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薄規(guī)格鋼板矯直攻關(guān)生產(chǎn)實踐范文

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薄規(guī)格鋼板矯直攻關(guān)生產(chǎn)實踐

《寬厚板》2017年第4期

摘要:介紹柳鋼中板廠針對不平度超高的薄規(guī)格中厚板,采用常化爐參與矯直,以提高鋼板外形質(zhì)量的攻關(guān)措施及其效果。

關(guān)鍵詞:薄規(guī)格中厚板;不平度;?;癄t;矯直

0前沿

近年來,用戶對鋼板外形質(zhì)量的要求越來高,比如,國標(biāo)GB/T709-2006《熱軋鋼板和鋼帶的尺寸外形》中規(guī)定:20mm×2000mm鋼板不平度要求為≤10mm/2m,而部分用戶要求為3mm/2m,比國家標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格。柳鋼中板廠生產(chǎn)的中厚板(特別是厚度<30mm的鋼板),存在較多不平度達不到標(biāo)準(zhǔn)進而影響到用戶使用的情況。針對不平度偏高的鋼板,部分可通過在線常溫矯直,但仍有部分鋼板常溫矯直后不達標(biāo),而在線常溫矯直對設(shè)備要求較高,還會影響生產(chǎn)節(jié)奏。為此,柳鋼中板廠根據(jù)自身的裝備特點,開展應(yīng)用?;癄t生產(chǎn)線進行帶溫矯直攻關(guān),以降低鋼板的改判率,提高鋼板外形質(zhì)量。

1不平度缺陷分析

軋制鋼板時,因軋件溫度不可能很均勻,其延伸也存在偏差,故而在隨后的冷卻和輸送過程中,鋼板不可避免地出現(xiàn)軋后波浪或瓢曲。柳鋼中板廠產(chǎn)生不平度缺陷的主要原因有:①為了保證鋼板性能指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求,將終軋溫度控制較低,造成矯直工序時鋼板溫度過低,即使矯直道次增加,仍難以矯平鋼板;②精軋階段壓下率控制不當(dāng),造成鋼板板型不良;③加熱、冷卻過程中鋼板內(nèi)部和表面溫度不均勻,產(chǎn)生熱應(yīng)力,矯直后在冷卻至室溫的過程中產(chǎn)生瓢曲[1]。目前,柳鋼中板廠常見的不平度缺陷大體上有2類:一是板面瓢曲,包括長度和寬度方向瓢曲;二是板形不良,包括中間波浪、邊部波浪。

1.1瓢曲鋼廠

在鋼板軋制完成后,會快速對鋼板進行熱矯直,此時鋼板的溫度在600~800℃,矯直后鋼板是平整的,但是鋼板在冷床上運行冷卻過程中產(chǎn)生了瓢曲。一般認(rèn)為,這是由于鋼板內(nèi)部存在較大的熱應(yīng)力,使得鋼板在冷卻至室溫的過程中發(fā)生了瓢曲,宏觀上看有多種特點:在長度、寬度方向呈現(xiàn)翹曲。

1.2波浪鋼板邊部

浪形缺陷是由于橫向冷卻不均勻造成的,其邊部存在明顯的“帶狀過冷”區(qū)域[2]。浪形主要的特征:鋼板表面在長度方向呈現(xiàn)高低起伏的波浪彎曲,失去了鋼板平直性,嚴(yán)重影響鋼板外觀質(zhì)量。由于分布部位的不同,有中間浪、邊浪之分,多出現(xiàn)在小于20mm薄規(guī)格鋼板上,厚度越小,越容易出現(xiàn)。

2可行性分析

柳鋼中板廠熱處理線主要工藝設(shè)備能力,一座輥底式?;癄t:長度76.2m,采用輻射管加熱方式加熱,最高加熱溫度1000℃,爐內(nèi)輥運行速度0.25~20m/min。1臺四重九輥可逆式矯直機:最大矯直力32000kN,矯直速度0~0.5~1.0m/s,矯直鋼板溫度450~950℃,系統(tǒng)最大工作壓力16MPa。1座步進式冷床:冷床最大負荷17t,活動梁前進速度300mm/s。中板廠的?;癄t車間生產(chǎn)不飽滿,在其待料期間可采用常化爐加熱鋼板,再利用矯直機對鋼板進行熱矯直,采用線性遞減矯直工藝不僅可以保證板形良好,減小鋼板內(nèi)部殘余應(yīng)力,提高鋼板平直度,還有利于保護矯直機[3]。這樣就可以在不影響柳鋼中板廠主軋制線生產(chǎn)節(jié)奏的情況下,對薄規(guī)格中厚板進行矯直挽救。

3主要措施

3.1矯直前加熱工藝

為了使鋼板能夠具有一定的溫度便于矯直,又不能因為加熱冷卻導(dǎo)致鋼板內(nèi)部組織有太大的變化,進而使其性能達不到目標(biāo)值,因此,需要根據(jù)鋼板熱軋態(tài)力學(xué)性能制定具體的加熱制度,并進行快速加熱。加熱溫度:700~850℃(根據(jù)矯直前鋼板具體性能制定:對性能余量不大的鋼板可將加熱溫度控制在AC1溫度以下;對性能余量過大的鋼板可將加熱溫度控制在AC1溫度以上30~50℃,從而可以獲得理想的性能);加熱時間:8~30min(根據(jù)鋼板厚度設(shè)定)。

3.2矯直工藝

鋼板出爐后,以最快的速度輸送到矯直機輥道,盡可能地保證在較高的溫度進行鋼板的矯直。經(jīng)現(xiàn)場測量,鋼板到達矯直輥道時溫度在550~650℃。在確保矯直機系統(tǒng)工作壓力不超負荷以及其它設(shè)備安全運行的前提下,采用較大的壓下量進行矯直,反復(fù)矯直3~5個道次,通過增加矯直道次消除部分鋼板內(nèi)部組織應(yīng)力。由于鋼板溫度下降較快,適當(dāng)減少后幾個道次的壓下量以確保設(shè)備的安全。另外,采用較低的矯直終止溫度,能夠進一步消除鋼板內(nèi)應(yīng)力。

3.3冷床冷卻控制

完成矯直后,將鋼板輸送上冷床。要求鋼板在冷床上均勻慢速運行,在鋼板溫度>200℃時,連續(xù)停留時間不允許超過1min,防止鋼板冷卻不均勻而產(chǎn)生變形。同時,控制前后兩塊鋼板的間距,盡量將冷床上的鋼板均勻排列。鋼板在冷床上溫度<100℃后,方能從冷床上輸出。

3.4不平度檢驗

鋼板在冷床上充分冷卻后,采用2m平直尺用翻板機對鋼板上下表面不平度進行檢驗,達標(biāo)后檢驗入庫,如果平直度仍不達標(biāo),根據(jù)矯直后的性能再次采用常化爐矯直。

4效果

4.1平直度

對采用?;癄t參與矯直后的鋼板,用2m平直尺測量不平度,不平度基本控制在3mm/2m之內(nèi)。采用該措施,2015年期間矯直鋼板1276.96t,合格率99.23%,性能合格率97.10%。

4.2鋼板性能

經(jīng)過?;癄t參與矯直后Q235B、Q345B鋼板性能。4.3工序成本常化爐參與矯直鋼板的成本約為51.73元/噸。能源介質(zhì)消耗,煤氣:26.71m3/t;氮氣:37.80m3/t;壓縮空氣:3.20m3/t;電:23.08kW•h/t。能源介質(zhì)單價按2015年煤氣0.98元/m3、氮氣0.3元/m3、壓縮空氣0.115元/m3、電0.6元/(kW•h)計算。

5結(jié)語

(1)結(jié)合柳鋼中板廠的生產(chǎn)實際,采用常化爐參與矯直瓢曲鋼板,取得了一定的效果,能夠有效地降低鋼板改判率,提高鋼板表面外形質(zhì)量。

(2)由于鋼板經(jīng)過常化爐加熱后再矯直鋼板的性能有所變化,矯直前根據(jù)鋼板的性能合理制定加熱溫度以及加熱時間,才能提高鋼板的合格率。對延伸率、沖擊功性能不是太好的瓢曲板,可以采用合理的工藝,在降低鋼板不平度的同時,提高鋼板的性能。

(3)?;癄t參與矯直鋼板成本約為51元/噸,相比由于瓢曲或者浪形的問題將正板改判為小板而導(dǎo)致的價差,有一定的效益。后續(xù)可通過進一步的研究及工藝優(yōu)化,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的同時降低生產(chǎn)成本。

參考文獻:

[1]陳曦,羅永恒,武輝.中厚板瓢曲缺陷的分析與控制[J].柳鋼科技,2013(2):11-13.

[2]龐義行.X65鋼板邊部浪形的原因分析及控制[J].山東冶金,2015(1):13-14.

[3]楊曉臻,趙志毅,孫林.8mm厚高強鋼板矯直策略的模擬仿真研究[J].新技術(shù)新工藝,2015(7):106-109.

作者:李志鑫;羅立飛;俞俊 單位:廣西柳州鋼鐵集團有限公司

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