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《飛機(jī)設(shè)計雜志》2014年第三期
1新研膠料配方的確定
研制單位提供了26批Y115氫化丁腈橡膠膠料,并根據(jù)新研膠料的性能、測試情況和工藝試驗(yàn)情況,先后又將膠料配方進(jìn)行了3次調(diào)整,又從Y115的長期耐熱空氣老化性能、長期耐燃油性能、與2D12鋁合金粘接強(qiáng)度、110℃熱空氣老化的粘接性能等方面不斷微調(diào),最終滿足使用要求,最終確定合適的Y115膠料配方,解決了第一個技術(shù)關(guān)鍵。
2新膠料與原模具的匹配性研究
在工藝試驗(yàn)中主要出現(xiàn)下列問題,針對問題我們采取了相應(yīng)措施:(1)壓出膠片自粘性大,遇熱后發(fā)粘導(dǎo)致膠片裝模困難問題工藝上采取的措施:膠片和模具表面涂覆脫模劑,減小膠料流動的阻力,這是為膠料增加外置脫模劑的方法。材料上采取的措施:改變膠料中各組分配比,在膠料配制中添加脫模劑。結(jié)果分析:在膠片和模具表面涂覆脫模劑后,加工的膠囊表面有印痕;通過改變膠料中各組份配比后,膠料出片、裝模有明顯的改進(jìn),可見內(nèi)置脫模劑比外置效果好。(2)膠囊表面有氣泡工藝上采取的措施:增加放氣次數(shù),使膠片在裝模過程中包囊的氣體排出;降低膠片裝模的溫度(130~140℃),以增加膠料的流動時間;改變膠片下料方法,增加開剪處。材料上采取的措施[1]:在膠料的配方中加入分散劑,有利于膠料的流動;在膠料的配方中增加對膠料的塑煉,使膠料塑性變形能力增大,改變其加工性能,關(guān)鍵在于降低橡膠的分子質(zhì)量;對炭黑的烘干,以減少低分子物和水分的含量。結(jié)果分析:增加排氣次數(shù),降低膠片裝模的溫度的方法只是對工藝性有所改善;改變開剪方法是一種創(chuàng)新,他對悶氣的排出提供了一個很好的思路和做法,也為后續(xù)氣鼓的消除起到了決定性作用;材料上完善膠料制造工藝的方法,使膠料從源頭上就減少產(chǎn)生悶氣的可能,這也是一次在膠料制造工藝上的大膽嘗試和突破。經(jīng)上述的改進(jìn),現(xiàn)基本解決了膠囊制造過程中一個最大的技術(shù)關(guān)鍵—?dú)馀輪栴}。(3)膠囊邊緣有抽邊現(xiàn)象在膠囊硫化過程中,發(fā)現(xiàn)從排膠口處流出的膠條表面有嚴(yán)重的桔皮狀缺陷,膠囊邊緣有鋸齒狀的缺陷。該現(xiàn)象隨著模具加熱溫度的升高而愈發(fā)嚴(yán)重。該缺陷稱為焦燒,是由于膠料在存放或操作過程中所產(chǎn)生的早期硫化現(xiàn)象。在工藝上采取的措施[2]:降低膠片的裝模溫度或改變膠料的硫化條件;限定膠片的裝膠量。在材料上采取的措施是改變膠料的配方,在其中加入防焦劑,增加膠料可流動的時間。結(jié)果分析:將硫化條件由原151℃×40min改為130~140℃裝模,加熱35~40min后,在151℃×40min硫化,但因該方法不易用于膠囊批量生產(chǎn),沒被采納;裝膠量控制在790~830g內(nèi),可減少膠料在達(dá)到硫化點(diǎn)時的流動時間和流膠量;改變膠料配方,在其中加入防焦劑,可消除膠囊邊緣抽邊現(xiàn)象。(4)多件膠囊在同一部位厚度偏薄問題(要求小于0.8mm),采取調(diào)整模具安裝位置和適當(dāng)位置上加墊片的方法,解決此問題。經(jīng)幾種加墊片的試驗(yàn),現(xiàn)采用在模具右側(cè)的兩個螺栓處加墊1mm厚的銅板墊片。該方法打破了從前對稱加墊片的方法,彌補(bǔ)了模具固有的不足。我們從中抽取1件,壁厚最薄處為0.72mm的膠囊進(jìn)行壽命試驗(yàn)摸底工作,試驗(yàn)結(jié)果合格。(5)金屬件偏移的控制盒偏移量測定方法的研究由于金屬件在膠囊內(nèi)沒有定位限定,所以在膠囊模壓過程中常出現(xiàn)金屬件偏移問題。針對此問題采取的措施:限定膠片的裝膠量;根據(jù)前一膠囊的實(shí)際情況,調(diào)整金屬件放置位置;模具合模中,第1次緩壓時,不把壓力降到0,以防止金屬件移動;將金屬板表面吹得粗一些,以增大粘結(jié)力。通過大量的工藝試驗(yàn),現(xiàn)掌握了金屬件的放置方法,金屬件的測試方法是一種創(chuàng)新,它為后續(xù)生產(chǎn)膠囊零件的質(zhì)量提供了保障。(6)膠模出模困難、易撕裂、表面有氣鼓現(xiàn)象經(jīng)過分析造成該現(xiàn)象的原因可能有膠料硫化不完全、膠料的流動性差、模具表面清潔度不夠、膠料內(nèi)含有較多的低分子物。工藝上采取的措施:提高膠囊試驗(yàn)件的硫化溫度到156~158℃;加強(qiáng)對模具表面的清洗和研究膠囊出模方法;在模具表面涂覆硅油脫模劑或水基聚四氟乙烯脫模劑。在膠料上采取的措施是改變膠料的配方,更換膠料配方中的脫模劑,完善膠料生產(chǎn)的加工工藝。結(jié)果分析:提高膠囊試驗(yàn)件的硫化溫度,對膠囊脫模的作用改進(jìn)不大。用新研膠料硫化膠囊過程中,由于新膠料對模具有一定的腐蝕性,在模具表面易形成污垢,因模具是固定在模壓機(jī)上,所以在加熱狀態(tài)下清理模具非常困難。現(xiàn)用去污性較好的CSZ-3030工業(yè)用擦拭紙,清理模具。膠囊出模時,先將開起的模具涼置10~15min,然后用自制工具先將膠囊周邊小心撬開,再均勻地用力將膠囊從上腔內(nèi)取出。在模具表面上涂覆硅油脫模劑后,加工完的膠囊表面易有脫模劑的留痕印,涂覆脫模劑的量和遍數(shù)不好控制,但膠囊氣鼓現(xiàn)象有了很明顯的改進(jìn);在模具表面上涂覆水基聚四氟乙烯脫模劑后,加工完的膠囊表面也有少量的脫模劑留痕印,并且該脫模劑在下模具的銷子處易堆積,造成膠邊孔易壞。(7)膠囊表面氣鼓現(xiàn)象經(jīng)分析,氣鼓現(xiàn)象還是因?yàn)槟z片裝模后,有空氣夾在其間,型腔中的空氣無法排除[3],膠料的流動性不好等原因造成的。為了考核氣鼓現(xiàn)象對膠囊性能的影響情況,我們在膠囊試驗(yàn)件上選取了帶氣鼓和不帶氣鼓的試驗(yàn)片,進(jìn)行了對比試驗(yàn),結(jié)果無差異;又抽取了2件帶有氣鼓的膠囊進(jìn)行壽命試驗(yàn)摸底工作,試驗(yàn)結(jié)果合格。措施:研制單位又在膠料生產(chǎn)過程中對生膠的塑煉、碳黑的烘干和膠料的過濾方面進(jìn)行了改進(jìn),其效果較好。通過上述改進(jìn),現(xiàn)用新研膠料在原模具上加工膠囊的工藝性有了很大的改善,氣鼓現(xiàn)象沒有了,撕裂現(xiàn)象減輕了,氣泡基本消除了。試驗(yàn)證明,新膠料與原模具匹配性良好,解決了第二個技術(shù)關(guān)鍵。
3蓄壓油箱壽命試驗(yàn)
從兩批膠料加工完的膠囊中選取了1件合格膠囊,按1.3節(jié)款進(jìn)行壽命試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果合格。對油箱進(jìn)行了氣密試驗(yàn)和分解,分解后,檢查膠囊和邊條完整無損,邊條上的50個孔均無裂紋。
4結(jié)論
(1)探索出了膠料性能與膠囊使用壽命的關(guān)系,改進(jìn)了膠料性能的評定方法,實(shí)現(xiàn)了膠料全面性能的評定,完成了膠料與原模具匹配性研究。(2)對膠料制造膠囊的工藝方法與膠囊壽命的影響進(jìn)行研究,突破了模具清洗、膠囊脫模等關(guān)鍵技術(shù),發(fā)明了新的膠料剪裁方法,解決了膠囊制造過程中出現(xiàn)的粘模、易撕裂、氣泡、氣鼓及膠囊脫模困難等技術(shù)問題。(3)創(chuàng)造性地提出了裝配應(yīng)力對使用壽命影響的概念,研制了新的裝配工裝控制油箱裝配中產(chǎn)生的裝配應(yīng)力,使油箱壽命滿足設(shè)計提出的使用要求。(4)進(jìn)行了膠料和蓄壓油箱膠囊壽命試驗(yàn)評定辦法的研究,設(shè)計、制造了可同時進(jìn)行高低溫試驗(yàn)的油箱試驗(yàn)工裝設(shè)備,經(jīng)對膠料全面性能的評定和對安裝膠囊的蓄壓油箱進(jìn)行室溫、高溫和低溫的壽命試驗(yàn),完全達(dá)到了設(shè)計部門提出的2年/200小時的壽命要求。(5)Y115橡膠材料的性能符合飛機(jī)蓄壓油箱技術(shù)條件的要求,該膠料與原模具有較好的匹配性,加工的膠囊能夠滿足某系列飛機(jī)蓄壓油箱膠囊的設(shè)計、制造要求。
作者:張旸王衡劉松良單位:海軍駐沈陽地區(qū)航空軍事代表室