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《鍋爐技術(shù)雜志》2016年第5期
摘要:
超(超)臨界機(jī)組鍋爐高溫爐管內(nèi)壁氧化皮剝落堵塞引起的過(guò)熱爆管是近幾年來(lái)困擾機(jī)組安全運(yùn)行的突出問(wèn)題之一。在對(duì)兩起爆管事件進(jìn)行失效分析過(guò)程發(fā)現(xiàn),鍋爐啟動(dòng)過(guò)程因減溫水投用不當(dāng)會(huì)大大促進(jìn)氧化皮的集中剝落。通過(guò)列舉兩起爆管案例,查閱了減溫水投用記錄,進(jìn)一步分析表明氧化皮的集中剝落與減溫水投用不當(dāng)有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。針對(duì)減溫水引發(fā)的過(guò)熱爆管提出的防范措施可供生產(chǎn)實(shí)踐借鑒。
關(guān)鍵詞:
0前言
超(超)臨界機(jī)組鍋爐高溫爐管內(nèi)壁氧化皮剝落后在彎頭底部沉積而引起的超溫乃至過(guò)熱爆管問(wèn)題是近幾年來(lái)困擾其安全與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要問(wèn)題之一。而氧化皮集中剝落并沉積現(xiàn)象常發(fā)生在鍋爐啟動(dòng)、低負(fù)荷、RB試驗(yàn)等工況下,其主要原因是溫度變化速率快,加上氧化皮與管材的線膨脹系數(shù)差異大,導(dǎo)致脆性氧化皮層產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力。溫度變化速率快的原因主要有兩方面:一是運(yùn)行控制方面追求快速升降負(fù)荷;二是由于減溫水投用不當(dāng)。從我們分析過(guò)的過(guò)熱爆管案例情況看,由于減溫水投用不當(dāng)引發(fā)氧化皮集中剝落的問(wèn)題表現(xiàn)得更加突出,需要引起大家的高度重視并切實(shí)加以防范。眾所周知,超臨界鍋爐的過(guò)熱器噴水減溫只能作為汽溫微調(diào),否則會(huì)引起前面的受熱面,尤其是水冷壁的工質(zhì)流量減少而發(fā)生超溫,另外會(huì)加劇對(duì)聯(lián)箱和過(guò)熱器管子的熱疲勞損傷[1]。當(dāng)前超(超)臨界燃煤鍋爐,啟動(dòng)時(shí)普遍采用微油(或等離子)點(diǎn)火技術(shù),其節(jié)能效果是非常明顯的,但同時(shí)也容易帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng):引起鍋爐啟動(dòng)過(guò)程煙氣溫度上升過(guò)快。有資料表明,某600MW亞臨界鍋爐采用微油(等離子)啟動(dòng)方式與采用油槍啟動(dòng)方式相比,初期爐膛出口煙溫變化率相差10倍[2]。而這一階段高溫受熱面管內(nèi)蒸汽流量較少,造成蒸汽和管壁溫度均不易控制,運(yùn)行人員傾向于采取過(guò)早投用減溫水的措施。另外,在RB試驗(yàn)等特殊工況下,如果減溫水仍然在自動(dòng)響應(yīng)的方式下投用,就會(huì)跟隨負(fù)荷的擾動(dòng),水量出現(xiàn)大起大落現(xiàn)象。減溫水投用不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致管內(nèi)蒸汽溫度出現(xiàn)劇烈波動(dòng),促使氧化皮集中剝落,引起超溫乃至過(guò)熱爆管。
1爆管案例分析
1.1某600MW超臨界鍋爐爐末級(jí)過(guò)熱器68-1管過(guò)熱爆管
型號(hào)為B&WB-1903/25.40-M的“П”型鍋爐在調(diào)停后于2014年2月9日開(kāi)始啟動(dòng)點(diǎn)火,2月10日中午發(fā)現(xiàn)鍋爐泄漏,后通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)末級(jí)過(guò)熱器68-1(左數(shù)第68屏,前數(shù)第1根;規(guī)格:42mm×6.5mm,材料:T91)管向火面發(fā)生爆泄。其爆口處已經(jīng)斷裂,上半部分爆口已展開(kāi),下半部分呈喇叭狀,如圖1和圖2所示。爆口邊緣的管壁已明顯減薄,且有細(xì)小的蠕脹裂紋,爆口下方管子脹粗明顯,脹粗量達(dá)到9.5%,系過(guò)熱引起爆管。過(guò)熱原因分析:通過(guò)了解調(diào)停的檢修情況和分析減溫器的布置情況,排除了水塞引起過(guò)熱爆管的可能性;通過(guò)對(duì)管子和集箱端口的內(nèi)窺鏡檢查,也未發(fā)現(xiàn)有塊狀異物堵塞或遮擋情況。我們通過(guò)對(duì)運(yùn)行參數(shù)的仔細(xì)分析以及氧化皮的沉積情況推測(cè),本次爆管是由于啟動(dòng)過(guò)程中過(guò)早地投用過(guò)熱器三級(jí)減溫水,引起末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口蒸汽溫度急劇變化,從而導(dǎo)致氧化皮大量剝落堆積并引起過(guò)熱爆管。圖3為爆管發(fā)生前后,鍋爐啟動(dòng)過(guò)程至停爐過(guò)程的負(fù)荷、蒸汽溫度和三級(jí)減溫水的記錄曲線。可以看出,在機(jī)組還沒(méi)有帶負(fù)荷運(yùn)行的時(shí)候,過(guò)熱器三級(jí)減溫水就有少量的投用,在并網(wǎng)升負(fù)荷初期,減溫水量明顯加大(達(dá)到了7~18t/h),而對(duì)應(yīng)的末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口蒸汽溫度出現(xiàn)急劇變化(最大幅度超過(guò)90℃)。在啟動(dòng)升負(fù)荷階段是氧化皮剝落的危險(xiǎn)期,蒸汽溫度的變化進(jìn)一步促進(jìn)了內(nèi)壁氧化皮的集中剝落。由于末級(jí)過(guò)熱器的通徑小,容易在U型彎部位發(fā)生堆積,并引發(fā)過(guò)熱爆管。經(jīng)檢查,該管彎頭底部仍然有少量的氧化皮沉積,大部分氧化皮已被泄漏的蒸汽攜帶出去。
1.2某600MW超臨界鍋爐末級(jí)過(guò)熱器62-8管過(guò)熱爆管
型號(hào)為SG-1913/25.4-M956的“П”型鍋爐于2012年11月5日中期檢修結(jié)束后開(kāi)始點(diǎn)火啟動(dòng),于11月10日完成RB試驗(yàn),11月11日凌晨發(fā)現(xiàn)泄漏;后通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)系末級(jí)過(guò)熱器編號(hào)62-8(左數(shù)第62屏,前數(shù)第8根)管爐前側(cè)發(fā)生過(guò)熱爆管(材料為T91)。末級(jí)過(guò)熱器管圈呈雙U形布置,爐后側(cè)為進(jìn)口管組(材料為T23),爐前側(cè)為出口管組。爆口呈魚(yú)嘴狀,邊緣減薄明顯且布滿了蠕脹裂紋,爆口處脹粗量超過(guò)20%,呈典型的過(guò)熱爆管特征,見(jiàn)圖4。對(duì)整個(gè)管圈進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)口側(cè)的U形彎底部被氧化皮堵塞,取出后的氧化皮見(jiàn)圖5。氧化皮剝落原因分析:(1)汽溫波動(dòng):在機(jī)組RB試驗(yàn)過(guò)程,減溫水處于自動(dòng)方式下運(yùn)行,隨著負(fù)荷的擾動(dòng),減溫水調(diào)門開(kāi)度在20%~80%之間頻繁波動(dòng),導(dǎo)致末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口和出口蒸汽溫度均發(fā)生較大幅度的波動(dòng),進(jìn)口側(cè)波動(dòng)幅度超過(guò)100℃,出口側(cè)超過(guò)60℃,且變化速率快。(2)管屏位置:第62管屏布置在減溫水連通管下方,且8號(hào)管從進(jìn)口集箱比較下面的位置引出,因此最容易受減溫水的沖擊而產(chǎn)生溫度急劇變化,從而導(dǎo)致氧化皮的集中剝落,見(jiàn)圖6。
2防范措施
從這兩起爆管案例的分析情況看,氧化皮的集中剝落與減溫水的投用方式有著直接的關(guān)聯(lián)性,需要運(yùn)行操作方面引起高度重視,并采取切實(shí)可行的防范措施。以下是我們通過(guò)分析當(dāng)前超臨界鍋爐比較普遍的運(yùn)行狀況而提出的防范措施,供生產(chǎn)實(shí)踐參考和借鑒。
2.1加強(qiáng)啟動(dòng)初期的汽溫控制
由于目前超臨界鍋爐點(diǎn)火普遍采用微油或等離子點(diǎn)火這一節(jié)能技術(shù),但其負(fù)面效應(yīng)是容易引起機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中煙氣溫度上升過(guò)快,而高溫受熱面管內(nèi)蒸汽流量較低,造成管壁溫度不易控制,在啟動(dòng)初期或低負(fù)荷階段,易造成過(guò)早投用減溫水。建議加強(qiáng)啟動(dòng)過(guò)程高溫過(guò)熱器壁溫和汽溫控制策略的摸索和研究,如,盡可能提高鍋爐給水溫度、一次風(fēng)溫度;超(超)臨界鍋爐做好分離器疏水水位控制及給水流量控制;汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前可通過(guò)加大疏水和啟動(dòng)旁路開(kāi)度,以增加啟動(dòng)過(guò)程管內(nèi)的蒸汽流量,加強(qiáng)受熱面的冷卻;沖轉(zhuǎn)后可通過(guò)調(diào)整鍋爐燃燒率,合理配風(fēng)等手段進(jìn)行汽溫調(diào)節(jié),而不是完全依靠噴水減溫進(jìn)行調(diào)節(jié)。必要時(shí),在啟動(dòng)階段投油助燃[3]。
2.2特殊工況下減溫水控制
在低負(fù)荷、RB試驗(yàn)等特殊工況下,應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)情況,優(yōu)化RB工況下的減溫水控制方式必要時(shí)應(yīng)采用手動(dòng)控制,盡量避免減溫水量的劇烈變化,使得壁溫大幅度波動(dòng),促使氧化皮集中剝落。
2.3一、二級(jí)過(guò)熱器減溫水投用策略
起停爐及低負(fù)荷時(shí),盡量少用噴水減溫這一調(diào)節(jié)手段。在不得不依靠過(guò)熱器減溫水來(lái)調(diào)節(jié)蒸汽溫度時(shí),優(yōu)先投用一級(jí)減溫水,盡量不用(或少用)過(guò)熱器二級(jí)減溫水。
2.4加強(qiáng)壁溫監(jiān)控
建議對(duì)布置在連通管管口下方的高溫過(guò)熱器管屏(3~5屏)全部加裝壁溫測(cè)點(diǎn),并加強(qiáng)啟停過(guò)程的壁溫監(jiān)控。
3結(jié)語(yǔ)
從本文列舉的兩起失效案例的分析可以看出,超臨界鍋爐高溫過(guò)熱器氧化皮集中剝落,不僅僅是材料、壁溫或加氧等方面的問(wèn)題,啟動(dòng)、RB試驗(yàn)等工況下因減溫水投用不當(dāng),也會(huì)大大促進(jìn)氧化皮的集中剝落,并引發(fā)過(guò)熱爆管事件。針對(duì)目前超臨界鍋爐采用微油或等離子點(diǎn)火這一節(jié)能技術(shù),為防止過(guò)早過(guò)量地投用減溫水,運(yùn)行方面需采取有效的應(yīng)對(duì)措施。針對(duì)RB試驗(yàn)工況下的減溫水控制,建議采取手動(dòng)干擾方式,使減溫水盡量平穩(wěn)地投用。同時(shí),要維護(hù)好噴水減溫裝置,確保良好的霧化,并加強(qiáng)壁溫的監(jiān)視,以有效防范氧化皮的集中剝落。
參考文獻(xiàn):
[1]樊泉桂.超臨界鍋爐中間點(diǎn)溫度控制問(wèn)題分析[J].鍋爐技術(shù),2005(6):1-4.
[2]高鵬.國(guó)產(chǎn)亞臨界機(jī)組600MW鍋爐氧化皮問(wèn)題分析[J].鍋爐技術(shù),2013(6):52-54.
[3]李英,高增,侯君明,等.超臨界鍋爐過(guò)熱器氧化皮形成和剝落機(jī)理分析及預(yù)防措施[J].熱力發(fā)電,2007(11):77-80.
作者:許好好 童紅政 李復(fù)明 趙寧寧 單位:浙江浙能技術(shù)研究院 浙江浙能電力開(kāi)發(fā)有限公司