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汽輪機組振動故障測試分析與處理范文

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汽輪機組振動故障測試分析與處理

[摘要]介紹了CC60-8.83/4.12/1.47型汽輪機組啟動過程中振動異常的情況。通過對機組振動數據的測試分析,得出發電機轉子熱不平衡是引起振動的主要原因,并采用動熱平衡的方法消除振動,確保了機組安全運行。

[關鍵詞]汽輪機組振動;測試分析;處理

某石化公司熱電廠汽輪機為上海汽輪機廠生產的雙抽凝氣式汽輪機,如圖1所示,1999年投產,2001年由上海汽輪機廠進行了增容改造,由50MW改造成CC60-8.83/4.12/1.47型汽輪機組。

1軸承振動測試

CC60-8.83/4.12/1.47型汽輪機組在啟動過程中出現了較大的振動,振動主要表現在發電機后軸承(#4)上,采用美國Bently公司生產的振動測試分析系統208P,配該公司生產的速度傳感器,對該機組啟動和運行過程中的振動進行了全面測試,重點監測了發電機與勵磁機兩側四個軸承(#3、#4、#5、#6)垂直、水平和軸向三個方向上的振動情況。

1.1空負荷運轉軸承振動測試

(1)轉速720rpm,冷卻水流量12t/h運轉。該機組#3、#4軸承(軸振、瓦振)在附近都出現了比較明顯的振動峰值。推測發電機轉子在720rpm附近的振動是由于二倍頻共振所引起的。由于機組二倍頻共振與轉速很敏感,轉速稍微升高,振動隨即減小,因此該轉速下的振動對機組正常運行沒有危險,開機過程中可以通過改變機組轉速的方法避開該共振點。圖2給出了升速過程中#3、#4軸承振動變化情況。從圖中頻譜分析可看出,發電機轉子臨界轉速為1440rpm,印證在720rpm附近的振動是由于二倍頻共振所引起的。(2)轉速3000rpm,冷卻水流量12t/h運轉。機組3000rpm定速運轉過程中,振動逐漸增大。其后,#4軸向振動達到80μm,#3Y軸振超過180μm,振動嚴重超標。(3)轉速3000rpm,冷卻水流量14t/h運轉。觀察振動變化情況。冷卻水流量加大初期,振動沒有變化。20分鐘后,振動有明顯減小,見表3,#4軸承座軸向及#3軸承軸振仍較大。

1.2帶負荷運轉軸承振動測試

機組于并網帶負荷。帶負荷初期(小負荷狀態),振動無變化。但當負荷從10MW升到20MW以及從20MW升到30MW過程中振動都有較明顯的增大。同時,隨著機組帶負荷運行時間的延長,振動能逐漸減小。適當加大定子冷卻水流量也能在一定程度上減小振動。

2振動原因分析

(1)振動異常時,通過分析振動信號的頻率主要為50Hz分量,其余分量很少,因此,導致振動的激振力是一種與轉子上的不平衡力相關聯的力。(2)機組未并網發電之前(空負荷狀態下),振動即很不穩定,此時勵磁電流還未施加,因此,可以初步排除發電機電氣方面的因素,如匝間短路、空氣間隙不均勻等。(3)該機組振動的一大特征是不穩定。不對中等因素引起的振動應該是在機組剛定速時就能表現出來。本機組振動特征與此不符,可以初步排除。(4)該機組振動不穩定具有較典型的慢變特征,即振動的增大和減小都需要一定的時間。這說明轉子具有熱變形特征。試驗中兩次提高冷卻水流量,振動都有所減小,也表明轉子上的確存在一定程度的熱變形。(5)#4軸承座軸向振動增大時,#3、#4、#5、#6軸承座振動(包括軸振)均同步增大,尤以#3Y方向軸振最為明顯。考慮到發電機轉子和勵磁機轉子質量相差很多,發電機轉子振動狀況對勵磁機的影響很大,而勵磁機振動狀況對發電機的影響(特別是發電機前軸承)很小。因此,綜合整個試驗數據,初步判定振動變化主要是由于發電機轉子引起的,勵磁機轉子兩側振動變化是由于發電機轉子振動變化引起的。

3振動故障分析結論及處理

(1)機組700rpm附近的振動由發電機轉子二倍頻共振引起,對設備危害不大,可以通過改變轉速避開共振點的方法減小其影響。(2)本機組振動在機組啟動后逐漸增大,故與轉子中心不正等因素關系不大。(3)本機組振動主要是由于發電機轉子引起的,不排除勵磁機激發振動的可能性。振動故障的治理可以首先從發電機開始,之后再考慮勵磁機等的影響。(4)本機組發電機在開啟一段時間后電機兩端振動量逐漸增大,符合轉子有少量熱變形引起振動特征[1],可以通過動熱平衡方法減小振動。動熱平衡方法即綜合考慮空載及額定負荷工況下振動分配,人為給轉子制造一定的質量不平衡,使其振動的方位與振動變化量(熱矢量)的方向相反,用以抵消部分振動變化量,從而使空載、帶功率工況下的振動均達到相對理想狀態。通過計算和多次測試在#3位安裝配塊420g∠1250,在#4位安裝配塊300g∠1130,在帶負荷升速過程中#3和#4位振幅在20μm以下,滿足機組運轉需求。(5)在機組有機會檢修時,就以下幾點進行檢查:檢查#4軸承座瓦枕球面接觸以及軸承座與底部臺板接觸情況,并進行了清理和修復;檢查冷卻水回路,暢通;復查電機勵磁機的磁力中心,并將其調整在誤差范圍內。

4結語

通過對發電機在啟動過程中振動的測試分析與處理,發現轉子熱變形(熱矢量)的是發電機運行振動常見的原因之一,通過檢修中采用現場熱平衡補償的方法,成功消除了發電機轉子的振動,保證機組安全穩定運行。

參考文獻

[1]茆秋華.核電汽輪發電機組振動熱變量分析及處理[J].電工技術,2017,(2):99-101.

作者:靳兆文1,劉波2 單位:1.南京科技職業學院,2.中石化揚子石化公司

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