dǎo)致傾動失控、顛覆。措施:在傾動變頻器停止時切換主從,需修改軟件。(7)原有程序設(shè)計中轉(zhuǎn)爐急停可能引起變頻器掉電故障時自動復(fù)位。措施:從安全出發(fā),,人工手動復(fù)位。(8)原有程序設(shè)計以任一電機(jī)電流作為開抱閘判斷條件時其邏輯性不強(qiáng),可能引起傾動失控、顛覆。措施:采用主電機(jī)速度給定及轉(zhuǎn)矩反饋?zhàn)鳛殚_抱閘判斷條件。(9)原有程序設(shè)計在傾動啟動期間,從電機(jī)轉(zhuǎn)矩給定做了Ramp功能,但僅為300ms。該設(shè)計不合理,可能引起啟動轉(zhuǎn)矩不足等情況。措施:取消該功能。(10)原有程序設(shè)計無傾動位置編碼器Devicenet通訊監(jiān)測及保護(hù)功能,會導(dǎo)致當(dāng)位置編碼器通訊故障或位置編碼器故障時傾動低速區(qū)域不減速的現(xiàn)象。措施:修改程序增加上述保護(hù)功能。(11)原有程序設(shè)計“緊急停止”通過網(wǎng)絡(luò)接收自中央PLC,不直接,不嚴(yán)謹(jǐn)。措施:緊急停止直接進(jìn)傾動PLC,且使用變頻器安全停車功能”enable”。(12)原有程序設(shè)計所有從電機(jī)在啟動后軟化為0.7倍主電機(jī)轉(zhuǎn)矩。這樣可能引起主電機(jī)電流大且波動等現(xiàn)象,傾動轉(zhuǎn)矩不夠,現(xiàn)場反映主電機(jī)減速機(jī)經(jīng)常撕裂就是該原因引起的。措施:優(yōu)化變頻器參數(shù)后可取消該功能。(13)原有程序設(shè)計傾動高低速區(qū)間不合理,高速角度偏大,不嚴(yán)謹(jǐn),操作工操作不謹(jǐn)慎時,爐子速度快,引發(fā)鋼水濺出現(xiàn)象。措施:設(shè)計合理嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬A動高低速區(qū)域,從程序上限定且杜絕人為誤操作和不規(guī)范操作。(14)原有程序設(shè)計速度給定采用模擬量,無最小限幅保護(hù)。可能出現(xiàn)速度<5HZ以下速度傾動,在極低頻下可能出現(xiàn)變頻器調(diào)速不穩(wěn)定,傾動失控,顛覆。措施:增加速度給定最小限幅,速度≥5HZ。
3改進(jìn)方案
3.1電氣傳動
3.1.1轉(zhuǎn)爐傾動電氣傳動改造方案采用4臺工程型矢量變頻器分別驅(qū)動4臺電機(jī),1主3從,主電機(jī)速度控制,從電機(jī)轉(zhuǎn)矩控制;采用制動電阻消耗回饋電能,采用速度編碼器反饋提高低頻調(diào)速性能及動態(tài)響應(yīng)性能。任意一臺電機(jī)均可為主電機(jī),可從HMI上手動切換;當(dāng)電機(jī)或變頻器發(fā)生故障時,3臺電機(jī)可正常生產(chǎn),2臺電機(jī)可緊急低速復(fù)歸。4臺變頻器通過Controlnet(CNBR)與傾動PLC聯(lián)接進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,PLC讀取變頻器的控制字、狀態(tài)字、速度反饋、轉(zhuǎn)矩反饋等;然后PLC下發(fā)給變頻器的有主從設(shè)定、速度或轉(zhuǎn)矩等。
3.1.2轉(zhuǎn)爐傾動變頻柜改造內(nèi)容
電源柜2H01雙電源切換進(jìn)線柜2H01柜內(nèi)原有設(shè)備利舊,從原有雙電源切換裝置取如下干接點(diǎn)信號至傾動PLC盤2K01,增加DI信號如下:a開關(guān)合閘b開關(guān)分閘a電源欠電壓b電源過電壓.
傾動變頻柜2G01~2G04柜內(nèi)原有變頻器、進(jìn)線開關(guān)、電抗器等利舊。取消變頻器進(jìn)線接觸器;增加變頻器出線閘刀,增加出線閘刀,以便檢修電纜。修改變頻器DC24V控制回路。制動電阻箱內(nèi)熱敏電阻信號接至變頻器數(shù)字量輸入模塊,作為外部故障信號,當(dāng)制動電阻過熱時,停止變頻器。變頻柜內(nèi)增設(shè)一路AC220V雜用電源用于柜內(nèi)照明及冷卻風(fēng)扇。變頻器上的Devicenet網(wǎng)卡更換為Con-trolnet網(wǎng)卡20-comm-c。變頻器參數(shù)的優(yōu)化及調(diào)試。傾動變頻器原理圖如1。
傾動PLC柜2K01需對2K01內(nèi)傾動抱閘及冷卻風(fēng)機(jī)的電機(jī)啟動回路進(jìn)行改造。需對2K01內(nèi)AC220V控制回路及DC24V控制回路進(jìn)行改造。柜內(nèi)原有能利舊的設(shè)備均利舊,改造后的原理圖如圖2(a~h)
3.2基礎(chǔ)自動化
3.2.1PLC控制系統(tǒng)
轉(zhuǎn)爐傾動PLC控制系統(tǒng)改造方案在原有的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)。4臺變頻器通過Controlnet(CNBR)與傾動PLC聯(lián)接進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,PLC讀取變頻器的控制字、狀態(tài)字、速度反饋、轉(zhuǎn)矩反饋等;PLC下發(fā)給變頻器的有主從設(shè)定、速度或轉(zhuǎn)矩設(shè)定等。傾動PLC與主PLC單獨(dú)采用Control-net(CNBR)聯(lián)接,接口信息見表1。改進(jìn)后的PLC控制功能分擔(dān)見表2。PLC系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖如圖3。
轉(zhuǎn)爐傾動PLC控制系統(tǒng)改造內(nèi)容(1)傾動PLC盤2K01原傾動PLC盤2K01中PLC機(jī)架上的CNB卡換成CNBR卡,通過Controlnet與主PLC聯(lián)接。原傾動PLC盤2K01中PLC機(jī)架上的DNB卡換成CNBR卡,通過Controlnet與傾動及氧槍變頻器聯(lián)接,變頻器上的通訊模塊需更換為20-comm-c。2K01中改造引起的DI增量可接至原傾動PLC機(jī)架5號槽的備用數(shù)字量輸入模塊。增加1個OB32模塊,插入原傾動PLC機(jī)架7號備用槽,用于從2塊不同的OB32輸出2個DO點(diǎn)經(jīng)中繼隔離且串聯(lián)后控制傾動抱閘的開合(原傾動PLC機(jī)架上有1塊OB32)。原傾動PLC盤2K01中PLC機(jī)架上的其他設(shè)備利舊。(2)主PLC盤原主PLC機(jī)架上6號槽的IF16模塊替換為CNBR卡,通過Controlnet與傾動PLC聯(lián)接。主PLC盤中傾動緊急停止的DC24V繼電器控制回路需修改。(3)PLC應(yīng)用軟件對傾動PLC及主PLC應(yīng)用軟件的改造、調(diào)試。
3.2.2傾動操作臺原有3個傾動操作臺上的搖爐主令開關(guān)更換為施耐德品牌,型號為XKDF13440000,該型主令開關(guān)有檔位手感好、有自動回零、零位電氣和機(jī)械互鎖手柄等功能,可靠耐用。需對原傾動操作臺上搖爐主令開關(guān)左邊的2個指示燈進(jìn)行移位。
3.2.3HMI根據(jù)需要對原有HMI應(yīng)用軟件進(jìn)行改造、調(diào)試。HMI硬件及開發(fā)軟件均利舊。
3.2.4PLC軟件有以下控制功能①與主PLCControlnet通訊診斷及故障保護(hù)。②位置編碼器換算、故障診斷及保護(hù);Devicenet網(wǎng)絡(luò)通訊診斷及故障保護(hù)。③與變頻器Controlnet通訊診斷及故障保護(hù)。④主從控制,傾動運(yùn)行時不能切換主從。⑤內(nèi)控及外控:內(nèi)控模式下,所有變頻器均為速度控制模式,用于單體調(diào)試。外控模式為正常工作模式,1主3從。轉(zhuǎn)爐傾動運(yùn)行時不能切換內(nèi)控及外控模式。⑥當(dāng)變頻器或電機(jī)發(fā)生故障時,3臺電機(jī)可正常生產(chǎn),2臺電機(jī)可低速完成一爐鋼冶煉。⑦先進(jìn)合理的速度限幅區(qū)間設(shè)定,可有效防止誤操作;當(dāng)位置編碼器故障時,只能低速傾動,確保安全;⑧向出鋼方向傾動時,+3.5°、-65°傾動自動停止,搖爐手柄回零位再往出鋼方向搖動,方可繼續(xù)傾動;向出渣方向傾動時,-3.5°、60°傾動自動停止,搖爐手柄回零位再往出渣方向搖動,方可繼續(xù)傾動;上述角度可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)情況調(diào)整。⑨對傾動抱閘打開及關(guān)閉異常的診斷及保護(hù)。⑩預(yù)勵磁及零速滿轉(zhuǎn)矩懸停:按下“傾動使能”按鈕,變頻器“零速”啟動,電機(jī)勵磁;搖爐手柄有操作,抱閘未開到位,傾動小速度給定,抱閘開到位后,按傾動手柄速度給定;90S內(nèi)搖爐手柄無操作,變頻器停止。傾動停止時,電機(jī)零速滿轉(zhuǎn)矩懸停,抱閘合,停止平穩(wěn)可靠。變頻器停車采用Coast模式。
4改進(jìn)效果
通過對轉(zhuǎn)爐傾動電氣傳動系統(tǒng)及自動化系統(tǒng)PLC控制程序的改進(jìn)后,我公司2#轉(zhuǎn)爐的傾動控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性;特別是通過電氣傳動控制系統(tǒng)和自動化系統(tǒng)來克服轉(zhuǎn)爐本體全正力矩特性喪失的方案,解決了轉(zhuǎn)爐自身存在的重大安全隱患,確保了安全煉鋼。同時本方案的實(shí)施為轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)的改進(jìn)提出了新的觀點(diǎn)和新的方法,也為公司1#、3#轉(zhuǎn)爐的傾動控制系統(tǒng)改進(jìn)起到技術(shù)引領(lǐng)的作用。
5結(jié)束語
通過對轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)實(shí)施以上改進(jìn)措施,我們對轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤、分析和驗(yàn)證,其運(yùn)行系統(tǒng)穩(wěn)定、效果良好,既減少了設(shè)備的故障率,同時還解決了變頻器經(jīng)常燒壞的現(xiàn)象,為降低生產(chǎn)成本、提高轉(zhuǎn)爐的作業(yè)率奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
作者:任華金謝超尹文單位:四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司