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鋼絲熱處理明火爐控制系統的設計及實現范文

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鋼絲熱處理明火爐控制系統的設計及實現

摘要:鋼絲冷加工后,其硬度與強度會越來越高,塑性、韌性明顯降低,阻止鋼絲進一步形變,所以,鋼絲冷加工后,需經過熱處理才可以塑性,但熱處理需要建立明火爐控制系統。本篇文章是以鋼絲熱處理明火爐控制系統為切入點,分析其設計實現

關鍵詞:鋼絲熱處理;明火爐控制系統;設計;實現

0引言

熱處理爐是工業爐的一種,用于金屬制品的生產,決定產品的生產的數量與質量,以及投入的成本,并設計出控制系統,但其存在的問題是:產量、種類變化時不易控制,有高能耗的特點,所以需提高設計的水平與質量,并在實際生產中應用。

1鋼絲熱處理明火爐控制系統的設計

對鋼絲熱處理過程中明火的控制,會直接影響最后的生產效率與質量,而控制中會受到很多因素的影響,比如煤氣流量、空燃比等,需克服這些因素的影響,提高燃燒率,讓鋼絲均勻加熱。由此,需優化控制系統的設計。

1.1總體結構的設計

該控制系統使用的是兩種控制系統,即基礎與過程控制,可自動調節爐內溫度、壓力、空燃比等。整個系統中,基礎控制的設計是控制實際操作的設備的運行與遠程控制,以現場總線為媒介,和系統的PLC與CPU通訊,而PLC和HMI之間則會用以太網連接,傳輸數據。過程與基礎控制都用工業以太網通訊。同時,其軟件設計是把整個系統分成四個部分。第一個是人機交互,動態檢測設備的操作,第二個是通信模塊,把工藝參數傳動到底層設備中,由計算機操作完成,第三個是自動燃燒控制,根據參數與用戶提出的要求,決定控制數據,以控制明火的燃燒,第四個是維護知識庫[1]。

1.2部分結構的設計

(1)溫度控制的設計。該控制系統內有很多變量,如果采用一種控制方式,很難保證系統的穩定,無法把控系統響應花費的時間與精度差,所以,為了達到生產工藝的要求,其會使用PID控制、改進型雙交叉限幅控制等,設計溫度控制系統。

(2)爐壓控制設計。爐壓控制是,如果爐壓控制不當,冷氣會進入燃燒爐,這些冷空氣只有加熱后才會從爐內排出,增加燃燒系統的負擔,且燃料過度消耗,無法控制爐內壓力,而爐膛內壓力的增加,也會減少明火爐的使用時間。由此,爐壓控制系統的設計是用線路把壓力控制器、調節發與熱處理爐連接,再用壓力檢測、變動器檢測壓力值,并把壓力指傳輸到控制站。

(3)控制系統的硬件設計。控制系統使用的硬件包括PLC柜、儀表柜等,其設計方式是:PLC柜有主站與從站之分,包含多個輸入與輸出的模板,互相配合;儀表柜是使用多個智能手操器,主站與從站會用總線連接,完成數據交換,當控制系統不響應時,可以手動控制。

2鋼絲熱處理明火爐控制系統設計的實現

工業控制軟件在整個控制系統中有非常重要的作用,負責管理、決策與控制,適應不同的環境,搜集并處理數據,并顯示在屏幕上,實現人機交互。所以,軟件的品質直接影響系統運行的效果,間接影響產品質量,由此,鋼絲熱處理明火控制系統會實時對數據進行監控,控制明火爐的燃燒[2]。

2.1上位機監控系統的功能

人機交互的進行有利于實現人與計算機的對話,有便捷的操作。其功能實現主要體現在以下幾方面:隨著生產的進行,實時顯示生產過程的數據與設備運行的狀態,檢測控制參數,及時發出預警并修改信息,確保手動控制與自動控制可隨意切換。即整個系統頁面會顯示各空氣調節閥的運行狀態,包括預熱段、加熱墊、均熱鍛等,查看實際運行的參數,并與設定參數對比,同時,隨著情況的變化,選擇不同的控制方式。

2.2燃燒控制算法

控制算法模塊可以處理采集的數據,根據既定算法運算。其第一次運行后,會按照初始程序的設計,計算控制爐溫的周期與流量跟蹤周期的參數,輸入到計算表中,而為了保證爐溫測量參數的準確,會采用三段爐溫測量法,設定在30s后,讀取測量值。同時,為及時接收升溫、降溫的指令,定時器設定的時間多為10秒鐘。如果爐溫的偏差在60°的范圍內,使用模糊PID控制與改進型雙交叉限幅控制[3]。

2.3熱處理明火爐系統的調試

該控制系統是以WinCC系統平臺為基礎,控制系統的操作,并提高了自動化控制的水平。系統經過調試后,會得到良好的控制效果,自動控制系統,如果各參數被外界干擾,系統能夠自動調節,確保明火燃燒達到最佳的狀態。

2.3.1鋼絲金相組織均勻,提高生產質量

原有的鋼絲熱處理結束后,鋼絲出爐的溫差在40°左右,有些溫差甚至會超過100°,但鋼絲經過明火爐的熱加工后,溫差可以控制在5°以內,爐內溫度平均分布,鋼絲的金相組織也更加穩定。

2.3.2縮小鋼絲強度的散差

明火爐鋼絲熱處理后,鋼絲的強度雖然有散差,但范圍在30MPa以內,明顯小于原有鋼絲熱處理后的強度散差,為后續生產打下基礎,使鋼絲更具穩定性與耐疲勞性。

2.3.3實現節能減排 

該控制系統運用后,空燃比的比率在1.02到1.1之間,提高了設備的燃燒率,實現節能減排。即實際操作中,可把爐溫控制在一定的范圍內,控制的溫差變小,減少了燃料的使用。同時,它也提高了系統的性能,縮小系統參數的誤區,讓系統更具優越性。

3結語

熱處理明火爐控制系統具有一定的復雜性,其系統設計與功能的實現,可提高系統運行的穩定性,降低各類因素對系統運行的影響,自動控制,提升產品質量,降低能耗,實現了節能減排的要求。但該系統仍需不斷調試,進一步完善。

參考文獻:

[1]朱清.基于VB的集散式熱處理控制系統設計與實現[J].電工技術,2012(06):44-46.

[2]李雪梅,張斌,唐亮.熱處理電爐溫度網絡控制系統的設計與實現[J].信息化縱橫,2012(10):46-49.

[3]傅詠虹,周鮮成,王建明.熱處理爐的網絡控制與管理系統的設計與實現[J].組合機床與自動化加工技術,2012(06):62-63+65.

作者:趙斌 單位:無錫盛力達科技股份有限公司

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